DKZ6300 立車數(shù)控化(huà)改造方案研究
2017-5-23 來源: 濟南邁特力科技集(jí)團有限公(gōng)司 作者:高玉丹 , 李雅潔 , 胡曉麗(lì)
摘 要:針對普(pǔ)通立式車床的不足(zú)之處,在(zài)保留右刀架(jià)機械結(jié)構(gòu)和操作功能不變的基礎上(shàng) , 對 DKZ6300 立式車床的左刀架進給係統進行了數控化改造。左刀架采用滾珠絲杠、伺服電機和一級(jí)齒輪減速(sù),並利用 SINUMERIK 802D 數控係統的(de)半閉環控製實(shí)現左刀架的(de) X 軸和 Z 軸聯動控製,機床改造後 , 大大(dà)擴大了(le)機床的加工範圍,同時提高了生產效率和加工精度。本(běn)文簡要介(jiè)紹立式車床(chuáng)的數(shù)控化改造過程及(jí) 802D 數控係統的安裝調試和部分功能說明。
關鍵詞:立車數控化改(gǎi)造;數(shù)控係統 802D;直流調速裝置 6RA70
1 、改造前機床概況
DKZ6300 為某機械廠上世紀七十年(nián)代初期從德國引進的立式超重型車床。該機(jī)床承擔著重要的任務,但是近(jìn)幾年來,故障頻繁(fán)不斷。該機床原為普通機床,無法完成(chéng)複雜曲麵的(de)加工,刀架垂直(zhí)和水平快速移動由普通三項交流電機驅動,進刀時通過機械連接,由工作(zuò)台轉動帶動各軸同步運動,進刀量與工作(zuò)台轉(zhuǎn)速成正比,進刀減速箱複雜,檔位多,傳動(dòng)間隙大,故障率高。工作台(tái)拖動采用了(le)電機(jī)擴大機(jī)——直流發電機——直流電動機的三聯(lián)機組(zǔ)方式,造成故障率高,體積大、電耗大、效率(lǜ)低、技術落後。根據(jù)實際情況進(jìn)行了仔細討論(lùn)和分析,決(jué)定對該機床(chuáng)進行大修改造並增(zēng)加數控係統。
2 、改造方案及內容
DKZ6300 立車的結構為雙柱龍門式,兩個刀架附(fù)於橫梁(liáng),工作台由三聯機組拖動(55KW)。由於電氣元件老化,刀架機械精度(dù)下(xià)降,決定將其中一個刀架改為數控刀(dāo)架,工作(zuò)台拖動電機用直流調(diào)速裝置控製,重新製作電氣控製櫃,更換所有(yǒu)元器件。為實現銑削和磨削加工(gōng)目的,在數控刀架上安裝可拆卸的電主軸銑(xǐ)頭和磨頭,用變頻器調速。
經過反複的比較,我們選擇了 802D 數控係統。該(gāi)係統具有免維護,其核心(xīn)部件(jiàn) PCU 將 CNC、PLC、人機(jī)界麵和通訊等功(gōng)能集成於一體(tǐ),可靠性高、易於安裝等優點,在改造過程中,驅動裝置采用西門子係(xì)統配套(tào)的標準配置,以達(dá)到最佳的(de)係統性能,保證機床改造後運行的穩定性和可靠性,且(qiě)便於日後的維護(hù)。原主軸電機為三(sān)聯機組驅動直流電機,改造後去掉電機擴大機、直流發電機,直流電機直接(jiē)由西門(mén)子 6RA70 直流調速裝置驅動,主軸速度給定由數控係統提供,根據主軸編(biān)程速(sù)度指令 S 由 MCPA 自動轉化為模擬電壓,由指令 M3、M4 控製主軸旋轉方向。
銑頭和磨頭為新增加的部(bù)件,銑頭功率(lǜ)為 7.5KW,磨頭功率為5.5KW,按傳統設計需用(yòng)兩台變頻器,成本高,且占(zhàn)用電櫃(guì)空間大,因銑頭(tóu)和磨頭不會同時使用,經過研(yán)究比對,西門子 MM440 變頻器可通過參數切換控製兩台規格參數不同的變(biàn)頻電機,經(jīng)調試(shì)完全能滿足技術要求,節約了成本。
