基於 PLC、變頻器和觸摸屏的 T68 型鏜床電控係(xì)統改造
2019-3-1 來(lái)源: 淮海技(jì)師學(xué)院 作者:湯波紅
摘(zhāi) 要:T68 型臥式鏜床是我國目前普(pǔ)遍使用的一種機(jī)床,對加工(gōng)精度要求較高。部分(fèn)企業(yè)及高校仍采用(yòng)傳統的繼電接觸器對 T68 型臥式鏜床的電路進(jìn)行控製,使 T68 型臥式(shì)鏜床存(cún)在線路複雜、可靠性差、故障檢測與排除難度大等問題。本文提出了采用可編程控製器(PLC)、變頻器和觸(chù)摸屏對 T68 型臥式鏜(táng)床(chuáng)電氣控製(zhì)係(xì)統進行設計、改造,提高了 T68 臥式鏜床電氣控製係統(tǒng)的可靠(kào)性和抗幹擾能力,減(jiǎn)少了維護、維修的工作量,保證了 T68 型臥式鏜床電控係(xì)統的快速性、準確性、合理性 , 提高了經濟效益,使整個生產係統得(dé)到優化。
關鍵詞:T68 鏜床; PLC;觸(chù)摸屏;變頻器;改造
鏜床是精密加工機床的一種,在冷(lěng)加工中使用(yòng)較多,大多(duō)用(yòng)來加工精度、光潔度(dù)要求較高的孔以及各孔(kǒng)間的距離要求比較精確的(de)零件(jiàn)。T6 型臥式鏜床主要用於鏜孔、鉸孔(kǒng)、鑽孔(kǒng)、加工端平麵。隨著先進技術的不斷發(fā)展,特別是 PLC、變頻(pín)器、觸摸頻等自動化新型(xíng)控製(zhì)策略的應用,控製方法由(yóu)手(shǒu)動(dòng)控製到由(yóu) PLC 控製,控製功能由簡單控製發展到智能控製,控製原理由硬接線繼電接觸器控(kòng)製係統發(fā)展到以微處理(lǐ)器為核(hé)心的自動(dòng)控製係統。如果繼電接觸控製係統的(de)某(mǒu)一個接觸器壞了,都有可能使整個係統癱瘓,而故障的查找和排除又非常困難。由於繼電接觸器控製係統存在的可靠性低、適應性(xìng)差等問題,不但影響生產效(xiào)率,而且維護也不方便。基於這些問題 , 本文通過用 PLC 變頻器、觸(chù)摸屏控製係統改造了原來的 T68 鏜床繼電接觸(chù)控製係統,改善了其(qí)性能(néng),提高了自動(dòng)化程度,同時也提高了生(shēng)產效率,並能(néng)準確地保證其加工精度。
1 、T68 臥式鏜床概述
1.1 T68 臥式鏜床的主要(yào)結構
T68 臥式鏜床主要由床身(shēn)、前立柱、後立柱(zhù)、工(gōng)作台、鏜頭架(jià)、尾架等構成。
1.2 T68 型臥(wò)式(shì)鏜床電氣原(yuán)理圖及控製要(yào)求
(1)各方向的進給運動(dòng)都有正反兩個方向的轉動,故主電機必須(xū)能實(shí)現正、反轉;(2)根據快速進給(gěi)要求,主電動(dòng)機要能實現正、反轉的點動控製;(3)主電(diàn)動(dòng)機為雙速電機,可提供(gòng)高、低兩種速供(gòng)選擇,運轉時(shí)應先經低速啟動再換接到高速運轉。
2、 PLC、變頻器、觸摸屏改造 T68 型鏜床
2.1 確定改造方案
(1)按照 T68 鏜床電氣控製原理及控製要求,明確改造思路;(2)原線路中的主令電器(按鈕、行程開關等)不可變動(dòng);(3)采用單台變頻器替代 T68 臥式鏜床原有雙速電機電路,用變頻器驅動普通三相異步電動(dòng)機實現主軸電動機調速,省去時間繼電器;(4)確定人機界麵的控(kòng)製功能,使用觸摸屏進行操作,使(shǐ)操作得以簡化,設計觸摸屏(píng)畫麵;(5)用(yòng) PLC 編程控製
