基於開放式數(shù)控係統(tǒng)的CKJCKJ6136A車(chē)床改造
2017-7-24 來源: 廣州番禺職業技術學院 作者:竇 凱 朱(zhū)洪雷 鍾飛龍(lóng) 廖傳輝 曹甜學
摘要:在分析數控車床改(gǎi)造要求(qiú)的基礎上,描述了伺服電機(jī)的選擇(zé)、參考(kǎo)點的設定(dìng)與調(diào)整、進給傳動鏈(liàn)誤差補償的方法以(yǐ)及(jí)變頻調速器、數控係統參數(shù)的設置,改(gǎi)造後車床的加工精度滿足生產要求。
關鍵詞:車床;開放式數控係(xì)統;數(shù)控裝(zhuāng)置參數
1.CKJ6136A簡介及改造要求
CKJ6136A數控車床(chuáng)是一台簡易型數控車床,配置某公司早期(qī)的GSK928數控係統(tǒng),X軸、Z軸(zhóu)采用步(bù)進電機驅動,主傳動采用異步電機、齒輪變速。由於機床(chuáng)原數控係統頻出故障(zhàng)且為已淘汰產品,無法維修(xiū),但該(gāi)機床導軌、絲杠、主軸等精度保持較(jiào)好,因(yīn)此具有改造價值(zhí)。為適(shì)應加工時能選擇更加合理的切削用量,從而獲(huò)得最佳的生產率、加工精度和表麵質量的加工要求,主傳動要能(néng)實現無級變速且具有較寬的調速範圍。為保證加工精度和增加伺服驅(qū)動能(néng)力,X 軸、Z 軸采用交(jiāo)流伺服電機驅動,數控(kòng)係統選用 HNC-21TD 開放式數(shù)控係統。
2 電(diàn)機的選擇與(yǔ)安裝
2.1 主軸電機
主電機的選擇采取類比法,經過與同類型數控車床的(de)床(chuáng)身上(shàng)最大回轉直徑、主軸轉速範圍、主電機功率等技術參數(shù)比較,結合主傳動係統的基本要求,選(xuǎn)擇GM710三相交流伺(sì)服變頻電機為主軸電機。GM710 電機功率為 5.5 k W,額定轉速(sù)為2500 r/min。該電機結構緊湊,體積小,重量輕,功(gōng)率密度高;電磁振動小,旋轉精度高,恒轉矩(jǔ)及恒(héng)功率調速範圍(wéi)寬;轉子慣性小,響應速度快;氣隙均勻(yún),平衡精(jīng)度高,轉矩脈動小;性價比高。
2.2 進給伺服電機
X 軸與 Z 軸進給電機的選擇采用類比和校核計算相結合的方法,即經過與(yǔ)同類型數控車床的X軸、Z軸快(kuài)速進給速度、最小輸入單位、重複定位精度、快速空載轉矩、切削力矩、快速進給力矩、轉動慣量等技術參數比較,初步確定(dìng)交流伺服電機型號,而後進行轉矩校核計算和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量匹配性校(xiào)核(hé)計算,滿足要(yào)求(qiú)即可。下述為 X 軸電機選擇流程,用類比法參照同類型數控車床初步選用(yòng) GK6061 交流(liú)伺服電機作為 X 軸(zhóu)驅動電機(同理,Z 軸選用 GK6062 交流永磁伺服電機(jī))。
2.2.1 切削力及絲杠的(de)進給牽引力計算
依據主傳(chuán)動功率計算法,主切削力為[2]:
車刀受到的(de)車(chē)削抗力由拖板傳遞(dì)到導軌上,與進給絲杠的(de)牽引力相(xiàng)平(píng)衡。對於綜合型導軌(guǐ),絲杠的進給牽引力為:
2.2.2 轉動慣量匹配校(xiào)核
拖板(bǎn)及絲杠等折算到電機軸的等效轉動慣(guàn)量為:
2.2.3 轉矩校核
1)快速空載(zǎi)啟動時的等效轉矩(jǔ) Teq1
2.2.4 電機的安裝
更(gèng)換主(zhǔ)軸電機與進給伺服電機後,新電機(jī)與機床原有電機的安裝尺寸不(bú)同,因此均采用過渡連接(jiē)板的(de)方式來實現電機的固定。
2.3 主軸脈衝(chōng)發生器的安裝
