LOGO!對CW6163B型車床的數控化改造(zào)
2019-11-22 來源:廣州市工貿技(jì)師學院 作者:鍾文偉
廣州市某機械設備加工廠內有一台老式車床,它使用年限長達30年,控製線路早已有多處破(pò)損,時有故障產生,已經嚴重影響了生產,但這台機床的本體尚是完好,購買一台全新的設備(bèi)取代它大約要十幾萬。鑒於以上廠家領導(dǎo)找到我,希望我能對這台老式設備進行數控化改(gǎi)造,以(yǐ)最小經濟代價讓這(zhè)台設備煥發新(xīn)春。
接到任務後,來到廠家和他們技術人員進行對接,谘詢(xún)一些有關(guān)該車床一些基本情況,想問對於這台設備他們想改造到什麽(me)程度,隻是單純完(wán)成原來的控製功(gōng)能還是另外增加一些功能。由於曆史久遠,廠家技術人員無(wú)法提供相應(yīng)的(de)技術資(zī)料,原有的圖紙(zhǐ)早已丟失。對於這台(tái)設備他們(men)有(yǒu)以下(xià)想法:
1.設備(bèi)原有功能全部都要有,原有保護也都要有。
2.對設備控製箱(xiāng)改動最小(xiǎo),增加電動機的工作(zuò)指示和故障(zhàng)指示。
3.要充分利用原有型號電氣元件。
了(le)解了他們想法(fǎ),我(wǒ)確定了我的(de)工(gōng)作思路,首先我要對車床的動作流程要清楚,恢複車床(chuáng)的原電氣原理圖,然後分析它的工作原理,據此確定用什麽PLC對其(qí)改造,再畫出改造後的電(diàn)氣原理圖,然後廠家技術人員一起確定該電氣原理圖的是否符(fú)合他們要求(qiú),最後按圖接線完成改造任務。
一、恢複原有電氣原理圖
到了現場後,通過試車(chē)和(hé)跟線,最終確定原來的電氣(qì)原理(lǐ)圖如圖1所示:
圖1 原有(yǒu)的電氣原理圖
二、圖1電氣原理圖原理分析
這(zhè)台車床共控製(zhì)三台電機,1M主軸電動機(jī)是單向長時間運行,2M冷卻泵電動機也是(shì)單向長時間(jiān)運行,而3M快速進給電動機是點動運行方式。
合上電源開關QF,為主電路和控(kòng)製線路提供電源。控製線路分成三個工作電壓,一個是接觸器(qì)線圈的控製電壓110V;一個是指(zhǐ)示(shì)燈工作電壓6V;最後一個是照明工作(zuò)電壓24V。
按下SA1,則照明(míng)指(zhǐ)示燈EL1開始工作輔助照明;按(àn)下SB7,3M快速進給電動機開始點動運行;而1M主軸電(diàn)動機和2M冷卻泵電(diàn)動機存(cún)在著一個順序控製關係,冷卻泵電(diàn)動機一定要後啟動,而主軸電動機還要二地控(kòng)製。按下SB3或SB4,主軸電動機啟動,然後(hòu)按下SB6啟動冷卻泵電動機,按下SB5停止冷卻泵電動機;按下SB1或SB2所有電動機均停止。
三、確定改造方案
根(gēn)據上麵簡述(shù)的工作原理,以及廠家技術人員所提出技術要求,我確定改造方案所用PLC為西門子LOGO!,型(xíng)號(hào)為LOGO!230RC。選擇西門子LOGO!原因如下(xià):
1.西門子LOGO!為小型PLC,基本不上占用空間,直接占用原變壓器的位置。
2.西門子LOGO!可以直接帶負載,它每個輸出點可以帶的電流為10A。
3.西門子LOGO!便宜,通過對原理分析想(xiǎng)完成改造,要用8個輸(shū)入(rù)點,4個輸出(chū)點,隻要一個西門子LOGO!基本模(mó)塊就可(kě)以,而一個西門(mén)子LOGO!基本模塊市場價500塊就(jiù)可以了。
