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螺紋加工機床

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MJ-460數控車床(chuáng)維修改造
2020-4-19  來源:航空(kōng)工業集團航宇救生裝備有限公司   作者:李(lǐ)明洲 葛明軍

    
        摘要(yào):設備維(wéi)修及改造,必須樹(shù)立正確(què)的思維方(fāng)法,必須追(zhuī)根求源,從(cóng)設備故障的表(biǎo)現形態(tài)和(hé)產生的結果出發,通過聽、視、嗅、觸及借助(zhù)檢測儀器等(děng)對設備進行故障診斷,準確地判斷故障(zhàng)位置及部件(jiàn),采取正(zhèng)確的維修及改造的對應(yīng)措施,現結合MJ-460數控車床的維修及改造的案例,充分地佐證上述觀點。

  
  
       1、 找出設備故障頻發原因
  
      (1)該(gāi)設備在原使用單(dān)位已經停用了幾年,加之在以前的使用(yòng)中主軸液壓鎖緊機構、主軸卡盤、卡爪機構、液壓循環控製係統及刀(dāo)盤刀架運行定(dìng)位機構等部分,都出現過比較大(dà)的故(gù)障,並進行過項修(xiū)。故此,該設備的底氣不(bú)足,存(cún)在多項營養不良的狀態(tài)。
  
      (2)由於該設備長期擱置不用,造成了設備整體內部的液壓循環係統、機械傳動係統、電氣檢測感應(yīng)係統、伺服電動機驅動裝置(zhì)係統、液壓油溫循環控製係統、液壓鎖緊(jǐn)機構裝置及刀盤刀架循環運轉定位係統等(děng),都(dōu)不同程度地出現壞死、運轉不暢、感應不靈敏、係統與機(jī)構運轉不通暢、不到位,在整個設備的運行、控製、檢測和(hé)反饋的大係統(tǒng)中,在一些小的獨(dú)立係統單元中,出現了一些死點,檢測部件反應遲緩有時間差,部件工作有故障點,由此而出現層出不窮的設備故障。
  
     (3)該設備長期(qī)不(bú)被使用,各個(gè)係統的運行機構缺乏相應的磨合及保養。各個係統相互之間的聯係不是很緊密,需要通過維護、保養來建立它們之間的緊密聯係及相互的(de)認(rèn)知(zhī)。
  
      2、  對設備的整體進行(háng)全麵的體檢
  
      發現了如下的故障點和相關的故障隱患點:
  
     (1)設備的液壓泵及電動機運行不正(zhèng)常。液壓係統在工作中,出現液壓壓力不(bú)準、供油(yóu)不通(tōng)暢的現象,導致液壓工作單元工作失誤或不工作,控製麵板報警。
   
     (2)刀盤刀架機構運行不暢,對控製信號不接收或不執行,刀(dāo)盤刀架循(xún)環(huán)運行定位不準。
  
     (3)液壓油(yóu)潤滑不到位,導軌(guǐ)得不到很好的潤滑(huá),控製麵板報警。
  
     (4)設備運行一段時間後,液壓循環係統油溫(wēn)逐漸升高,且油溫不見下降,引起設備報警(jǐng)。
   
     (5)主軸夾緊機構工作中,出現工件夾不緊、鬆不開的現象。
  
     (6)機床的(de)液壓(yā)鎖緊缸及平衡筒,在機床高速切削過程中(zhōng),出現較大的振動。
  
     (7)工作台護(hù)板上,切(qiē)削液在加工過程中容易外泄(xiè)。
  
     (8)設備的排屑器上部出現大量的切削液外泄。
  
     (9)排屑器在工作(zuò)中出現停遲的現(xiàn)象。
  
     (10)液(yè)壓鎖緊缸後部出(chū)現切削液外泄,對伺服電動機及液(yè)壓閥造成易(yì)短路和漏電隱患。
  
      3、設備改造過程(chéng)中的具體方案及具體措施
  
      針對體檢出來的事故隱患和事故點,製定出相應的維(wéi)修、保養措施,並購置、製作相關的配件。開展全(quán)麵的維修、保養工作。
  
     (1)該設備的液壓驅動電動機和液壓泵為一個整體,泵內閥體嚴重磨損,電動機兩端支撐軸軸承嚴重磨損,且電(diàn)動機運行不順暢,表現異常,故此更換整個液壓(yā)係統總成(chéng),即電動機、液壓(yā)泵總成。這樣,使得設備的整個液壓循環(huán)工作係統,在工作(zuò)中(zhōng)得到正常的發揮和保(bǎo)障,充分地解決了液壓供應(yīng)係(xì)統的故障現象。解決後的液壓總成如(rú)圖1所示。
  