脈衝發生器安裝在床頭箱的(de)後端(duān),並(bìng)通過一對傳動比為1∶1的齒(chǐ)輪與主(zhǔ)軸相聯,工作時,脈衝發生器與主軸同步旋轉,數控裝置(zhì)控製(zhì)進給伺服電機準(zhǔn)確地配合主軸的(de)旋轉而產生進給(gěi)運動。從而保證主(zhǔ)軸每轉 1 轉(zhuǎn),螺紋車刀移動 1 個導程,同時還保證每次走刀都在工件的同一點切入,使(shǐ)螺紋不亂扣(kòu)。
3.控製(zhì)係(xì)統的參數設置
3.1 主軸變頻裝置
選用日立 SJ300 變頻器,多數參數保留默認值(zhí),部分(fèn)參數根(gēn)據需求進行設置。主(zhǔ)要參數設置如表1所示(shì)。
表(biǎo)1 變頻(pín)器參數設置表
3.2 數控裝置
HNC-21TD數控裝置通電後經自檢進入主控界麵,為保證改造後的數控機床能正常運行,必須進(jìn)行參數優(yōu)化。進(jìn)入係統參數設置菜(cài)單,對照硬件檢(jiǎn)查係統參數是否正確,同時按表 2 所示(shì)數據核查設置參數(shù)[1]。
表2 HNC-HNC-21TD參數設置表
3.3 PLC參數
在PLC 程序中機床輸入的開關量信號定義為X,即各接口中的 I 信號;輸出到機床的開關(guān)量信號定義為 Y,即各接口中的 O 信號。將各個接口HNC-21 本地遠程 I/O 端子板中的 I/O(輸(shū)入/輸出)開關量(liàng)分別定義為係統程序中的 X 、Y 變量,需(xū)要(yào)通(tōng)過設置硬件配置參數和 PMC 係統(tǒng)參數(shù)來實現,主要參數如表3所示。
表3 PLC參數設置表
4.機電聯調
4.1 參考點的設定與調整
隨滑板一起運動的(de)減速擋(dǎng)塊釋放參考點開關觸頭(tóu)使其由通轉為(wéi)斷,機(jī)床滑板減速並以設定的速度繼續移動,減速可使參考(kǎo)點停留位置準確(què)。采用脈衝編碼器(qì)上的(de)格柵信號來確定參考點,當(dāng)減速擋塊釋放(fàng)參考點開(kāi)關觸頭使其觸點(diǎn)狀態由斷再轉為通後,數控係統將等待碼盤上的(de)第 1 個格柵信號,該信號一出現,滑板立刻停止運動,此時的位置是(shì)電氣原點(diǎn)。數控裝置會記憶該(gāi)點,調整時一般難於做到電氣原點與機(jī)床參考點位置(zhì)完全一致,會存有一(yī)定誤差(chà),實際調整中是通過測(cè)量這一(yī)誤差值,采取對參考點補償的方法進行校(xiào)正。即滑板到達電氣原點後會再移動一個補償量,從而準確到達機械參考點。數控(kòng)係統啟動後進入主(zhǔ)界麵,按(àn)主菜單 F1(參(cān)數索引)鍵→選擇 F3(坐標軸參數)→選擇軸 2(Z 軸)→選擇“參考點開關偏差”,輸入參考點(diǎn)補償量(liàng)即可。
4.2 進給傳(chuán)動誤差補償
機床(chuáng)長期使用後,進給傳動鏈運動部件會磨損並存在一定間隙,為恢複其加工精度,需進行間隙補償,即對數控裝置內的補償參數(Z向參數地址、X向參數地址)進行重新(xīn)設定。補償量的具(jù)體測量方法是:使刀架從停留位置向(xiàng)-Z 方向快速移動 50 mm,將百分表觸頭對(duì)準滑板的+Z側,適當壓緊觸頭並調整表針對(duì)零;讓刀架從當前停(tíng)留位置再(zài)向-Z 方(fāng)向快(kuài)速移動 50 mm,刀架停穩後(hòu)使(shǐ)其從停留位置向+Z 方向快速(sù)移動50 mm,讀出此時百分表的數值並記錄下來,重複進行 5~10 次,取算術(shù)平均值作為間隙補償量。X方向間隙補償量的測定參照進行(háng)。
5.結束語
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