4.LOGO!模塊采用的220V供電,原來控製箱內有一根零線,不要另(lìng)外改線。
圖2 完成改造電氣原理圖
1.西門子LOGO!現場元件信號對照表如表1所示。
2.完成改造後電氣原理圖。
原來(lái)電氣原理圖的主電路保護原樣,隻要(yào)把(bǎ)控製線路稍做修改。為了(le)減少PLC輸入點,我把二地啟動和二地停止各隻占用一個輸入點,電動機的工作(zuò)指令和(hé)故(gù)障指令,都是(shì)在外圍線路,也不占用輸入
點。通過這些處理方法,隻要一個西門子LOGO!230RC基本模塊就可以(yǐ)了,費(fèi)用也減少了。完成改造的電氣原(yuán)理圖如圖2所示。
3.與圖(tú)2所配套的程序圖如圖3所示(shì)。
表1 PLC的I/O現場元件信號對照表
圖3
四、與廠家技術人員確定方案
改造方案我確定以後,找來廠家技術人員,將上述圖紙提供給對方,看對方是否有不同建議(yì)。由於這個改(gǎi)造方案隻是用PLC替換了(le)原來控製線路,控製各(gè)個(gè)電動機動作的接觸器仍然是原來的,隻是控製(zhì)線圈的電壓由原來(lái)110V變成了220V。在控製冷卻泵的接觸器KM2控製(zhì)程序支路當(dāng)中串入控製主軸接觸器KM1常(cháng)開觸點(diǎn),以形成(chéng)順序控製;過載保護KH1和KH2占用了二(èr)個輸入點(diǎn),在程序當中控(kòng)製接觸器KM1和KM2的斷開,KH1斷開主軸電動機和冷卻泵(bèng)電(diàn)動機均停(tíng)止,而KH2斷開則隻停止冷卻泵(bèng)電動機。這就是(shì)說,線路原來功能和保護(hù)全部都有。
這(zhè)個改造方案中西(xī)門子LOGO!230RC占用原來變壓器(qì)的位(wèi)置,另外在控製箱的外殼增加了一(yī)個工作指示燈和二個故(gù)障指示燈,其餘均為原來(lái)型(xíng)號的元器件,用PLC取代原(yuán)來的控製(zhì)線路。在PLC外(wài)圍利(lì)用三個接觸器常開輔助觸點接通三個工作指示(shì)燈,KM1吸合,則EL1工作指示燈亮;KM2吸合,則EL2工作指(zhǐ)示燈亮;KM3吸合,則EL3工作指示(shì)燈亮;KH1動作,主軸電動(dòng)機和冷卻泵電動機均停止,EL4工作指示燈亮;KH2動作(zuò),冷卻泵電動機停(tíng)止,EL5工2作指示燈亮.對原來控製箱基本上沒有什麽改變,也增加電動機工作(zuò)指示(shì)燈和故障指令燈,符(fú)合廠家的設計要求。
改造過程全部利用(yòng)原來型號的元器件,對接觸器線圈的工作(zuò)電壓由原(yuán)來的110V,變成220V,照明指示(shì)燈的工作電壓由原來的24V變成220V,工作狀態指示燈(dēng)的工(gōng)作電壓由6V變(biàn)成220V,這樣做的目的省(shěng)去一個機床控(kòng)製變壓器,也便於統一管理後備元件。
五、完成接線,上電試機
與廠家的技術人員確認,按改造後電氣(qì)原理圖接好線,然後進行試機,符合廠家設計要求。本改造方案也比較經濟,改造(zào)過程使(shǐ)用一個西門子LOGO!價值500,三個接觸器價值100,六個指示燈價值(zhí)20,再加上導線(xiàn)若幹,價值100,總的成本在1000以下。經(jīng)過一個(gè)時間運行,車(chē)床動作穩定,故障基本(běn)上也沒有了,達到了設計要求。
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