變(biàn)速箱殼體加工尺寸偏移原因與解決方(fāng)案
2020-5-11 來源:上海(hǎi)汽車變速器有限公司 作者:張璐
摘要:介紹了一例非設備故障引起的加工 尺寸偏移問題,通過(guò)對工件定位夾緊(jǐn)執行元件的 動作順序及機床夾具液壓(yā)控製方式的深入分析, 確診了(le)加工尺寸偏移發生的原因,采取合理的方 式解決了加工尺寸偏移的問題。 我公司某變速(sù)箱殼體機加工生(shēng)產線(xiàn)由 3 個工 位共 3 台機床組成(chéng),3 台機床(chuáng)均為單主軸雙托盤 交換加工的形式。3 台機床所使用的夾具均為恒 輪公司設計製(zhì)造的(de)液壓夾具。該生產線的 20 工 位使用牧野品牌加工中心經供應商改造後配以 恒輪公司(sī)製造的液壓夾具對殼體(tǐ)進行加工,10、 30 工位使用恒輪品牌加工中心。
1.故障現象(xiàng)與設備例行檢查(chá)
產品批量生產之後,20 工位常出現殼體底 麵上的孔係位置尺寸整體偏移(yí)的情況,偏移無固 定方向,呈現隨機性,加工極易產生廢品,質量(liàng) 難以控製。對機床進行了例行檢查,機(jī)床絲杠、 導軌無明顯磨損(sǔn)現象(xiàng),主軸端跳、徑跳(tiào)和拉力均 正常,主軸夾頭及(jí)刀柄接觸麵無磨損情況,定位 軸(zhóu)、進給(gěi)軸的(de)重複定位精度在機床合格指標範圍 內,機床性能良好。查詢重點轉向該工位的液壓 夾具,經檢查,夾具上定位麵、定位銷和夾緊頭 均無磨損鬆動(dòng)情況,液壓油溫度壓力均正常。變 速箱殼體及其夾(jiá)具如圖 1 所示。
圖 1 變速箱(xiāng)殼體及其(qí)夾具示意(yì)圖
1. 脹套 2.定位麵 3.定位銷 4.夾緊頭
2.夾具工作原理的分析
深入分析該工位夾具及其液壓控製的工作原理 :
(1)殼體的定位與夾緊。殼體的定位由夾具 上的雙脹套、定位(wèi)麵和定位銷實現,夾緊由夾具 上一周均布的 4 個夾緊頭完成,遵循先定位(wèi)、後 夾(jiá)緊的順(shùn)序原則。殼體在 10 工位上已加工完成 在 20 夾具(jù)上(shàng)定位所需的基準平麵、銷孔及與雙 脹套(tào)接觸的基準大孔。夾具(jù)上的雙脹套限製(zhì)了殼 體(tǐ)的橫向(xiàng)移動(dòng)與(yǔ)轉動、垂直方向移動與轉動,定 位麵限製殼(ké)體的縱向移動,定位銷限製殼體的縱 向(xiàng)轉動,導致殼體的 6 個自由度被完全限製。殼 體上(shàng)料後,夾具(jù)上(shàng)的定位麵、定位銷已與殼體接 觸,此時圖 2 夾具裝配(pèi)圖中所示的活塞下腔存在著一定壓力的液壓油,當執行殼體夾緊指令時, 活塞下(xià)腔的液壓油卸壓,活塞在碟簧作用下帶動 拉杆、壓板和橫銷同時向下運動,拽動雙脹套向(xiàng) 下移動,脹(zhàng)套沿斜麵外漲,與(yǔ)殼體基準大孔緊密 接觸,實現殼體的定位。殼體(tǐ)夾緊所用 4 個夾緊 頭在液壓油的作用下縮回,夾緊指令(lìng)發出後,液 壓油(yóu)卸壓,夾緊頭依靠(kào)其內部的彈簧複位(wèi)而伸出, 其倒角(jiǎo)與殼體喇叭口接觸並壓緊,外撐於(yú)殼體喇(lǎ) 叭口,實現殼體(tǐ)的夾緊(jǐn)。負責殼體(tǐ)定位夾緊的這 5 個液壓執行與彈簧複(fù)位機構均可視為單作用液 壓缸,在無液壓壓力狀態下(xià)為殼體的定位和夾緊 ; 殼體(tǐ)放鬆時,液壓油進入單作用液壓缸推(tuī)動活(huó)塞 運動,使外脹的(de)雙脹套形變複原、4 個夾(jiá)緊頭(tóu)縮回, 殼體即可從夾具上取下(xià)。
圖 2 夾具裝配圖
1.殼體(tǐ) 2.雙脹套 3.壓板 4.拉杆 5.橫銷 6.碟(dié)簧 7.活塞 8.夾緊頭
