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基於(yú)有限元的車床車身結(jié)構優化
2016-12-13  來源(yuán):大慶油田裝(zhuāng)備製造集團抽油機公司配(pèi)件(jiàn)廠  作者:郝軍才

       摘要:分析了基於有Ftt,L的車床車身結構優化,以供參考和借(jiè)鑒。

       關(guān)鍵詞:有限元(yuán);車床車身;結構;優化

       優化設計是一門新興的科學,同時它也是一項非常重要的新型技術,在工程設計的很多方麵都得到了非常好的(de)應用。在工程產(chǎn)品設計的過程中都是(shì)需要按照沒計的基本要求和標準來製定和選擇最好的方案,從而獲(huò)得最好的設計效果。優化設計就是在這一過(guò)程中發展起來的,在應用中也.充分的標明優化設計能夠為複雜問題的解決提供非常好的條件。車床車身的優化謝十是菲常重要的—個內容,設計的(de)質量會直接影響(xiǎng)到車床自身的性能發揮,對生產(chǎn)也會產生非常重大的影響,在這樣的情(qíng)況下,我們一定要(yào)采取有效的措施對(duì)其加以控製,隻有(yǒu)這樣,才能更好的實現其(qí)經濟效益和社會效益,因此,在實際的工作中,我們在有限元的基礎上研究車床車身(shēn)結構優化也(yě)有著十分積極的現實意義。

       1.在保證原有(yǒu)結構的基礎上(shàng)減薄板厚和肋板的截麵形狀

       1.1減薄(báo)板厚(hòu)。在本(běn)車床車身結(jié)構設計中,根據有限元分折的結果,對車床結構中能夠(gòu)做出一(yī)定調整的(de)結構進行了適當的結構優化(huà)。具(jù)體的模型減(jiǎn)重步驟如(rú)下。

       首先是在確(què)保原來結構不受影響的情況下,減少床尾板的厚度(dù)。將這一部分厚度減到10ram,一(yī)共減(jiǎn)少了3_2kg。氣促是減少(shǎo)床身中間的三拱厚度,住(zhù)而已位置(zhì)原來(lái)的尺寸是13mm,現在是10mm,可以減少8kg的重量。再次是將原來床頭上(shàng)的(de)板厚由1 4ram變為1 0ram,可(kě)以減少19kg的(de)重量。ilL*t-還要減少床鞍後側平麵的(de)厚度,將厚度降低4mm,其重量會(huì)減少14kg:最後一點是(shì)減少了以上四(sì)個部分的尺寸,就會使得結構自(zì)身的剛度大大下降,也就是(shì)說位移量會明顯的增加(jiā),為(wéi)了對位移(yí)量進行有效的控製,我們可以在實際(jì)的工作中借助不斷的增大板肋的寬度來對變形量予以有效的控製,需要增大加強肋板的寬度,結構整體的重量會增加4.1 kg。

       1.2床身結構(gòu)優化後的計(jì)算。在經過(guò)了以上幾個步驟(zhòu)的處理(lǐ)之後,模型的總重達到了509kg,和(hé)原模型相比,其重量減少了31.5kg,之後(hòu)對上述狀況下,最大位移量和同有頻率進行計算。在(zài)經過計算(suàn)和比較之後,發現以上兩個參數的變化都(dōu)不是很大,所以(yǐ)這種方案在理論上具有可(kě)行性。

       2.改變板厚和肋板(bǎn)的截麵形狀的同時在後側(cè)主平麵上開孔

       首先是在改變板厚和肋板截麵積的時溶蝕也要保證設計的合(hé)理性(xìng),也就是前五(wǔ)個步驟全部相同,對第六個步(bù)驟進行適當的調整,在本工程的設計中就是不改變(biàn)薄床(chuáng)鞍後側主平(píng)麵的厚(hòu)度,而是在後(hòu)側主(zhǔ)平麵上進行開孔處理。其次是在計算之後,總重量減少了32kg。最後是方案二的固有頻率有了非常明顯的(de)變化。

       3.去掉床身中(zhōng)間的三個拱形支撐重新布置(zhì)肋板

       首先,好的對(duì)床身整體結構對床身剛度和固有頻率的(de)基本影響,在本方案當中首先不(bú)考慮床身(shēn)中(zhōng)間的支撐結構,之後誰用全局靈敏度分析以及(jí)平麵結構拓(tuò)撲優(yōu)化的方(fāng)式對床身中部的支撐結構進(jìn)行適當的調整。其次,具體的模(mó)型(xíng)減重步驟是,去除床身中間三拱(gǒng)形支撐和周圍(wéi)的肋板(bǎn)。

       4.床身主(zhǔ)側(cè)板上加強筋結構的拓(tuò)撲優化設計

       在優化設計的過程中.設計變量的取值是要不斷改變的,這樣就可以達(dá)到目標雨數當中的最小值,但(dàn)是設計變量的變化和取值一定要受到一些(xiē)因素的限製和約束。比如說零件(jiàn)設計中的強度、網4度和失穩條件(jiàn)等都(dōu)要滿足設計的基本要求,在設計變(biàn)量的(de)時候(hòu),設(shè)計的取值範圍也應該有所限製。

