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齒輪加工(gōng)機床

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C620-1 車床(chuáng)羅通手柄故障診斷與維修
2019-11-4  來源:安徽工業經濟職業(yè)技術學院  作者:楊竟成(chéng)
 
 
 
     摘(zhāi) 要通過對 C620-1 車(chē)床羅通手(shǒu)柄在使(shǐ)用(yòng)過程中出現調速故障的維修,全麵分(fèn)析了故障產生的原(yuán)因,係統介紹了分析問(wèn)題的步驟、方法、解決手段和需要注意的事項。
 
 
     關鍵詞車床;羅通手柄;滑杆。

 
 
     在普通車床的(de)速度調節機構中,走刀速度(dù)的調(diào)整是通過羅通手柄動作來實現的,在走刀(dāo)箱內部(bù),它連接著一組(zǔ)塔形齒輪,可(kě)以獲(huò)得 8 組傳動比,在車床的加工中起著(zhe)重要(yào)作用。 以下就介紹一(yī)例在實習教學過程中出現的羅通手柄故障實例及其解決的辦法。
  

     1、故障(zhàng)現(xiàn)象  

     在普通車床實習操作過程中, 學生在進(jìn)行車床切削加工中為提高切削效率, 通過調整進給量來實現(xiàn)部分工藝參(cān)數的調整。 在使(shǐ)用羅通手柄對 C620-1 車床進給(gěi)箱塔(tǎ)形齒輪連接(jiē)位置進行調整(zhěng)時, 發(fā)現羅通手柄上下推動過緊且無法實現左右滑移,出(chū)現咬死現(xiàn)象。  

     2、 故障分析
  
     普通車(chē)床羅通手柄機構故障大多情況下出現的原因(yīn)如下:
     1)切削(xuē)加工中進給量過大 ,造成(chéng)進(jìn)給箱內(nèi)部過載 ,使操縱機構變形。
     2)羅通操作手柄潤滑不到位,缺(quē)乏保養和(hé)及時的檢修。
     3)在使用中(zhōng)產生磨損變形 ,造(zào)成操縱不良 ,無法移動或(huò)移(yí)動不暢。
     綜合以上情況,對機床相關係(xì)統進行分析過(guò)程如下。  

     2.1 傳動係統分析  

     C620-1 進給機構的傳動係統(tǒng)如圖 1 所示,  



圖(tú)1 C620-1 進給機構的傳動係統(tǒng)
  

     在圖 1 的傳動係統中,28 號羅通手(shǒu)柄是一過橋齒輪,其(qí)主要作用是將從Ⅹ號軸上(shàng)的(de)動力通過它傳給Ⅺ號軸,在這個過程中,由於在Ⅹ號軸上固定(dìng)的是由(yóu) 8 個齒輪組成的塔輪機構,通(tōng)過羅通手柄的左右滑動,將Ⅹ號軸上(shàng)旋轉動力按不同的級(jí)數傳遞(dì)給Ⅺ號軸, 實現進給機構的有級變速,滿足切削工藝需(xū)求(qiú)。  

     在操作調(diào)速中,羅通手柄左右和(hé)上下移動不暢,從傳動係統中分析,可能是羅通手柄下滑移齒輪與Ⅺ號(hào)軸之間配合出現問題,打(dǎ)開(kāi)羅通手柄機構掛板(bǎn),
通(tōng)過查看Ⅹ號(hào)軸、Ⅺ號軸相關配合的(de)齒輪, 同時也(yě)檢查了兩根軸的幾何尺寸精度,沒(méi)有發現明顯異常。  

     2.2 潤滑(huá)係統分析  

     普通 C620-1 車床上進給機構的潤滑采用的是滴油(yóu)潤滑的方式。 在潤滑時,進給箱上(shàng)部的油池(chí)通過 6 根(gēn)棉線的浸油方式(shì)將油慢慢的滴入旋轉的齒輪和齒輪軸上部(bù)。經檢查, 進給箱內齒輪及(jí)齒輪軸上包裹著一層油膜,6 根下垂(chuí)的棉線浸油飽滿,潤滑係統工作正(zhèng)常。  