(2)夾具液壓控製原理。圖 3 所示為該工位 恒輪(lún)公司製(zhì)造(zào)夾具的液壓原理圖,分析夾具上(shàng)與 殼體夾緊放鬆有關的夾緊、放(fàng)鬆,並檢測液壓(yā)接口。
圖 3 夾具液壓原理圖
殼體放鬆指令發出後(hòu),液壓油通過耦合器進 入放(fàng)鬆接口,流經濾芯、單(dān)向閥(fá)及單向節流閥 1.8 後,一路通過液控單向閥 1.9、單向節流閥 1.10 進入定位脹套液壓缸,液壓缸中的活塞上移,雙 脹套形變(biàn)複原 ; 另一路通(tōng)過(guò)液控單向閥 2.3、單(dān) 向節(jiē)流閥 2.4 進入 4 個殼體夾緊液壓缸中,4 個 夾緊頭縮回,殼體放鬆。 殼體夾緊指令發出後,液(yè)壓油進入夾緊(jǐn)接口, 通過濾芯、單向閥(fá)後(hòu),其中一路到達液控單向(xiàng)閥 1.9 的控製口,將該液控單向閥頂開,殼體放鬆 狀態下定(dìng)位脹套液壓缸中的液壓油(yóu)沿單(dān)向節流閥 1.10、液控單向閥 1.9、單向節流(liú)閥 1.8 及單向閥, 從放(fàng)鬆接口(kǒu)流出,定(dìng)位脹套液壓缸的活塞在碟簧 的作用下往下移動,雙脹套(tào)脹開,殼體定位 ; 另 一路液壓油在壓力上升到頂開順序閥 2.1 的彈簧 後進入無杆活塞缸 2.2,同時(shí)到達液(yè)控(kòng)單(dān)向閥 2.3 的控製(zhì)口,待無(wú)杆活塞缸 2.2 中(zhōng)的活塞被液壓油 頂(dǐng)到行程最(zuì)末端時液壓油壓力升高,這時升高的 壓力油才會頂開液控單向閥 2.3,使殼體放鬆狀 態下 4 個(gè)殼體夾緊液壓缸中的液壓油沿單向節流 閥(fá) 2.4、液控單向閥 2.3、單向節流(liú)閥 1.8 及單 向(xiàng)閥,從(cóng)放鬆接口流出(chū),4 個殼(ké)體夾緊液壓(yā)缸的 活塞經彈簧複(fù)位,夾緊頭(tóu)伸出,殼體夾緊。殼體(tǐ) 的定位脹套液壓缸與(yǔ)殼體夾緊液壓缸的動作存在 先後順序 : 液壓油(yóu)先到達液控單向閥 1.9 的控製 口,使定位脹套液壓缸中的液(yè)壓油泄壓,殼(ké)體完 成定位動(dòng)作 ; 由於順序閥 2.1 和無杆活塞缸 2.2 的存在,殼體夾緊液壓缸的動作需等到液壓油壓(yā)力上升到頂開順序閥 2.1 的(de)彈(dàn)簧,進入無杆活塞(sāi) 缸 2.2,待 2.2 中的活塞運動(dòng)到行程最末端,液 壓(yā)油壓力升高到足(zú)以頂開液控單向閥 2.3 時,4 個夾緊(jǐn)用液壓缸中的液壓油才會泄壓,夾緊頭伸 出將殼(ké)體夾緊。液壓元件 2.1 和 2.2 的存在,使 殼體(tǐ)先定位、後夾緊的正確動作順序得以實現。 理解殼體正確的(de)定(dìng)位夾緊順序是進一步分析和解 決問題的關鍵。
3.機床(chuáng)的夾具液(yè)壓控製分析
恒輪公司按照自己製造的恒輪加工中心配套(tào) 設計(jì)了該生產線 3 個工(gōng)位(wèi)的夾具(jù),前文已述該 20 工位使用牧(mù)野的機床配恒輪公司的夾具,在此(cǐ)將 生產(chǎn)線 10、30 工位的恒輪加(jiā)工中心與 20 工位牧 野加工中(zhōng)心的夾具液壓控製部分進行對比(bǐ)分析。 (1)恒(héng)輪加工中心的夾具液壓(yā)控(kòng)製。如圖 4 所示的恒輪加工中心夾具液壓原(yuán)理圖,夾具托盤 中間液壓耦合器上共(gòng)有 5 個通道,其中通道 1 為 氣路通道,用於殼體定(dìng)位麵的壓縮空氣吹塵 ; 通 道 2 為殼體夾緊(jǐn)時壓力油輸入(rù) ; 通道 3 為殼體放(fàng) 鬆時壓(yā)力油輸入 ; 通道 4 的管路聯接到圖中機床 上的壓力(lì)繼電器,液壓油在殼體夾緊後從通道(dào) 4 返回到該壓力繼電器,用於殼體夾緊的(de)壓(yā)力監測 ; 通道 5 封閉不用。液壓油通過電磁換向(xiàng)閥實現殼 體的夾緊放鬆切換。這 5 個通道分別聯接至恒輪 公司製造夾(jiá)具的吹氣、夾緊、放鬆、檢測和附加 接(jiē)口。