       因此我們在設計中對與之相(xiàng)關的各種(zhǒng)參數取值進行研究(jiū)也有(yǒu)著十分積極的作用。

       拓撲優化的(de)主要目標就是(shì)一套找到承受但何在或者是多荷載的(de)最好(hǎo)的配置方案,這種方案在拓撲優化設計中應該(gāi)采用最大剛度設計,和傳統優化設計方法有(yǒu)著j#常明顯(xiǎn)的不同,拓撲(pū)優化在實際(jì)的操(cāo)作中不需要對參數和優化變量予(yǔ)以定義。目標函數(shù)都是先前就已經設定好的,用戶隻要根據特定的參數有(yǒu)效的措施對其i勘口以處理。

       5.橫粱的(de)靈敏度分析

       5.1橫粱的結構設計。1)為(wéi)了便於排屑和橫向力(lì)傳(chuán)遞(dì),采用相互平行的(de)橫梁作為連接的析(xī)架。2)為了減重需要對於橫梁的尺寸要(yào)嚴格進(jìn)行計算(suàn),力求在盡可能小的尺寸範圍內得到較大的剛度。這裏采用全局靈敏度(dù)計算對5個橫梁的寬度和高度進行汁算。3)在設計中,度大於0.Im以後床身的最大位移變(biàn)化趨勢不大,因此(cǐ)橫梁(liáng)高度選定0.1m。

       5.2床身結構改型後的計算。1)通過以上(shàng)方式確定了橫梁的寬(kuān)度和高(gāo)度,經計算5根橫梁總重32kg,比原始的三個拱加兩隔板總重量56kg減少了24k蘭。至此床身的基本尺寸己經確(què)定,修(xiū)改模型(xíng)後得到了該方案(àn)的最終模型,經過Pro/E模型(xíng)分析,得到該模型的重量是(shì)482.9kg與原始(shǐ)模型540.5kg相比減少了33.4kg。同樣(yàng)按(àn)照前麵(miàn)原始模型的加載和固定約束(shù)方式進(jìn)行(háng)計算。計算結果:最大位移84.03微米出現在大山中部,剛度提高近lo微米。2)對該模型進行模態分析,結果為一階固有頻率185Hz,比原始降(jiàng)低了30Hz,但是通過觀察一階振型可以(yǐ)看出,共振位移最(zuì)大點出現在床身下部,而不是原始的大山中部。

       6.床身結構優(yōu)化的最終設計方案

       6.1橫梁(liáng)結構的優化設計(jì)。對(duì)車床床身的鑄造工藝進行分析(xī)之後,認為(wéi)應該將板減到10ram,鑄造和工藝方麵都是不能吏現的,而方案三是最為理想的方式,其工藝比較合理,在鑄造方麵也沒有任何問題,為了達到減重的目的(de),前後兩側板向上提升40ram。其次(cì)為了可(kě)以更好的減少兩側板的厚(hòu)度差,可以將中間(jiān)量做成T型,這種方法可以(yǐ)十分(fèn)有效的解決板厚差異過大的問題。

       6.2依(yī)據實際優化床身結構。1)為鑄造方便,需要添加圓角,添加(jiā)圓角後結構與尺寸:考慮到圓(yuán)角的大小不同,所加圓角位置也有差異,所以可以分隋況進行(háng)計算來(lái)驗證。在T字型情況下.T字型處無圓角,而橫梁與兩側板間添加圓角(jiǎo),圓角大小不同時,對應的(de)減重情況。若存T字型處添加圓角(jiǎo)R15,橫梁與兩(liǎng)側(cè)板間也有(yǒu)圓角,且圓角大小不同(tóng)時(shí),對應的減重(chóng)情況。2)依據有限元計(jì)算結果可以發現,床頭受到的力比較小,床身的變形主要(yào)在與導軌接觸的部分,床頭承受的力比較小,不是主(zhǔ)要的變形區域。基於這種分析,床頭(tóu)前隔板凹凸處(chù)可以開孔。

       6.3床身結構優化最終(zhōng)設計方案。經過有限元(yuán)分析得知:床身的(de)最大位移量是88.41微米.比原始最大位移95A09微米小(xiǎo)。但是一階固有頻率為213.72Hz,比原始一階固有頻率為219.76Hz小。固有頻率有所降低,為提高固有頻率,經過計算發現,床尾豎隔板上開(kāi)的孔能使固有頻率嚴重(chóng)降低,在該處開孔僅(jǐn)減少2A6kg,為提高整體的固有頻率,決定在該處不開(kāi)孔。

       7.結論

       該結構設計方案經(jīng)大連機床集團論證,並且(qiě)整機裝配後做了車床切削性能試驗,經過反複試驗,達到使用性能要求。經(jīng)過對(duì)車床的動態性能(néng)試驗,試驗結果與有限元計算分析的結(jié)果相吻合。實驗表(biǎo)明機床的剛度、強度和固有頻率方麵達到使用要求。
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