MJ-460數(shù)控車床維修改造
2020-4-19 來源:航空工業集團航宇救生(shēng)裝備有限公司 作者:李明洲 葛明軍
摘要:設備維修及改造,必須樹立正確的思維方法,必須追根求(qiú)源,從設備故障的表現(xiàn)形(xíng)態和產生的結果出發(fā),通過聽、視、嗅、觸及借助檢測儀器等對設備進(jìn)行故障診斷,準確地判斷故障位(wèi)置及部件,采取正確的維修及改造的對(duì)應措施,現結合MJ-460數控車床的維修及改造的案例,充分地(dì)佐證上述觀(guān)點。
1、 找出設備故障頻發原因
(1)該設備在(zài)原使用單位(wèi)已經(jīng)停用了幾年,加之(zhī)在以前的使用(yòng)中主軸(zhóu)液壓鎖緊機構、主軸卡(kǎ)盤、卡爪機構、液壓循環控製係統及刀盤刀架運行定位機構等部分,都出現過比較大的故(gù)障,並(bìng)進(jìn)行過項修。故此,該設(shè)備的底氣不足,存在多項營養(yǎng)不良的(de)狀態。
(2)由於該設備長期擱置不用,造成了設(shè)備(bèi)整體內部的液壓循環係(xì)統(tǒng)、機械傳動係統、電氣檢測感應係統、伺服電動機驅動裝置係(xì)統、液壓油溫循環控製係統、液壓鎖緊機構裝置(zhì)及刀盤刀架循環運轉定位係統等,都不同程度地出現壞死、運轉不暢、感應不靈敏、係統與(yǔ)機構運轉不通暢、不到位,在整個設備的運(yùn)行、控製、檢測和反饋的(de)大係統中,在一些小的獨立係統單元中,出現(xiàn)了一些死(sǐ)點,檢測部(bù)件(jiàn)反應遲緩有時間差,部件工作有故障(zhàng)點,由此而出現層(céng)出不窮的設備故(gù)障。
(3)該設備長期不被使(shǐ)用,各(gè)個係統的運行(háng)機構缺乏相應的(de)磨合及保(bǎo)養。各個係統相互之間的(de)聯(lián)係不是很緊密,需要通過維護(hù)、保養來建立它們之間的緊密聯係及(jí)相互的認知。
2、 對設備(bèi)的整體進行全麵的體檢
發現(xiàn)了如下(xià)的故障點和相關的故障隱患點:
(1)設(shè)備的液壓泵及電動機(jī)運行不正常。液壓係統在工(gōng)作中,出現液壓壓力不準、供油不通暢的現(xiàn)象,導致液壓(yā)工作單元(yuán)工作失(shī)誤或不工作,控製麵板報警。
(2)刀盤刀架機構運行不暢,對控製信號不接收或不執行,刀盤刀(dāo)架循環運(yùn)行定位不準。
(3)液壓油潤滑不到(dào)位,導(dǎo)軌得不到很好的潤滑,控製麵板報警(jǐng)。
(4)設備運行一段時間後,液壓循環係統油溫逐漸升高,且油溫不見下降,引起(qǐ)設備報警。
(5)主軸夾緊機構工作中,出現工件夾不緊、鬆不開的現象。
(6)機床的液壓鎖緊缸及平(píng)衡筒(tǒng),在機床高速切削過程中,出現較大的振動。
(7)工作台(tái)護板上,切削液在加工(gōng)過程中容易外泄。
(8)設備的排屑器上部出現大量的切削液外泄。
(9)排屑器在工作中出現停遲的現象。
(10)液壓鎖緊缸後(hòu)部出現切削液外泄,對伺服電動機及液壓閥造成易短路和漏電隱患。
3、設(shè)備改造過(guò)程中的具體方案(àn)及具體措施
針對體檢出來的事故隱患和事故點,製定出相應的維修、保養措施,並(bìng)購(gòu)置、製作相關的配件。開展全麵的維修、保(bǎo)養工作。
