摘要:本文通過對16V280ZJ柴油機凸輪軸的材料及加工性能進(jìn)行分析,對加工方式、刀具及加工參數進行優化,解決了20Cr材料深孔加工的難題。
16V280ZJ柴油機(jī)凸輪(lún)軸深孔加工一直是(shì)某公司的(de)加工難點,原加工工藝方式是(shì)通過麻花鑽啄鑽方法加工,工件(jiàn)是(shì)通過兩次裝(zhuāng)夾,從兩頭兩次鑽削(xuē)加工(gōng),把孔加工完畢,此加工工藝(yì)方(fāng)法(fǎ)不但加工效率低,而且孔的表麵質量及兩端孔的同軸度不好,凸輪軸深孔在中間交接的地方(fāng)一般錯開2~5mm。凸輪軸生產線上有兩台(tái)深孔鑽(zuàn)床,為什麽以前不用專門
的深(shēn)孔加工設備加工?主要原因是16V280ZJ柴油機凸輪軸的材料是(shì)20Cr,材料軟(ruǎn)、不易斷屑,經過二十多年的研究和摸索(suǒ),也沒有真正解決20Cr的加工難題。
2007年,凸輪(lún)軸生產線上采購了一台T2120深孔加工設備(bèi)來加工GE凸輪軸和280係(xì)列凸輪軸,當時設備廠家花費了(le)九牛二虎之力也沒有解決280凸輪軸深(shēn)孔鑽的(de)難題,此設備也因此中斷了最終驗收。
配件一車間凸輪軸生產線上一共有三台設備來加工凸輪軸的深孔,一台是臥(wò)式車床(chuáng)改(gǎi)造的是麻花鑽鑽削設備;一台(tái)是車床改造的噴吸鑽深孔加(jiā)工設(shè)備;一台是專用的T2120、BTA鑽削方法16V280ZJ柴油機凸輪軸(zhóu)深孔加工的深孔加工設備。其(qí)中車床改造的麻花鑽(zuàn)深(shēn)孔加工設備狀態十分(fèn)差(chà),跑、冒、滴、漏嚴重(chóng),設備一直處(chù)於超齡服役狀態。為了提高280凸輪軸(zhóu)深孔加工效率、質(zhì)量,淘汰超齡服役(yì)車床改造的麻花鑽深孔加工設備,對凸輪軸(zhóu)深孔加工工藝進行研究攻關(guān)。
1. 加工方(fāng)式的確定
凸輪軸生產線上兩台專(zhuān)用的深孔加工設備,一(yī)台是用來加工240係(xì)列凸輪軸的噴吸鑽,一台是用來加工GE凸輪軸的BTA鑽,要淘汰超齡服役車(chē)床改(gǎi)造的麻花鑽深孔加工設備, 280係列凸輪軸隻能在噴吸鑽或BTA鑽上加工(gōng)。由於噴吸鑽是自己改造的,主軸功率、轉速,切削液的壓力和流量難以滿足20Cr材料的深孔(kǒng)加工,更為關鍵的是噴吸鑽的鑽杆
是采用雙杆形式,其中(zhōng)用來(lái)排(pái)屑的內杆直徑比BTA鑽的單杆直徑要(yào)小許多,斷屑的難度就更大。經(jīng)過對兩台設備的相關參數進(jìn)行比較,最後(hòu)確定在BTA鑽上進(jìn)行加工280係(xì)列凸輪軸。
2. 加工參數的確定
刀具采用可(kě)轉位單杆B TA鑽,這樣不但可(kě)以提高試驗的靈活性,也可以降(jiàng)低刀具的使用成本。經過多(duō)次工藝試驗,最終確定刀片為斷屑槽稍大的C形槽,後角(jiǎo)為11°,中心刀片的後角為17°左右,主(zhǔ)軸轉速n=98r/min,進給速度f=30mm/min,開啟一隻液壓泵,在這種情況下,斷屑效果最(zuì)好。正常加工采用開啟一隻液壓泵,在(zài)鑽(zuàn)杆堵塞時(shí),手動把切屑去除後,在刀具切削(xuē)之前,開啟兩隻液壓泵,或間斷的開啟一隻、兩(liǎng)隻液壓泵,把堵(dǔ)塞在鑽(zuàn)杆裏的切屑衝刷出(chū)來。圖1所示是優化參數後,加工所得的切屑,圖(tú)2所示是優化參數前所(suǒ)得(dé)的切屑。由圖1、圖2可知,優化參數後的斷屑(xiè)效果是可以滿足20Cr加工(gōng)要(yào)求的,優化參數前的切屑是根本不能滿足(zú)BTA內排屑要求的(de)。
圖1 優化參數後的切屑
圖2 優化參數前的切屑
3. 效(xiào)果比較
采用BTA鑽鑽削加工的深孔表麵質量遠遠比(bǐ)采用麻花鑽加(jiā)工的深孔要好(hǎo),如圖3、圖4 所示,BTA鑽加工的深孔(kǒng)表麵粗糙度值基本(běn)上在3.2μm左右,而麻花鑽加工的深(shēn)孔表麵粗糙度值很難達到Ra=25μm,因為麻(má)花鑽(zuàn)采用啄鑽的方式進行排屑,且切屑較長,在一次又一次的排屑過程中,切屑會拉傷孔內壁。BTA鑽削加工是采用一次裝夾,鑽通加工,孔的直(zhí)線度相比以前(qián)兩次裝夾、兩端加(jiā)工鑽通的工藝要提高許多,孔不存在交(jiāo)錯的情況。凸輪軸深(shēn)孔是為凸輪軸軸瓦提供潤(rùn)滑油的,其表麵如果不光滑則清洗非常困難(nán),清潔就很難(nán)達到要求。
以前采(cǎi)用麻花鑽加(jiā)工16V280ZJ柴油凸輪軸(zhóu)需要兩次裝夾,鑽削一節右4凸輪軸的加工(gōng)時間就要90min左右,而現在運用BTA鑽削加工,加工一節右4凸輪(lún)軸需要28min左右,加工效率大大提高。
圖3 BTA鑽削(xuē)的深孔
圖4 麻花鑽鑽削的深孔(kǒng)
4. 結(jié)語
目前配件(jiàn)一車間(jiān)已應用BTA鑽削加工280係列凸輪軸60多節,加工效果達到了項(xiàng)目預期的目標,但還有提高的(de)空間(jiān)。由圖1可知(zhī),現在BTA加工所得的切屑(xiè)滿足BTA鑽內排(pái)屑的要求(qiú),但其顏色是20Cr本體的(de)顏色,不是紫色或褐(hè)色,這是因為20Cr材料太軟,280係列凸輪軸在滲碳後,心(xīn)部的硬度(dù)在120HBW左右。如能從熱處理方麵著手,提(tí)高凸(tū)輪軸基體材料,或滲碳後心部的硬度在200HBW左右,則其斷屑的效果更(gèng)好,而(ér)且可以通過提高切削速度和進給速度來(lái)提(tí)高加工效率。
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