C620-1 車床羅通手柄故障診斷與維修
2020-4-14 來源:安徽(huī)工業經(jīng)濟職業技術學院 作者:楊竟成
在普通車床的速度調節機構中,走刀速度的調整是通過羅通手柄動(dòng)作來實(shí)現的,在走刀箱內部,它連接著一組塔形齒輪,可以(yǐ)獲得 8 組(zǔ)傳動比,在車床的加工中起著(zhe)重要作用。 以下就介紹一例在實習教學過程(chéng)中出(chū)現的羅通手柄故障實(shí)例及其解決的(de)辦法。
1、 故障現象
在普通車(chē)床實習操作過程中(zhōng), 學生在(zài)進行車床切(qiē)削加工中為提高切削效(xiào)率, 通過調整進給(gěi)量來實現(xiàn)部分工(gōng)藝參數的調整。 在使用(yòng)羅通手柄對 C620-1 車床進給箱塔形齒輪連接位置進行調整時, 發現羅通手(shǒu)柄上下推動過緊且無法實(shí)現左右(yòu)滑移,出現咬(yǎo)死現象。
2、 故障分(fèn)析
普通(tōng)車床羅通(tōng)手柄機構故障大多情(qíng)況(kuàng)下(xià)出現的原因如下:
1)切削加工中進給量過大,造成(chéng)進(jìn)給(gěi)箱內(nèi)部過載 ,使操縱機構變(biàn)形。
2)羅通操作手柄潤滑不到位,缺乏保養和及時的(de)檢修。
3)在使用(yòng)中產(chǎn)生磨損變形,造成操縱不良,無(wú)法移(yí)動或移(yí)動不暢。
綜合以上情況,對機床相關(guān)係統進行分析過程(chéng)如下。
2.1 傳動係統(tǒng)分析
C620-1 進給(gěi)機構的傳動係統如圖 1 所示:
圖 1 C620-1 進給機(jī)構的傳動係統(tǒng)
在圖 1 的傳動係統中,28 號羅通手柄是一過橋齒輪,其主要作用是(shì)將從Ⅹ號軸上(shàng)的動力(lì)通過它傳給Ⅺ號軸,在這個過程中,由於在Ⅹ號(hào)軸上固定的是由 8 個齒輪組成的塔(tǎ)輪機構,通過羅通手柄的左右滑動,將Ⅹ號軸上旋轉動力按不同的級數傳遞給Ⅺ號軸, 實現進給機構的有級變速,滿足切削工藝需求。
在操作調速中,羅通手柄(bǐng)左(zuǒ)右(yòu)和上下移動不暢,從(cóng)傳動係統中分析,可(kě)能是羅通手柄下(xià)滑移齒輪與Ⅺ號軸之間配合(hé)出現問題,打開羅通手柄機構(gòu)掛(guà)板,通過(guò)查看Ⅹ號軸、Ⅺ號軸相關配(pèi)合的齒輪(lún), 同時也檢查了兩(liǎng)根軸的幾何尺寸精度,沒有發現明顯異常。
2.2 潤滑係(xì)統分析
普通 C620-1 車床上進給機構的潤滑采用的是(shì)滴油潤滑(huá)的方式。 在潤滑時,進給箱上部的油池通過 6 根棉線(xiàn)的浸油方式將油慢慢的滴入旋轉的齒輪和齒輪軸上部(bù)。經檢查, 進給(gěi)箱內齒輪及(jí)齒輪軸(zhóu)上包裹著一層油(yóu)膜,6 根下垂的棉線浸油飽滿,潤滑係統工作正常。
2.3 操作係統分(fèn)析(xī)
操作係統分析(xī)是(shì)與當班指導教師進行溝通,確認實訓(xùn)加工零件材料與相關工藝(yì), 當(dāng)班與近期主要安排的是PVC 材料的加工。 對於(yú)這種材料,在軸向進刀(dāo)上(shàng)沒有大的力量需求,不存在過載扭矩(jǔ)。
2.4 空間配置結構分析(xī)
羅通手柄在空間配置上,因為操(cāo)作的需要是安放在進給箱的(de)外側,通過 6 個螺釘實現固定(見圖 2)。空間位置上(shàng)要保證(zhèng)三個方麵的(de)機械(xiè)要求:
1)保證羅通手柄連接的(de)滑杆左右(yòu)滑移時要與進給箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持(chí)平行。
2)保證羅通手柄在上下扳動時(shí),旋轉端(duān)麵要與Ⅹ、Ⅺ兩軸保持垂(chuí)直。
3) 保證羅通手柄在 8 個速度位(wèi)置要有定位互鎖功能,保證(zhèng)在機床進給箱工作時不脫檔,確保工作的穩定。要保持上述的(de)三項機械要求,必須保證運動件之間(jiān)的配合間隙(H7 / f7),太大易竄(cuàn),太小運動不暢。
圖 2 羅通手柄空間配置
拆(chāi)下連接羅通手柄機構(gòu)掛板, 手工(gōng)檢查手(shǒu)柄機構左右(軸向)、上下(徑向)運動情(qíng)況,發現有明顯的阻滯現象,具體表現為在運動的(de)前(qián)段,開始出現阻力現象,越向後,阻力越大,仔細觀察(chá),導向軸上有明顯摩擦痕跡(jì)。 經打(dǎ)表檢查,導向軸沒有變形,由此而判斷是與導向軸配合的掛板導向孔出現問題(tí)。 見圖 3
圖 3 導(dǎo)向(xiàng)軸
打開導向孔零件,如圖 4 所示。
經檢測, 該(gāi)導向孔在軸向偏差 0.30mm, 圓度偏差0.20mm,位置如圖 4 箭頭所指 ,經試裝調整 ,確認在羅通手柄向(xiàng)右移動(dòng)時,初(chū)期有阻力,越向後,阻力越大。
故障症狀與(yǔ)判斷相符。
圖 4 導向孔零件
3 、解決方法
根據分析的結果(guǒ),故障的原因是在操作中移動羅(luó)通手柄(bǐng)調速時,沒有到達鎖孔位(wèi)置而強行開車(chē),內部過橋齒輪沒有與塔形齒輪正確齧合,受到擠壓後,使(shǐ)導向軸滑杆與導向孔之間發生(shēng)徑向(xiàng)擠壓。 長期的擠壓造成導向(xiàng)孔頭部側向變形(xíng),出現羅通手(shǒu)柄(bǐng)調速困難狀況。
解決的辦(bàn)法是將導向孔擴大,因為從總的行程上看,出現問(wèn)題的隻(zhī)是一小段,部分擴大尺寸不會影響羅通(tōng)手柄的滑杆的運動精(jīng)度。 用 800# 砂紙進行修磨,邊修邊試,直(zhí)至達到運行順暢要求。 最後注脂安(ān)裝。
4 、結束(shù)語
通過修整導向孔徑(jìng)尺(chǐ)寸,解決了機床進給機構(gòu)中羅通手柄調速困難的問題,從這類故障中看出,要使機床保證正常工作, 正確的操作是減少機床故障的主要方法之(zhī)一,在今後的實習教學(xué)中,要嚴格要求(qiú),防止(zhǐ)這類故障(zhàng)的發生。
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