(1)該設備的液(yè)壓驅(qū)動電動機和液壓(yā)泵(bèng)為(wéi)一(yī)個整體,泵(bèng)內閥體嚴重磨(mó)損,電動機兩端支(zhī)撐軸軸承嚴重磨損,且電動(dòng)機運行不順暢,表現異(yì)常,故此更換整個液壓係統總成,即電動機、液壓泵總成。這樣,使(shǐ)得設備的整個液壓(yā)循環工作係統,在工作(zuò)中得到正常的發揮和(hé)保障,充分地(dì)解決了液壓供應(yīng)係(xì)統的故障現象。解決後(hòu)的液壓(yā)總成如圖1所(suǒ)示。
圖1 海特(tè)克M-VPV2-30-35K-2液壓總成
(2)設(shè)該備刀盤刀(dāo)架裝置(zhì),在以往的工作中,多次發生嚴重(chóng)撞擊。經檢(jiǎn)測(cè)後(hòu)確定該(gāi)刀盤刀架(jià)控製裝置已經嚴(yán)重損壞。經過和廠(chǎng)家(jiā)聯係、溝通,重新(xīn)購置(zhì)了一套新的刀盤刀架控(kòng)製裝置,這樣,完全解決了(le)刀盤刀架裝置係統中的問題,使得其工作總成係統工作正常化了。刀盤(pán)刀架裝置的控製係統如(rú)圖2所示。
圖2 刀盤刀架裝置的控製係統
(3)設備(bèi)的各項工作導軌得不到很好的潤滑,經檢測(cè)是設備的潤(rùn)滑裝置已磨損。更(gèng)換(huàn)了一(yī)套永嘉流遍的潤(rùn)滑裝(zhuāng)置(見圖(tú)3),使得導軌潤滑得到充分的保障,報警現象解除。
圖3 改進後的永嘉流遍MMXL-III-15/5.5潤滑裝置
(4)該設備原來有一套老式的液壓油溫循環降(jiàng)溫裝置。經(jīng)檢測已經完全損壞。故此,需要重新設計(jì)和製作一套完好並有效的液壓循環降溫裝置,經縝密的考慮及精心設計,精密製作了一套既能降低液壓循(xún)環油(yóu)溫(wēn),又能(néng)保證液壓係統壓力正常的油溫循環(huán)降溫裝置,很好(hǎo)地解決了因循環(huán)油溫過高而引發的設備報警。新製作的液壓油溫循環降溫裝置如圖(tú)4所(suǒ)示。
圖4
(5)該設備主軸夾緊裝置因主軸受(shòu)到過撞擊,油壓缸的夾緊伸縮杆(gǎn)產生了變形(xíng),嚴重(chóng)地縮短了伸縮杆(gǎn)的行程(chéng),造成了主軸上的夾緊套不能完全鬆開或夾緊。為(wéi)此,將伸縮杆與夾緊套之間加一個襯套,加長伸縮杆的運行行程,使得夾緊套的工作行程得到了充分地(dì)保障,工件夾不緊、鬆不開的故障完全(quán)解除。主軸(zhóu)改造後(hòu)的效果如圖5所示。
圖 5
(6)該設(shè)備原來更換過液(yè)壓鎖緊油壓缸,但在裝(zhuāng)配中沒有很好地將油壓缸及平衡筒上的法(fǎ)蘭與液壓伸(shēn)縮杆(gǎn)的(de)間隙調(diào)整(zhěng)好(hǎo),造成緊(jǐn)固法蘭盤上的鎖緊螺栓與液壓伸縮杆(gǎn)之間產生撞擊,並(bìng)逐漸磨損,鎖緊失效。使得法蘭盤後部的平衡筒及油壓缸回鬆,失去平衡重心 ,造成擺動和(hé)振動。法(fǎ)蘭盤被撞(zhuàng)擊後(hòu)嚴重變形,失去(qù)了與主軸之間的相互鎖緊。故(gù)此,重新製作了一套(tào)法蘭盤,並(bìng)對液壓伸縮杆根部的焊接部分進行(háng)了修正,重新調整了它們之間(jiān)的間隙,重新進行了裝配及(jí)調整,這樣很好(hǎo)地解決(jué)了油壓缸及平衡筒擺動和(hé)振動。改進後(hòu)的油壓(yā)缸及(jí)平衡筒如圖6所示。