     2.3 操作係統分析(xī)
  
     操作係統分析是與當(dāng)班指(zhǐ)導教師進行溝通,確認實訓加工零件材料與相關工藝, 當班與近期主要安(ān)排(pái)的是(shì)PVC 材(cái)料的加工。 對於這種材料,在軸向進刀上沒有大的力量需(xū)求,不存在過載扭矩。  

     2.4 空間配(pèi)置結構分析  

     羅通手柄在空間配置(zhì)上,因為操作的需要是安放在進給箱的外側,通過6 個螺釘實現固定(見圖 2)。  

     空間位(wèi)置上要保證三個(gè)方麵的機械要求:
     1)保證羅通(tōng)手柄連接的滑杆左右滑移時要與進給箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平行。
     2)保證羅通手柄在上下扳動時(shí) ,旋轉端麵要與Ⅹ、Ⅺ兩軸保持垂直。
     3)保證羅通手柄在 8 個速度位置(zhì)要有定位(wèi)互鎖功能,保證在機床進(jìn)給箱工(gōng)作時不脫檔,確保工作的穩定。  

     要保持上述的三項(xiàng)機械要求,必須(xū)保證運動件之間的配合間隙(H7 / f7),太大易竄,太小運動不暢。  


圖 2  羅通手柄空間配置
    
     拆下連接(jiē)羅通手柄機構掛板,手工檢查(chá)手柄機構左右(軸(zhóu)向)、上下(徑(jìng)向)運動情況,發現有(yǒu)明顯的阻滯現象,具體表現為在運動的前段,開始出現阻力現象,越向後,阻力越大,仔細觀察,導向軸上有明顯摩擦痕跡。 經打表檢查,導向軸沒有變(biàn)形,由此而判斷是與導向軸配合(hé)的掛(guà)板導向孔出現問題。見圖 3
  
  

圖(tú) 3 導向軸
  

     打開導向孔零件,如圖4 所示。
 
     經檢測, 該導向孔在軸向偏差 0.30mm,圓 度(dù)偏(piān)差0.20mm,位置如圖 4 箭頭所(suǒ)指 ,經試(shì)裝(zhuāng)調整(zhěng) ,確認在羅(luó)通手(shǒu)柄向右移動時,初期有阻力,越向後,阻力越大。故障症狀與判斷相符。
  
  
  

圖 4 導向孔零件
 
 
     3、 解決方法
     根據分析的結果,故障的原(yuán)因是(shì)在操作(zuò)中(zhōng)移動羅通手(shǒu)柄調速時,沒有到達鎖孔位置而強(qiáng)行開車,內部過(guò)橋齒(chǐ)輪沒有與塔形齒輪正確齧合,受到擠壓後,使導(dǎo)向軸滑(huá)杆與導向孔之間發生徑(jìng)向擠壓。 長期的擠(jǐ)壓造成導向(xiàng)孔(kǒng)頭部側向變形,出現羅(luó)通手柄調速困難狀況。
解(jiě)決的辦法是將(jiāng)導向孔擴大,因為從總的行程上看,出(chū)現問題的(de)隻是一小段,部(bù)分擴大尺寸不會影響羅通手柄的滑杆的運動精度。 用 800# 砂(shā)紙進行修磨,邊修邊試,直(zhí)至達到運行順暢要求。 最後注脂(zhī)安裝。
  

     4、結束語
     通過修整導向孔徑尺寸,解決了機(jī)床進給機構中羅通手柄調速困難的(de)問題,從這類故障中看出,要使機床保證正常工作, 正確(què)的操作是減少機床故障的主要方(fāng)法之(zhī)一,在今後的實(shí)習教學中,要(yào)嚴(yán)格要,
防止這類故障的發(fā)生。
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