T68 臥式鏜床(chuáng)繼電器控製中的硬接線,使用(yòng)晶體管輸(shū)出型 PLC,增加 DC24V 繼電器,以驅(qū)動接觸器線圈。
2.2 確定變頻器型號、改造(zào)優點
(1)選(xuǎn)擇變頻器型號:本文選用三(sān)菱型號為 FR-
E740 的變頻器。
(2)變頻器改造優點:1)節(jiē)能,提高生產效率;2)應用變頻調速(sù)能實現無極調速;3)運用變頻調速能優化生產工藝過程,提高產品性能,提高生產線自動(dòng)化和改善適用環境等。
2.3 選擇觸摸屏型(xíng)號、設計觸摸(mō)頻畫麵
(1)選擇(zé)觸摸屏型號:本文中(zhōng)擬采用三(sān)菱 GT1055觸摸屏
(2)觸摸屏畫麵要求能實(shí)現:1)進入 T68 臥式鏜(táng)床操作係統;2)觸摸屏操作有效與(yǔ)無效控製;3)主軸(zhóu)正轉 M0、反轉啟動 M1 控製(zhì);4)主(zhǔ)軸點動(dòng)正轉 M2、點動反(fǎn)轉 M3 控製;5)主軸停止 M4 控製。
(3)設計觸摸屏畫麵。
2.4 T68 型(xíng)臥式鏜床(chuáng)控製線路的 PLC 改造
(1)選擇 PLC 型號:根據控製要求,僅需要 11 個輸入點,7 個輸出點,又基於三菱的(de) PLC 價格便宜且在市場上應用廣泛,適用於經濟型的改造,因此,選用三菱型號(hào)為 FX3U-48MT 的 PLC。
(2)繪製改造後的電氣(qì)控製線路圖:根據改造方案,設計 T68 臥式鏜床改造後的電氣控製線路圖,增加斷路器 QF 為必要的保護。
(3)設(shè)計 PLC 程序。
3 、控製係統(tǒng)改造後的調試
用戶程序(xù)設計完成後,一般(bān)先做模擬(nǐ)調試,驗證設計的程序(xù)是否符合要求。在模擬(nǐ)調試時,外(wài)接部分的輸入開關作為模擬輸入信號,通過觀察輸出模塊上二極管的發光情(qíng)況來判斷 PLC 的輸出是否正常,發現問題立即(jí)檢查和修改程序,直至達到控製要求。其次再進行聯機調試,即將通(tōng)過模擬(nǐ)調試的程序進一步連(lián)接(jiē)設備調試(shì),循序漸進(jìn)的進行,先連接 PLC 輸入設備,再連接輸出(chū)設備,最後接上實際負載等逐步進行調試,逐(zhú)一(yī)排除調試中發現的問題 , 直至調(diào)試(shì)成功。
4 、結語
以原有的 T68 型臥式鏜床控製係(xì)統為基(jī)礎,經三菱FX3U-48MT 的 PLC、GT1055 觸 摸 屏(píng)、FR-E740 的變頻器改造(zào)後,並利用三菱 FX3U-48MT 型號(hào)的 PLC對編程結果進行(háng)驗證。設計出了符合生產要求,自動化程度相對較高,應用前景廣泛的基於 PLC 觸摸屏、變頻器控製的 T68 型臥式鏜床電控係統。通過調試運行(háng),證明了控製係統(tǒng)改造的合理性和整個係統方案的正(zhèng)確性,通過改(gǎi)造(zào)使(shǐ)傳統的鏜床成為機電一體化的新產品 ,提高了生產過程的效率、降低了成本、節省了能源。控製係統能滿足所需要求,達(dá)到了預期的目(mù)的。
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