圖 6
(7)設備(bèi)工作台上的護板,由於在工作中需要來回(huí)移動,而原來密封護板間隙的橡膠封(fēng)條老化破損,造成切(qiē)削(xuē)液外泄。所以專門從廠家定做了凸凹特型的橡膠封(fēng)條(tiáo),將此安裝在護板上,很好地排除了切削液外泄的(de)故障。
(8)該設備上的排屑器上部切削液外(wài)泄,是由於該(gāi)裝置長期沒有好好保養。故此,將此裝(zhuāng)置全部(bù)拆下,進行(háng)全麵的清洗和疏通,將排屑器上的切削液疏流孔全部進行疏通,清除常年的汙垢多達(dá)數公斤之多;全麵清洗冷卻液池,掏出沉年沉積汙垢(gòu)達10kg之多,使得工作中的切削液得以順暢地回流到儲液池內。調(diào)整排屑器的疏道鋪口與工作台擋液板之間的(de)間隙,完(wán)全阻(zǔ)止了切削液的飛濺及泄露。
(9)排屑(xiè)器運行中(zhōng)的停遲現象。經(jīng)檢查是由於電動機驅動輪上的(de)鏈條過鬆時,傳遞的轉矩(jǔ)過小,加之傳送帶與軌道之間的阻力,造成了傳(chuán)送帶(dài)的停遲的現象。所以通過調整鏈(liàn)條在主、被動輪的鬆緊程度(dù),增大傳輸力(lì)及調整傳送帶與軌道之間的間隙(xì)和對稱度(見圖7),這樣很好地解決了運(yùn)行中停遲的現象。
圖 7
( 1 0 ) 油壓(yā)缸後部溢出切削液是由於切削液從主(zhǔ)軸的內腔孔回流到回流池,但回(huí)流池內(nèi)的擋屑(xiè)板內切屑堵(dǔ)住了切削液的泄流,造成切削液溢(yì)出。想了(le)一個小竅門(mén),即在主軸的內腔內加一個塑料襯套,阻止切(qiē)屑(xiè)和切削液的回流,這樣徹底解決了切削液的溢出(chū),完全(quán)保障了伺服電動機和電磁閥的安全。
4、 設備改造維修加保養後的運行狀況
(1)該設備經(jīng)過近幾個月滿負荷、高(gāo)強(qiáng)度的運行加工(gōng)後,經測試和前後對(duì)比,各項(xiàng)技術指標及參數全部符合設(shè)備完好狀態下的檢測標準和要求。
(2)設備的液壓循環控製係統、主軸液壓鎖緊鬆開機構、液壓卡盤鬆緊機構、主軸卡爪鎖緊鬆開機構及刀盤刀架(jià)運行(háng)定位機(jī)構等,它們的各項功能及運作係統都有相當大的改善(shàn)及提高,並能切實完好地完成控(kòng)製係統發出的各項操作指令,高效、準確地完成它們應盡的職責(zé)。
(3)設備整體內的液壓油(yóu)循環運行係統、機械傳動控製係統、電氣檢測感應係統、伺服電動機驅動裝置係(xì)統、液(yè)壓(yā)油溫循環(huán)控(kòng)製係(xì)統、液壓鎖緊鬆開機構係統及刀盤刀架循環運轉定位係統等都相當好地、非常順暢地運作起來,並在各自的(de)運行、控製(zhì)、檢測、反饋中起到了承前啟後的作用,使得整個數控車床(chuáng)運行及工作更加穩定、通暢、靈(líng)敏、高效,並非常完好地、高效地、高質量地完成了生產加工任務,充分地保障了設備加工按各項技術、工藝和產品質量等高標準要(yào)求執行。
5、 結語
任何一項設備的維修及改造,隻有選擇了(le)正確的思路和方案,才能達到(dào)事半功倍的效果,取得效益和效率的雙豐收。
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