DKZ6300 立車數控化改造方案研究
2017-5-23 來源: 濟(jì)南邁特力科技集(jí)團有限公司 作者:高玉丹 , 李雅(yǎ)潔(jié) , 胡曉麗
摘 要:針對(duì)普通(tōng)立式車床的(de)不足之處,在保留右刀架(jià)機械結構和操作功能(néng)不變的基(jī)礎上(shàng) , 對 DKZ6300 立式車床的(de)左刀(dāo)架(jià)進給係統進行了數控化改造。左刀架采用滾珠絲杠、伺(sì)服電機和一級齒(chǐ)輪減(jiǎn)速,並利用 SINUMERIK 802D 數控係統的(de)半閉環控製實現左刀架的 X 軸和 Z 軸聯動控製,機床改造後 , 大大擴大(dà)了機床的加工範圍,同時提高(gāo)了生產效率和加工精度。本文簡要介紹立式車床的數控化改造(zào)過(guò)程及 802D 數控係(xì)統的安裝調試和部分功能說明。
關(guān)鍵詞(cí):立車數控化改造;數控係統 802D;直流調速裝置 6RA70
1 、改造(zào)前機床概況
DKZ6300 為某機械廠上世紀七十年代初期從德國引(yǐn)進的立式超重型車床。該機床(chuáng)承擔著(zhe)重要的任(rèn)務,但是近幾年來,故障頻繁不斷。該機床原為普通機(jī)床,無(wú)法完成複雜曲麵的加工,刀架垂直和(hé)水(shuǐ)平快速移動由普通三項交流電機(jī)驅動,進(jìn)刀時通過(guò)機械連接,由工作台轉動帶動各軸同步運動(dòng),進(jìn)刀量與工作台轉速成(chéng)正比,進刀減速箱複雜,檔位多,傳動間隙大(dà),故障率(lǜ)高。工作台拖動采用(yòng)了電機擴大機——直流發電機——直流電動機的三聯機組方(fāng)式,造成故障率高,體(tǐ)積(jī)大、電耗大、效率低、技術落後。根據實際情況進行了仔(zǎi)細(xì)討論和分(fèn)析(xī),決定對該機床進(jìn)行大修改造並(bìng)增加數控係(xì)統。
2 、改造方案及內容
DKZ6300 立(lì)車的結構(gòu)為雙柱龍門式,兩個刀架附於橫梁,工作台由三聯機組拖動(55KW)。由於電氣元件老(lǎo)化,刀架機(jī)械精度下降,決(jué)定將(jiāng)其中(zhōng)一個刀架改為數控刀架,工作台拖動電機(jī)用直流調速裝置控製,重新製作電氣控(kòng)製櫃,更換所有元器件。為實現銑削和磨削(xuē)加工目(mù)的,在數控刀架上安裝可拆卸的電主軸銑頭和磨頭,用變(biàn)頻(pín)器調速。
經過反複的比較,我們(men)選擇了 802D 數控(kòng)係(xì)統。該係統具有免維護(hù),其核(hé)心部件 PCU 將(jiāng) CNC、PLC、人機界(jiè)麵和通訊等功能集成於一(yī)體,可靠性高、易於安裝等優點,在改(gǎi)造過程中,驅動裝置采用西門子係統配套的標(biāo)準配置,以達到最佳(jiā)的係統性能,保證機床改造後運行的穩定性和可靠(kào)性,且便於(yú)日後的維護(hù)。原(yuán)主軸電機為三聯機組驅動直流電機,改造後去掉電(diàn)機擴大機、直流發電機,直流電機直接由西門子(zǐ) 6RA70 直流調速(sù)裝置驅動,主軸速度給定由(yóu)數控係統提供,根據主軸編程速度指令 S 由(yóu) MCPA 自動轉化為模擬電壓,由指令 M3、M4 控製主軸(zhóu)旋轉方向。
銑頭和磨頭為(wéi)新增加的部件,銑頭功率為 7.5KW,磨頭功率為5.5KW,按傳統設計需用兩台變頻器,成本高,且占(zhàn)用電櫃空間(jiān)大,因(yīn)銑頭和磨頭不會同時使用,經過研究比對,西門子 MM440 變頻器可通過參數切換控製兩(liǎng)台(tái)規格(gé)參數不同的變頻電機,經調試完全能滿足技術要求,節約了成本。
