P110套管特殊扣(kòu)密封(fēng)麵細小裂紋分析
2019-1-14 來源:北京隆盛泰科石油管(guǎn)科技有限責任公司 作(zuò)者:強 淵,李昱坤,巨(jù)金偉,武 紅
摘 要:在P110套管螺紋加工時發現特殊扣套管密封麵(miàn)存在細小裂紋,通過外觀(guān)和金相(xiàng)分析、宏觀和(hé)微觀斷口(kǒu)形貌觀(guān)察、能譜分析,發現裂(liè)紋(wén)缺(quē)陷處存(cún)在非金屬夾雜物。結果表明,組織(zhī)中存在非金屬夾雜物是造成該套管有細小裂(liè)紋的主要原因,冬天軋製過程中前端冷卻速(sù)度過快,使非金屬夾雜物拉長、破碎,最終(zhōng)產生細小裂紋(wén)。指出,螺紋加工後能夠對端部缺陷部分進行切除;對特殊性能要求的油套管可適當(dāng)控製金屬夾雜物的級別;在冬(dōng)天軋製的過程中,在軋機的前端裝加熱器,可緩解管坯(pī)前端(duān)過多的溫度降低,減少變形抗力和裂紋出現。
關鍵詞:套管特殊(shū)扣;細小裂紋;非金屬(shǔ)夾雜物;密封麵
某管廠在生產Φ114.3mm×8.56mm R2 P110 鋼級特殊扣套(tào)管加工過程(chéng)中,扣型密(mì)封麵(miàn)產生(shēng)細小裂紋(圖 1),給生產(chǎn)造成(chéng)了嚴重的損(sǔn)失。管端體內(nèi)存在3~5mm長的小裂紋,圓周上其(qí)他位置也存在類似裂紋。
1、裂紋(wén)分析
1.1 取樣
對有細小裂(liè)紋的螺紋端,按照標準 QJ 2136.3-91[2]要求取化學、力學和金相樣。
1.2 理化分析
在 ARL 4460 直(zhí)讀光譜儀上(shàng)按照 ASTM A751-2008 標準進行化學成分(fèn)分析(xī)(表 1)、力學檢驗(表2),檢驗結果與P110采(cǎi)購(gòu)協議相符,也符合API 5CT中對P110鋼級的相關規定。
1.3 金相分析
采用(yòng) MEF3A 金相顯微鏡、MEF4M 金相顯微鏡及圖像分析係統,試驗方法參考 GB/T 13298-1991、GB/T 6394-2002標準[3-4]。
1.3.1 高、低倍檢驗(yàn)
由於特殊扣密封麵車削(xuē)部位相當於正常管體壁厚(hòu)的中間位置(zhì),常規熱軋工序沒有造成內部細小裂紋的可能,所以初(chū)步懷疑是夾渣物所致(zhì)(圖2)。
對橫向截麵進行高倍分析,表麵裂紋是斜向的,並(bìng)非是垂直於軸線方向,而且長短(duǎn)不一,所以是非應力差形成的細(xì)小裂紋;此外在同一截麵上還發現(xiàn)了(le)類似細小裂紋(圖
3)。縱向細小裂紋沿軋製方向(xiàng)有明(míng)顯的延(yán)展,基(jī)本與軸向平行,類似夾雜物缺(quē)陷(圖4)
1.3.2 金相分析
由圖5可(kě)以看出,該細(xì)小裂紋最長約(yuē)為5mm,深度最深(shēn)處約0.08mm,組織是回火索氏體(tǐ),未發現(xiàn)裂(liè)紋兩邊存在明顯的脫碳或氧化(huà)層,說明該(gāi)細小裂紋不是在熱(rè)處(chù)理時產生的。
1.4 能譜分析
在TESCAN VEGAⅡ掃描電鏡上,利用XFORDINCA 360能譜分析儀(yí),對(duì)金相分析樣品斷口(kǒu)附近不同區域非金屬物質進行了能譜分析,掃(sǎo)描電鏡照片如圖(tú)6所示,能譜分析結(jié)果見表
3、表(biǎo)4。
