CK8463數控(kòng)軋輥車床的(de)故障診斷與(yǔ)維修
2020-4-29 來源:河鋼集(jí)團邯鋼大型軋鋼廠 作者:賈(jiǎ)鵬偉
摘要:CK8463數控軋輥(gǔn)車床主要(yào)用於各種材質軋輥、複合輥、輥環的切削和(hé)切(qiē)斷等粗、細加工。本文針對(duì)CK8463數控軋輥車床的一些常見故障及相關的診斷維修技術進行了探討。
關(guān)鍵詞:數控軋輥車床;故障診斷;維修技術
隨著工業技術發展,數控軋輥車床的自動化、數字化水平和(hé)加工精度(dù)越來越高。而與(yǔ)此同時,車床的故障類型也更加多樣,除了過去的機械(xiè)和電路故障,數控單元的故障問題也日漸增多,這對車床維修技術提出了更高的要求。這就(jiù)需(xū)要我們在平時工作中對設(shè)備故障和維(wéi)修技術不斷進(jìn)行研究和總結。
1、CK8463數控軋輥車床簡介
CK8463數控軋輥車床為臥式車床,由交流調(diào)速電動機驅動,主傳動係統采用交流變頻調速係統,主軸(zhóu)轉速(sù)具備(bèi)無級調速功能,可針(zhēn)對不同工件加工時所需(xū)的合理(lǐ)切(qiē)削速度來(lái)合理控製轉速。CK8463 數控軋輥(gǔn)車(chē)床具備錐麵、曲麵、螺紋、鏜(táng)孔等(děng)等功能,適合於對不同的材質的軋輥外圓柱表麵粗、精切削和切斷,也可(kě)用於其它軸類零件的粗、精加工。
車床外形尺(chǐ)寸為 5000×2000×2000mm,主要由床(chuáng)身、床頭(tóu)箱、中心架、刀架、磨頭架、尾座、潤滑係統、電控係統等部分組成。車床主要技術參數如下:主傳動額定功率45KW,主軸無極調速範(fàn)圍0~80r/min,花盤直徑 Φ500mm,過刀架最大回轉直徑Φ630mm,最大工件回轉直徑 Φ1100mm,刀架切削力20KN,最大工件重(chóng)量5000kg,最大加工工件長度3000mm。
2、數控軋(zhá)輥車床常見故障分析與(yǔ)維修技術
2.1 數控軋輥車床(chuáng)主軸(zhóu)電機噪聲和振動
CK8463數控軋(zhá)輥車床主軸電機為(wéi)變頻調速電動機,具有無級(jí)變速功能,變(biàn)頻調速(sù)電動機常見故障主要為(wéi)電機噪聲、振動、發熱等(děng)。正常情況下,電(diàn)機工(gōng)作時會發出較輕的“嗡嗡”聲,如果發出刺耳(ěr)的金屬摩擦聲則可判斷為電機異響。電機異響主要是由於(yú)潤滑不良,軸(zhóu)承缺油或是(shì)電機軸承損壞引(yǐn)起的,與(yǔ)此同時(shí)還可伴有電機功率增大和軸部發熱現象。對於電機異響可通過增加潤滑或是更換軸承予以解決。潤滑油應采用耐高溫型的,塗抹(mò)時要均勻適量。電動機振動和噪聲往(wǎng)往是同時存(cún)在的,除(chú)了軸承潤滑原因外,還(hái)應考慮是否為電機軸與(yǔ)皮(pí)帶間隙過大,或是(shì)電機緊固螺栓鬆脫等原因,可通過軸承潤滑、緊固(gù)螺栓、調整間隙等措施消除(chú)故障。
2.2 電(diàn)機發熱
電機(jī)發熱(rè)常伴有能耗增加,運轉無力現象,有時還(hái)會有尖銳嘯聲,電機發熱的常見原因包括電機過載,散熱排(pái)風扇損壞等。故障維修首(shǒu)先(xiān)應檢查電源(yuán)是否正(zhèng)常,在斷電(diàn)情況下用手轉動電機,檢查電機軸承、聯(lián)軸器等部位是否有卡滯現象,可采取潤滑、換件和緊固聯軸器等(děng)辦法(fǎ)減少(shǎo)摩擦(cā),消除電機卡滯和過大負載。