3 、調試過程簡述
3.1 拓撲驅動器
802D 為簡化驅動(dòng)器(qì)調試,專門設計了驅動調試向導,通過(guò)調(diào)試向(xiàng)導,可輕鬆實現驅(qū)動的調試(shì)。
3.2 PLC 模塊匹配及使用
PP72/48 上標有“POWER” 和“EXCHANGE” 的兩個綠(lǜ)燈亮 – 表示(shì) PP72/48 模(mó)塊就緒,且有(yǒu)總線數據交換。如無法(fǎ)檢測到硬(yìng)件地(dì)址,則(zé)可能是接線錯(cuò)誤,電源和地沒接全,1 如不接 0V,輸入點無法檢測(cè)到,47、48、49、50 如不接 24V,輸出(chū)無法帶動繼電器。
PLC 程(chéng)序需要處(chù)理相關軸信號:V380*0001.5(測量係統 1)、
V380*0002.1(伺服(fú)使能)、V380*4001.7(脈衝使能),三個軸信號
必須為 1,軸才(cái)能運行。
3.3 係統初始化(huà)
在 802D 的工(gōng)具盒中提(tí)供了車床、銑床等的初始化文件。初始化的方(fāng)法是利用工具軟件 RCS 802 或 CF 卡將所(suǒ)需的初始化文件傳入 802D 係統。從 WINDOWS 的“開始”中找到通訊(xùn)工具軟件 RCS802,啟動並建立(lì)在線連接;找到初(chū)始化文件,在“Control 802D”中選擇“Start-up archive (NC/PLC)”,複製並粘貼該文件;NC 斷電、上電後初始化文件生效。
3.4 直流調(diào)速(sù)裝置 6RA70 調試
調(diào)試前需進行參數的總清(恢複到出廠缺省值),初始化完成(chéng)後方可進行參數調試。
參數(shù)分為設定參數和監(jiān)控參數,分別實現設備(bèi)運行功能定義以及(jí)運行狀態監控。可根據設備調試說明書(shū)中的介紹順序調試。例如:實(shí)際速度檢測數據(jù)設定,使用模擬測速機,P083 = 1 速度實際值由“主實際值”通道 (K0013) 提供,P741=55V 最高轉速時的測速機電(diàn)壓。
為了得到更優的運(yùn)行曲線,達到更好的控製精度(dù),當設備初步調試能夠運行後,還需(xū)要對各軸進行優化。驅動裝置(zhì)必須在運行狀(zhuàng)態 o7.0 或 o7.1 ( 停機 !) 拆除給定信號 4-5;分別設置參數 P51=25、P51=26、P51=27,P143=1500,P081=1 優化運行後(hòu),設置 P169=0、P170=1、P51=28;按下“P”鍵(jiàn),係統(tǒng)處於等待優化狀態顯示—070;接通 37 號端子(zǐ),驅動裝置運行在 07.0 或 07.1 狀(zhuàng)態;接通 38 號端子(zǐ),優化開始,顯示 O70—2 3 4,按下(xià)“P”鍵後,如果(guǒ)在 30S 之內不接通 38 號端子,係統報 F052 故障,需重新優化。
4 、結論
數控改造後 DKZ6300 立式車床(chuáng)左刀架的重複定位精度、定位精度、精車外圓(yuán)精度、端麵(miàn)平行度等(děng)機床的技術(shù)性能參數均得到了提(tí)升。機床改造(zào)後,可加工內外球麵和各種流線型回轉麵等,定位精度(dù)和加工精度要好於機床改造前,自動化程度大大提高,確保了(le)設備高精度(dù)、高(gāo)性能、高效率地滿足各種加工的需(xū)要(yào)。
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