[摘 要]台尾體芯軸深孔改(gǎi)為兩段短孔、解決了深孔和交叉孔加(jiā)工困難的難題,改善加工(gōng)工藝性和裝配工藝性,芯軸與(yǔ)台尾體用漲套連接並采用雙端鎖緊、提高了(le)台尾支撐剛(gāng)度,同時實現了台尾芯軸裝配的互換性,為數控機床沿用傳統台尾結構的設計模式探索一條(tiáo)新的途徑。
[關鍵詞] 直線度;配合間隙;互換性(xìng);切削(xuē)震紋。
1、前言
近年來,我國數控機床發展迅猛、整體設計水平不斷提(tí)高,然而;數控車床的“台尾”部件大部分依然沿用普通車床台尾的結構模式。傳統台尾在(zài)數控機床中應用其工作性能已不能符合數控機床的精(jīng)度要求,切(qiē)削工作中發現;靠近台尾(wěi)支撐端的加工表麵質量遠不如床(chuáng)頭端的表麵質量好、有時會出現明顯的切削震紋,工件兩端的(de)加工質量產生(shēng)明顯差異,這(zhè)是傳統台尾因補(bǔ)充普通車(chē)床的加工功能而造成的工作剛性缺陷所致。
在普通車床中、為了具備鑽、擴、餃的加工功能、台尾芯軸(zhóu)設計需有較大的行程來滿足鑽孔、擴孔、較孔的工作進給,台尾芯軸與台尾體有較長的滑動配合(hé)麵積(jī)、因深孔的直線度、圓度(dù)、錐度的精度加工難度大、配合間隙控製不能過小、芯軸與孔壁貼合率較差、在(zài)單端(閘塊)結構鎖緊的狀態下、台(tái)尾的支撐剛度已大打折扣(kòu)、在(zài)切(qiē)削過程中台(tái)尾芯軸六個自由度控製不(bú)良,產生震動、影響零件(jiàn)加工的表麵質量,製造上(shàng)為了保證心軸滑動的配合間隙、多以配做工藝完成、限製了零(líng)件的互(hù)換(huàn)性裝配和生產效率、在台尾僅作為工件(jiàn)支撐的單一功能的數控機床上、可以進行改進和優化。
2、 傳統台尾缺陷分析;
2.1、台尾芯軸與(yǔ)台尾體為小間隙滑動配合結構、由於深孔加工直線精度控製困難(nán)、加工難(nán)度大,在(zài)設計公差內(nèi)台尾芯軸裝配(pèi)中經常出現芯軸(zhóu)無法通過深孔的問題、造成返修。(見圖一)。
(圖一)
2.2、傳統台尾(wěi)為前端閘塊(kuài)鎖(suǒ)緊結構、當閘塊鎖緊時、芯軸被頂靠(kào)在一側孔壁上,壓點與支點呈對(duì)稱壓緊、芯軸兩側約70%圓周存在懸空間隙、芯軸定位接觸麵(miàn)積小,抗震(zhèn)性不良。(見(jiàn)圖二)。
(圖二)
2.3、台尾芯軸(zhóu)在前端一點鎖緊、芯軸兩端可(kě)繞鎖緊點在間隙內(nèi)擺動,芯軸抗彎性能較差、切削中芯軸極易產生顛覆震動,是(shì)造成台尾(wěi)端支撐(chēng)剛(gāng)度不足因素主(zhǔ)要之一(yī)。(見三)
(圖三)
2.4、台尾芯(xīn)軸和台(tái)尾體孔徑磨損後(hòu)間隙不能補償、增大的間隙無(wú)法修(xiū)複、工作(zuò)精度壽命短。(見圖(tú)四)
(圖四)
3、 新型台尾結構探討,
◆新型台尾對傳統(tǒng)台尾結構存(cún)在的缺陷和工藝性不良等問題(tí)進行了研究和改進;在數控車床上台尾僅是工件的(de)支撐機構(gòu)、完(wán)全可以簡化掉鑽、擴、餃任務的多餘功能、重點提高數控車床支撐剛性和優化工藝性為設計目標。
◆新型(xíng)台尾優點
1.台尾體中的深孔改為前後(hòu)兩(liǎng)段短孔,加工工藝性好(hǎo)。
2.取消十字交叉孔結構、將單端鎖緊的閘塊改為雙端鎖緊,確保台尾芯軸六個自由度固定,剛性強。