圖 4 恒輪加工中心的夾(jiá)具液壓原理圖
(2)牧野加工中心的夾具液壓控(kòng)製。對比 該工位牧野加(jiā)工中心的夾具液壓原理圖(見圖(tú) 5),牧野加工中心(xīn)的夾具(jù)液壓控製除了分別負 責兩個托盤上夾具殼(ké)體夾緊放鬆的兩組液(yè)壓閥 外(第一組液壓(yā)閥用於上料托盤上殼體的夾緊放 鬆,第二組液壓閥用於加工區域托(tuō)盤上殼體的夾 緊),還存在第三組液壓閥,該組液壓閥隻有一 路液壓油輸出,聯接至托盤(pán) 3 上的夾(jiá)緊裝(zhuāng)置 3, 而機(jī)床其實並不存在第3個托盤。通過現場檢查, 發現該第三組液壓閥的液(yè)壓管路聯接至(zhì)夾具的 檢測接口。
圖 5 牧野加工中心的夾具液(yè)壓(yā)原理圖
4.加工尺寸整體(tǐ)偏(piān)移問題的解決
通過前文的敘述可知,在恒輪機床液壓的夾 具控製部(bù)分和夾具的液壓管路(lù)中,通道 4 聯接到 壓力繼電器,作用僅僅是監測確認殼(ké)體的夾緊狀 態,對夾具上的執行元件不起驅動作用。 而在牧野加工中心上,由於第三組液壓閥的 輸出管路聯接(jiē)到了夾具的檢測接口,經過該通道 的液壓油參與了夾具上 4 個殼體(tǐ)夾緊液壓缸的動 作驅動。觀察第三組液壓閥與(yǔ)第一組液壓閥上電 磁閥線圈的(de)得失電情況可知,在殼體夾緊指(zhǐ)令發 出後,兩電(diàn)磁閥同(tóng)時動作,除了夾緊接口有液壓 油輸入夾具,檢(jiǎn)測接口的液壓油也開始輸入,使 得液壓油快速到達圖 3 中液控單向閥 2.3 的控製 口,順序閥 2.1 對殼體(tǐ)定(dìng)位夾緊(jǐn)動作先後順(shùn)序的 作用失效,出現定位(wèi)脹套液壓缸與殼體夾緊液壓 缸同時動作,由於(yú)管路長(zhǎng)短等(děng)因素,甚至出現夾 緊(jǐn)液(yè)壓缸先動作的情況,反映在殼(ké)體上為定位夾 緊動作同(tóng)時進行,甚至夾緊先於定位,造成殼體 無法正確定(dìng)位,且定位狀態不同,導致(zhì)加工尺(chǐ)寸無固定(dìng)方向整體偏移的情況發生。 在第三(sān)組液壓閥(fá)的輸出管路上增加管式單 向閥,如圖 6 所示,確保(bǎo)輸出的液壓油(yóu)由於單 向(xiàng)閥的封(fēng)閉作用無法進入夾具的檢(jiǎn)測接口,而 該電磁閥線圈的得失電動作不做(zuò)修改,目的在 於使檢測接口管路(lù)中用於壓力監測的油液在殼 體放鬆後,可以通過單向閥從該電磁閥卸壓, 實現與恒輪加工中(zhōng)心夾具液壓控製一致的功 能(néng)。經過改(gǎi)進(jìn)後殼體先定位後夾(jiá)緊的正確順(shùn)序 出(chū)現(xiàn),加工尺寸整體偏移的(de)問題得到解決。
圖 6 增加管(guǎn)式單向閥示意圖
5.結語
本(běn)文敘述的加工尺(chǐ)寸偏移一例並非設備故 障引起,主要原因為設備改造供應(yīng)商在實施改 造時未充分理(lǐ)解兩種品牌加工中(zhōng)心夾具液壓控 製方(fāng)式的區(qū)別,也未深入分析恒輪品牌(pái)夾具工 件定位夾緊執行元件的動作順序,使得兩種品 牌的機床與夾具的匹配出現問題。通過(guò)維修(xiū)人 員的自主維修,對機床與夾具工作原理的深入 分析和最終(zhōng)解決,提高了維修人員的故(gù)障分析 能力,為設備維修中加工尺寸偏(piān)移問題的分(fèn)析 判斷開辟了新思路。
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