淺析(xī)普通機床(chuáng)的(de)數控改造
2018-5-30 來源:河南(nán)省開(kāi)封市高級技工學校 作者:袁順建
數控機床在機械加工行業中的(de)應用越來越廣泛。數控機床的發展, 一方麵是全功能、高性能; 另一方麵是簡單(dān)實用的經濟型(xíng)數控機床, 具有自動加(jiā)工的基本功能,操作維修方(fāng)便。數控機床(chuáng)的改(gǎi)造目的是要求機床(chuáng)穩定可靠(kào), 以盡可能低的故障率運轉。現將應用微機控製係統對C620- 1 車床改造過程進行綜合分析。
一、微機(jī)控製係統的(de)選擇
目前市場(chǎng)上數控係統的類型比較多, 選擇前首先應對擬改造的數控機床(chuáng)自身功能有一個充分的了解, 可依(yī)據價(jià)格合理、技術先進、服務方便的原則選擇數控係統(tǒng)。這對於實現較高的性能價格比非常重要。數控係統所具有的功(gōng)能要與準備改造的數控機(jī)床所能達到功能相匹(pǐ)配(pèi),盡(jìn)量減(jiǎn)少過剩的數(shù)控功能。故總體配置方案如下:
—PC 機(jī)采(cǎi)用(yòng)工控PC 機可滿足該控製係統的控製要求。
—運動控製卡采用由ADVANTECH 公司生產(chǎn)的PCL 運動控製卡。該卡是一種高速三軸步進電機運動控製卡, 它(tā)有16位的數字(zì)輸入、輸出口, 可實現三軸聯動。
—光(guāng)電(diàn)耦合電(diàn)路(lù)是自己設計的, 它的(de)作(zuò)用是能(néng)夠隔離外部幹擾信(xìn)號(hào)對運動控製卡的信號衝擊, 提高係統的穩定性。
—機床本體是由C620- 1 車床改造而(ér)來, 拆除原來的絲杆、溜板箱、變速箱等, 保留原來(lái)的三爪卡盤(pán)等。
—步進(jìn)電機及其(qí)驅(qū)動器是采用南京四通(tōng)公司的。驅動器的輸入電壓45V, 考慮(lǜ)步進電機的步距角和絲杆的螺距, 本(běn)係統X 軸的(de)脈衝當(dāng)量是0.00125, Z 軸的脈衝當量是0.0025。完全能夠達到0.005mm 的加工精度(dù)要求。
—各種限位開關(guān)、減速開(kāi)關、回零開關均安裝在機床本體上, 限位(wèi)開關是(shì)起著硬(yìng)件限位的作用, 當車床加工工件超出加工範圍(wéi)時, 車床自動停止加工。減速開關(guān)的作(zuò)用是當(dāng)車床刀(dāo)架(jià)回零並走到(dào)車床零點(diǎn)附(fù)近時(shí), 減速開關被開啟並通知車床(chuáng)減速走到零位置。
二、機(jī)械部分的改造(zào)
為了(le)充分發揮數控係統的技術性能, 保證改造後的車床在係統控製下重複(fù)定位精度, 微機給無爬行、使用壽命長、外型美觀的(de)機械部分作了如下改動。
1.主(zhǔ)軸係統改造
拆除了原來的主軸變速箱, 采用變頻器+皮帶(dài)+主軸+編碼器。該係統的主(zhǔ)軸速度也是有(yǒu)級調速(sù), 共7 級, 速(sù)度可以從40r/min 到1200r/min, 不過每(měi)一(yī)檔的速度可以根據(jù)需要通過(guò)設置(zhì)變頻器來實現。利用變頻器的五個端子, 可以用數字(zì)量控製電機的正、反(fǎn)轉, 停止及各檔速(sù)度。本變頻器是鬆下產品, 其中七檔頻率在A20~A26 中設置, 端(duān)口應該由端口(kǒu)控製器(A1) 控製。本係統沒有采(cǎi)用手工機械調速, 所有的(de)速度均由G 代碼(mǎ)中的S 命令來控製。軟(ruǎn)件可以讀(dú)取G 代碼, 自動控製主軸電機轉速。
2.進給係統的設計
進給係統要盡(jìn)可能(néng)減少中間(jiān)傳動環節。本車床的X、Z 兩軸進給係(xì)統去掉了原來的進給係統的中間傳(chuán)動環節, 直接采用了步進電機+剛性聯軸器+滾珠(zhū)絲杆的傳動方案。拆除原來的絲杆, 增加少(shǎo)量的機械附件, 就可安裝步進電機及滾珠絲杆螺母。據(jù)計算, 要求步進電(diàn)機的扭距(jù)是5N.m。我們選用的步(bù)進電機是南京四通公司的86BYG250C- SAFRBC- 0302, 步距角(jiǎo)選(xuǎn)用0.9/ 1.8, 扭距是7.5N.m。驅動器(qì)的型號是SH20806, 輸入(rù)電壓是45V。
3.床身改造
為使改造後的機床有較高的開(kāi)動率和精度保持性,應充分考慮機床零件、部件的耐磨性, 尤其是機床導軌(guǐ)的耐磨性。
在改造中利用舊床身, 采用GCR15 軸承鋼淬硬到(dào)HRC56- 62 製成導(dǎo)軌, 用螺釘和粘劑固定在鑄鐵床身上。粘接前的導軌工作(zuò)表麵采用磨削加工, 表麵粗糙度(dù)Ra0.8mm, 以提高粘接強度。
4.自動換刀裝置
為了滿足在一台機床上一次裝夾完成多工序加工和應用數控係統T 功(gōng)能, 經多次調研和試(shì)用, 最(zuì)後確(què)定采用WZD4 型自動刀架。該刀架體積小, 重複定位精度高,適用於強力車削並安全(quán)可靠。
三、效率與效果
車床經改造後不但保持了(le)原機床主軸傳動部分(fèn)變速範圍廣的特點, 在(zài)機(jī)床運動控製上還可以利用編程(chéng)語言編程控製。實踐證明該機床操作方便, 降低了操作者勞動強度, 提高了產品質量, 而改造所需費用僅是購買簡易數控車床(chuáng)價格的一半。
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