對試樣裂紋處進行能譜分析,分析結果為鋁酸鈣夾雜物,其夾雜物形態與缺陷相貌一致,根據(jù)能譜分析,進(jìn)一(yī)步確認夾雜(zá)物的成分是C類(lèi)矽酸鹽夾雜。上述表明該批次管料可(kě)能存在夾雜物(wù)缺陷,而由於是連鑄坯料,進廠時無法驗收夾雜(zá)物。2 分析與(yǔ)設備改進驗證取一根P110光管(guǎn),從兩端(duān)各取1 000mm,在車(chē)床上剝皮試驗(yàn),每次進刀 0.05mm,加工長度 600mm,再進刀到3mm的時候發現一(yī)端出現細小裂紋,細小(xiǎo)裂紋均在 300mm 之(zhī)內[5];另一端加工過程中(zhōng)均未出現細小裂紋。由此(cǐ)可見細小裂紋是產生在(zài)一端,且可能是在先變形的一端,該端由於冬天溫(wēn)度降低過多,變形抗力大,最終出現細小裂紋。為了驗證判斷的準確性,取同爐(lú)號管坯相同的軋製工藝與設備重新生產同規格的光管,在軋製機前端(duān)加裝800mm長的加熱器,溫(wēn)度控製在1 200℃,試軋(zhá)製20支,隨機取 3 支頭尾取樣進行扒皮試驗,均無細小裂紋出現。由此可以證明(míng),在寒冷的冬季穿孔後的管坯前端降溫速度過快,變形抗(kàng)力增大,容易使材料內部的非金屬夾雜物變形,造成缺陷隱患。3 成因分析及風險評(píng)估:
1)綜合上述分析結果,該裂紋為原料中鋁酸鈣夾雜物,由於原材料(liào)為連鑄坯,未進行非金屬夾雜物檢驗。非金屬夾(jiá)雜(zá)物在熱(rè)軋生產時受到縱向軋製(zhì)受力拉長,其形(xíng)貌變為螺紋(wén)方向的線性缺陷[6]。
2)針對端部發現缺陷比例較大的情況,初步分析為:鋼管在淬火時(shí),靠近內噴噴頭端(duān)因水量較大、溫度(dù)較低,線性夾雜物發生了延伸擴展。這同時印證了細小裂紋並非在鋼管內外表麵(miàn),而是在芯部。同時,由於管體部分水量較小,冷卻速度相較(jiào)慢,未出現(xiàn)細小夾雜物擴展的情況。
3)從金相檢查看出,該細(xì)小(xiǎo)裂紋最長約為(wéi)5mm,深度最深處約0.08mm,而鋼管探傷等級為L2,即刻傷深度(dù)0.43mm,因此該(gāi)缺陷深(shēn)度遠小於超聲波報警值,且由於在芯部,磁粉也無法(fǎ)檢出。
4)針對(duì)端部發現的缺陷情況,在切(qiē)除後,能夠有效保證對端部缺陷(xiàn)部分的(de)去除(chú)。
5)再(zài)次軋製該規格的管子一批,在軋製前端裝加熱器(qì),使先進(jìn)軋機的一端加熱 2min 再軋製,分 3組進行扒皮試驗(yàn),發現無類似的細小裂紋出現,進一步明確了產生細小裂紋的原因。
4 、結論
1)由於 API 5CT 中未對非金屬夾雜物有要求,該產品各項力學(xué)性能指標、水壓試驗及探傷檢測均無異常,因此基本判定該(gāi)缺陷對鋼管產品質量(liàng)無明顯影響。此外,P110鋼級產品為非抗H2S腐蝕產品,因此不存在抗腐蝕性能的影響。同時(shí),由於螺紋加工(gōng)後能夠對發現缺陷的部分進行切除,所以可能存在的肉眼可見的(de)細小缺陷不會對特殊扣密封和連(lián)接性能產生影響。
2)建議API 5CT對特殊性能要求(qiú)的油套管可適當控製非金屬夾雜物的級別。
3)建議在(zài)冬天軋製的過程中,在軋(zhá)機的前端裝加熱器,緩解管坯前端過多的溫度降低,減少變形抗力。
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