 
 
圖1  海特克(kè)M-VPV2-30-35K-2液壓總成
  
     (2)設該備(bèi)刀盤刀架裝置,在(zài)以往(wǎng)的工作中,多次發生嚴重撞擊(jī)。經檢測後確定該刀盤刀架控製裝置已經嚴重損壞。經過和廠家聯(lián)係、溝通,重新(xīn)購置了一套新(xīn)的刀盤刀(dāo)架控製裝置,這樣,完全解(jiě)決了刀盤刀架裝置係(xì)統中的問題,使得其工作總成係統工作(zuò)正常化了。刀盤刀架裝置的控(kòng)製係統如圖2所示。

   
  
圖2  刀盤刀架裝置的控製係統
  
     (3)設備的各項工作導軌得不到很好的潤(rùn)滑,經檢測是設備的潤滑裝置已(yǐ)磨損。更換了一套永嘉流遍的潤滑裝置(見圖3),使得導軌潤滑得到充(chōng)分的保障,報警(jǐng)現象解除(chú)。  

 
  
  
圖3  改進後的永嘉流遍MMXL-III-15/5.5潤滑裝置
  
     (4)該設備原來有一套老式的液壓油溫循環降溫裝置。經檢測已經完全損壞。故此,需要(yào)重(chóng)新設計和製(zhì)作一套完(wán)好並有效的液(yè)壓循(xún)環降溫裝置,經縝密的考慮及精心設計,精密製(zhì)作了一套既能降低液壓循環油(yóu)溫,又能保(bǎo)證液壓係統壓力正常的油溫循環降溫裝置,很好地解決了因循環油溫過高而引發的設備報警。新製作的液壓油溫循環降溫裝置如圖4所示。
  
 
圖4 
  
     (5)該設備主軸(zhóu)夾緊裝置因主軸(zhóu)受到過撞擊,油壓(yā)缸的夾緊伸(shēn)縮杆產生了變形,嚴重地縮短了伸縮(suō)杆(gǎn)的行程,造成了主軸上的夾(jiá)緊套(tào)不能完全鬆開或夾(jiá)緊(jǐn)。為(wéi)此,將伸縮(suō)杆與(yǔ)夾緊套之間加一個襯套,加長伸縮杆的運行行程(chéng),使得夾緊套的工作行程得到了充分地保障,工件夾不緊、鬆不開的(de)故障完全解除。主軸改造後的效果如圖5所示。  
  
 
   
圖  5
  
     (6)該設備原來更換過(guò)液壓鎖緊油壓缸,但在裝配中沒有很好地(dì)將油壓缸及平衡筒上的法蘭與液壓伸縮杆(gǎn)的間隙調整好,造(zào)成緊固法蘭盤上的鎖緊螺栓與液(yè)壓伸縮杆之間產生撞擊,並逐(zhú)漸(jiàn)磨損,鎖緊失效。使得法蘭(lán)盤後部的平衡筒及油壓(yā)缸回鬆,失去平衡重心 ,造成擺動和振動。法蘭盤被撞擊後嚴重變形,失去了與(yǔ)主軸之間的相互鎖緊。故此,重新製作(zuò)了一套法蘭盤,並對液壓伸縮杆(gǎn)根部的焊接部分進行了修正,重(chóng)新調整了它們之間的間隙,重新進行了裝配及調整,這樣很好地解決了油壓缸(gāng)及平衡筒擺動(dòng)和振動。改進後的油壓缸及平衡筒如圖6所示。 
 
  
  