3. 縮短芯軸的工作行程、能滿足數控車床工件支撐(chēng)和退(tuì)出的距離為度(可比傳統台尾芯軸行程縮短2/3)。
4. 減少製造工藝中的配作環節、實現零件裝配互換性。
◆本新型結(jié)構是將台尾芯軸兩端用鎖(suǒ)緊漲套緊固在台(tái)尾體短(duǎn)孔中、明(míng)顯提高心軸抗彎剛(gāng)度,漲(zhǎng)緊(jǐn)套鬆開、芯軸可以輕鬆移動。(見圖五)
1. 台尾體(tǐ)①改為前後兩段短孔、芯軸②通過前錐套③和後錐套④與台尾體鎖緊固定(紅色為外錐套、藍色為內錐套),液壓油(yóu)缸活塞⑥推動隔套組⑤同(tóng)時壓緊前後錐套、芯軸被錐套漲緊在台尾體上,當油缸活塞反向移動、漲套壓力撤銷鬆動芯軸(zhóu)可軸向移動,此時芯軸位置由隔套起到支撐功用。
2.前(qián)後鎖緊套③和④為薄壁彈性開口錐套、鎖緊錐套為21度、保證(zhèng)鎖緊力撤銷後錐套能有效脫開(kāi)、(采用三瓣分開的(de)錐套效果較好),內錐套與芯軸(zhóu)滑動摩擦材質硬度應低於芯軸表麵硬度(dù)。
3. 鎖緊套工作行程約0.5mm。鎖緊動力(lì)行(háng)程較短(duǎn),凸輪、杠杆、氣動、液壓等機構均可采用(yòng),本文是以液壓(yā)油缸作為(wéi)鎖緊動力。
4. 改變(biàn)調整墊⑦厚度可以調整油缸行程,鍵⑧阻止(zhǐ)芯軸轉動。
5. 經生產樣機試驗:鎖緊牢固、重複鎖緊精度穩定、製造工藝性有較大提高。(圖五)
4、 漲(zhǎng)緊套鎖(suǒ)緊力計(jì)算
受力分析(見圖六)所示,
(圖六)
漲(zhǎng)套斜楔角度為20度 —21度 為好(hǎo)(經(jīng)過樣機(jī)在生(shēng)產線上數月工作試驗、精(jīng)度穩(wěn)定)。漲套斜角(jiǎo)的裝配方向按上(圖五)所示、芯軸(zhóu)退出時有利於漲套分離脫開。
5、 改進結(jié)構的性能及特點
(1) 台尾芯軸為雙端錐套(tào)結構(gòu)鎖緊、提高了支撐剛度,定位穩定、抗彎性好,有利改善切削震紋(wén)
(2) 極大改善了台尾體零件加工工藝性、生產成本低、有利(lì)批量生產、
(3) 實現(xiàn)了台尾(wěi)芯軸與台尾體(tǐ)的互換性安裝、有利製造、裝配、維修,
(4) 台尾零(líng)件易實現模塊設計、形成通用係列標準。
(5) 零件(jiàn)磨損可以實現補償、始終保證正常工作(zuò)剛度。
6、結 束 語
為了提高數控機床產品的性價比,需要(yào)尋找加工簡單、裝配方便、零(líng)件通用的設計思路。數控機床台尾主要功用(yòng)是支撐工件,芯軸(zhóu)行程應(yīng)比普通車床台尾短的多、僅滿足頂尖頂入(rù)和脫(tuō)開(kāi)距離即可,可以簡化和縮小工作結構。芯軸的雙端鎖緊、明顯提高了台尾的支(zhī)撐剛度、是縮(suō)小台尾與主軸箱抗震差距(jù)的(de)較好途徑,順著此思路;將數(shù)控機床台尾設計成整體結構將會進一步(bù)接近主軸箱的工作剛度、目前在國外產品中已有類(lèi)似(sì)結構。
本文所述僅是個(gè)人在工作(zuò)實踐中體驗出的一點淺顯認識(shí),定有疏漏和缺(quē)陷、僅供參考,希望廣大同仁多提(tí)寶(bǎo)貴意見、共同探索、為實現中國機床產品的優質優價而努力。(沈陽機床集團 沈一車床廠 )
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