2.3 數控係統無控(kòng)製信號
數控係統是數控軋輥車床(chuáng)的核心部分(fèn),是車床在設定好的技術參數下實現自動(dòng)化運行的關鍵,是整個(gè)車(chē)床各種控製命令解析和執(zhí)行的中心,主要由指令輸入裝(zhuāng)置、編程控製器等組成,負責對車床加工位置、速(sù)度(dù)、角度、壓(yā)力等(děng)參數的調整。數控係統無控製信號會造成(chéng)設備相應的控製操(cāo)作無法執行,當出現該故障時,主要應考慮是否數控控製模塊和通訊線路 故障。 維修時首先從電纜(lǎn)開始檢查,檢查(chá)CNC到(dào)I/O 模(mó)板(bǎn)連接電纜有無斷開、插接不良或是插錯的現象,對斷開和插接不良處(chù)采取(qǔ)相應的修複措施;如(rú)已排(pái)除(chú)插接不良的情(qíng)況,則應仔細檢查是否存在(zài)因插頭標識不清(qīng)而插錯的現象,可對調重插予以排除。
2.4 數控車(chē)床(chuáng)工作台異常動作
數控軋輥車床(chuáng)進行加工(gōng)時,有時會出現工作台忽然停止動作,步進電機抖(dǒu)動不(bú)轉的現象。該故障多是由於機械原因引起(qǐ)的。遇到該故(gù)障時,可將工作(zuò)台退回到原工作(zuò)點,重啟程序,如(rú)工作台還(hái)在同樣位置發生同(tóng)樣故障問題,即可初步判斷為傳動係統某(mǒu)一部(bù)位出現變形損壞(huài) 或是異(yì)物 卡阻。故障維修時,應仔細檢查絲母、絲杠間隙、電(diàn)機減速器齒(chǐ)輪等部位是否存在過緊、彎曲變(biàn)形和異物卡阻等情(qíng)況,並逐一排除。其次(cì)再考慮是否為控製係統(tǒng)故障,可進入(rù)控(kòng)製係統重新輸入、校正控製參數指令,並重啟程序進行試機。
2.5 數(shù)控軋輥車床刀位故障
刀架不轉,主要應檢(jiǎn)查是否為電源、刀(dāo)架電動機和線路故障(zhàng),確定無(wú)電氣故障後,再檢查是否存在(zài)傳動不良等機械(xiè)故障,最後再考慮數控單元故障。換(huàn)刀時刀架旋轉不止,不能定(dìng)位,出現該故障,主要應從控製信號方麵進行考(kǎo)慮,多是由於刀架旋轉位置到(dào)達該號刀具時,無法取得應答信號而造成的。出現(xiàn)該故障時,應檢查是否為霍爾(ěr)傳感器故障故障而導(dǎo)致的無信號,更換後排除(chú)故障(zhàng)。刀具空走時正常,但加工時誤差大。該故障很(hěn)可能是由於絲母或絲杠與車床部位連接鬆動(dòng)引起的,刀具在空(kōng)走時因沒有阻力(lì)限製,所以運行正常;但加(jiā)工零件時由於存在較大阻力,因而容易引起連接處(chù)鬆動,繼而導致加(jiā)工零件時無法受力,尺寸(cùn)發(fā)生偏差(chà)。出現該故障首先應檢查絲母或絲杠與車床部位是(shì)否存在(zài)鬆動現象,如有則加以緊固即可。另一種原(yuán)因則可(kě)能為刀(dāo)架自鎖失效,此時,要對刀架控製箱和刀架鎖(suǒ)緊裝置進行檢查修複,排除(chú)故障。
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