圖(tú)  6

     (7)設備工作台上的護板,由於在工作中需要來回移動,而原來密封護板間(jiān)隙的橡膠封條老化破損,造成切削液外泄。所以專門從廠家定做了凸凹(āo)特(tè)型的(de)橡膠封條,將此(cǐ)安(ān)裝在護板上,很好地(dì)排除了(le)切削液(yè)外泄的故(gù)障。
       
     (8)該設(shè)備上(shàng)的(de)排屑器上部切削液外泄,是由於該裝置長期沒(méi)有好好保養(yǎng)。故此,將此裝置全部拆下,進行全麵的清洗和疏通,將排屑器上的切削液疏流孔全部進行疏通,清除(chú)常年的汙(wū)垢多達數公斤之多;全麵(miàn)清洗(xǐ)冷卻液池,掏出(chū)沉(chén)年沉積汙垢達10kg之多,使得工作中的切(qiē)削液得以順暢地回(huí)流到儲液(yè)池內。調整排(pái)屑器的疏道鋪口與工作台擋液板之間(jiān)的間隙,完全(quán)阻止了切削液的飛濺(jiàn)及泄露。
 
     (9)排屑(xiè)器運行中的停遲現(xiàn)象。經檢查是由於電(diàn)動機驅動輪上的鏈條過鬆時,傳遞的轉矩過小,加之傳送帶與軌道之間的阻力,造成(chéng)了傳送帶的停遲(chí)的現(xiàn)象。所以通過調整鏈條(tiáo)在主、被動(dòng)輪的鬆緊程度,增大傳輸力(lì)及調整傳送帶與軌道之間的間隙和對稱度(見圖7),這樣很(hěn)好地解決了運行中停遲的現象。
 
  
  
圖  7

  
    ( 1 0 ) 油壓缸後(hòu)部(bù)溢出切削液是由於切(qiē)削液從主軸的內腔孔回流到(dào)回流池,但回(huí)流池內的(de)擋屑板內切屑堵住了切削液的泄流,造成切削液溢出。想了一(yī)個小(xiǎo)竅(qiào)門,即(jí)在主軸的內腔內加一(yī)個塑料襯套,阻止切屑和切削液的回流,這樣徹底(dǐ)解決了切削液的溢出(chū),完(wán)全保障了伺服電動機和電磁閥的安全。
  
      4、 設備改造維修加保養後的(de)運行狀況
  
     (1)該設備經過近幾個月滿負荷、高強度的運行加工後(hòu),經測試和前後(hòu)對比,各(gè)項技(jì)術指標(biāo)及參數全部符合設備(bèi)完好狀態下(xià)的檢測標準和要求。
      
     (2)設備的液壓循環控製係統、主(zhǔ)軸液壓鎖(suǒ)緊鬆開機構、液壓(yā)卡盤鬆緊機構、主軸卡爪鎖緊鬆開(kāi)機構及刀盤刀架運行定位機構等,它們的各項功能(néng)及運(yùn)作(zuò)係統都有相當大的改善及提高,並能(néng)切實完好地完成控(kòng)製係統發出的(de)各項操作指令,高效、準確地完成它們應盡的職責。
    
     (3)設備整體內的液壓油循環運(yùn)行係統、機械傳動(dòng)控(kòng)製(zhì)係統、電氣檢測感應係統、伺服電動機驅(qū)動裝置係統、液(yè)壓油溫循環控製係統、液壓鎖緊(jǐn)鬆開機構係統及刀(dāo)盤刀架循環(huán)運轉定位係(xì)統等都相當好地(dì)、非常順暢地運作起來,並(bìng)在各自的運行、控製(zhì)、檢測、反饋中起到了承前啟後的作用,使得整個數控車床運行及工(gōng)作更加穩定、通暢、靈敏、高效,並非常完好地、高效地、高質量地完(wán)成了生產加工任務,充(chōng)分地保障了設備加工按各項技術、工藝和產品質量等高標準要求執行。
  
      5、 結語
  
     任何一項設備的維(wéi)修及改造,隻有選擇了正(zhèng)確的思路(lù)和方案,才能達到事半功倍的效果,取得效益和效(xiào)率的雙豐收。



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