3 、調試過(guò)程簡述
3.1 拓(tuò)撲驅動器(qì)
802D 為簡化驅動器調試,專門設計了驅動調試向導,通過調試向導,可輕(qīng)鬆實現驅動的調試。
3.2 PLC 模塊匹配及使用(yòng)
PP72/48 上標有(yǒu)“POWER” 和“EXCHANGE” 的兩個綠燈亮 – 表示 PP72/48 模塊(kuài)就(jiù)緒,且有總線數據交換。如無法檢測(cè)到硬(yìng)件地(dì)址(zhǐ),則可能是接線錯誤,電(diàn)源和地沒(méi)接全,1 如不接 0V,輸入點無法檢測到(dào),47、48、49、50 如不接 24V,輸出無法帶動繼電器。
PLC 程序需要(yào)處理相關軸信號:V380*0001.5(測量係統 1)、
V380*0002.1(伺服使(shǐ)能)、V380*4001.7(脈衝使能),三個軸信號
必須為 1,軸才能(néng)運行。
3.3 係統初始化(huà)
在 802D 的工具盒中提供了車床、銑床等的初始化文件。初始化的方法是利用工具(jù)軟件 RCS 802 或 CF 卡(kǎ)將所需的初始化文件傳入 802D 係統。從 WINDOWS 的“開始(shǐ)”中找到通訊工具軟件 RCS802,啟動並(bìng)建立在線連接;找到初始(shǐ)化文件,在(zài)“Control 802D”中選擇“Start-up archive (NC/PLC)”,複製並粘貼該文(wén)件;NC 斷電、上電後初始化文件生效。
3.4 直流調速裝置 6RA70 調試
調試前需進行參(cān)數的總清(恢複到出廠缺省值),初始化完(wán)成後方可進行參數調試(shì)。
參數分為設定參數和監控參數,分別實現設備運行功能定義以及運(yùn)行狀態監控。可根據(jù)設備調試說(shuō)明書(shū)中的介紹順(shùn)序調試。例如(rú):實際速度(dù)檢測(cè)數據設(shè)定,使用(yòng)模擬測速機,P083 = 1 速度實際值由“主實際(jì)值”通道 (K0013) 提供,P741=55V 最(zuì)高轉速時的測速機電壓。
為了得到更優的運(yùn)行曲線,達到更好的(de)控製精度,當設備初步調試能夠運行後,還需要對各軸進行優化。驅動裝(zhuāng)置必(bì)須(xū)在運行狀態 o7.0 或(huò) o7.1 ( 停機 !) 拆除給定信(xìn)號 4-5;分別設置參數 P51=25、P51=26、P51=27,P143=1500,P081=1 優化運行後(hòu),設置 P169=0、P170=1、P51=28;按下“P”鍵,係統處(chù)於等待優化狀態顯示—070;接通 37 號端子,驅動裝(zhuāng)置運行在 07.0 或 07.1 狀態;接通 38 號端子,優化開始,顯示 O70—2 3 4,按下“P”鍵後,如果在 30S 之(zhī)內不接通 38 號端子,係統報 F052 故障,需重新優化。
4 、結論
數控改造後(hòu) DKZ6300 立式車床左刀架的重複(fù)定位精(jīng)度、定位精度、精車外圓精度、端麵平行(háng)度等機床的技術性能參數均得到了提升。機床改(gǎi)造後,可加工內外球麵(miàn)和各種(zhǒng)流(liú)線型回轉麵等,定位精度和加工精度要好(hǎo)於(yú)機床改造前,自(zì)動化程度大大提高,確保(bǎo)了設備高精度、高性能、高效率地滿足各種加工的需(xū)要(yào)。
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