改造外圓磨(mó)床實現氣門錐麵的抖動磨削
2022-9-20 來源:湖南天雁機(jī)械有限責任(rèn)公司 作(zuò)者:周小偉 何光清 周雅智
摘要:通過多種創新設計,綜合利用現有的成熟(shú)技術,對現(xiàn)有氣門錐麵磨削設備M1420做(zuò)適(shì)當(dāng)的(de)改造,實現抖動磨削的方法(fǎ),達到(dào)了在滿足(zú)以盡量(liàng)小的投入、充分利用現有設備的條件下,提高氣門錐麵磨削(xuē)精度(dù)和簡化(huà)操作提(tí)高磨削效率的目的。經過使用驗證,工效提高了1倍,廢品(pǐn)率下降到原來的1/3,磨削粗糙度提高了一個等級,跳動減小0.02mm,完全達到了預定目標。
1、改造前氣門錐麵磨削(xuē)工(gōng)藝及存在問題(tí)
如圖1所示,需要對氣門的錐(zhuī)麵(加工麵)進行磨削,需要保證一定的加(jiā)工麵粗糙度、對(duì)杆部的跳動量、與杆部(bù)的同心度等,而且氣門兩端是沒有中心孔的。
圖1 工件(氣門)圖樣
改造前,采用通用的M1420外圓(yuán)磨來進行磨削,如圖2所示,此磨床的(de)磨頭(tóu)可水(shuǐ)平旋轉(zhuǎn),可做手動的水平橫向進給運動,實現切入(rù)磨。
圖2 改造前加工方法及相關結構簡圖
此磨(mó)床的工作台可在液壓係統的驅動下做縱向往複(fù)運動,運(yùn)動速度和距(jù)離可調。工件頭通過底座裝(zhuāng)在工作台導軌上,尾座(圖中裝頂尖的座)也裝在工作台導軌上,工件頭軸線與頂尖軸線重合,並與工作台運動方向平(píng)行。修整金剛筆(圖中未畫)裝在工作台上。氣門杆部(bù)用壓板壓在V形塊的夾具體上,作為主(zhǔ)定位。V形塊的(de)夾具體裝在工(gōng)件主軸上,通過用(yòng)頂(dǐng)尖(jiān)頂住一塊一(yī)麵帶有頂尖孔的與氣門的盤端相接(jiē)觸的圓塊,來間接頂住(zhù)氣門盤端實現輔助定(dìng)位。通過工件頭(tóu)的(de)旋(xuán)轉和磨頭的橫(héng)向進給實現錐麵磨削。磨削過程中(zhōng)工作台不動,磨頭(tóu)軸線與工件頭軸線(xiàn)成一定的角度,基(jī)本上是一種切入磨。
通過上述介紹可見,由於氣門杆部尺寸的不一致,V形塊和壓板的磨損,壓板(bǎn)長度和(hé)壓力(lì)的有限等問題,造成氣門的裝卸繁瑣,加工精度不高。另外,對於一個確定的工作台位置,砂輪(lún)上隻有窄窄的一圈在參與磨削,砂輪修整必(bì)須轉動磨頭。這樣,要經常調整工作台的位置,反複調整磨頭角度,既影響效率,又影響尺寸一致性。總之,這種磨削方式生產的產品質量和工作效率都不盡如人意。
2、改造要求
改造的要求主(zhǔ)要有三個方(fāng)麵:
(1)要在原有機床上進行,要保證一次成功,即使不成功,也要能恢複原有結構,因此改動要(yào)盡量(liàng)小,花費要盡量低。
(2)要實現抖動磨(mó)削來提高粗糙度等級,所謂抖動磨(mó)削就是以一定頻率反複進行的縱向磨削(xuē),還要減小跳動量。
(3)要簡化氣門裝卸和砂輪修(xiū)整,提高加工效率。具體技術指標為跳動0.03mm,表麵粗糙度0.4μm,班產量1000支。廢品率不得升高。
3、功能分析和結構方案擬定
根據上述現(xiàn)狀及改造要求,我(wǒ)們首先確定采用模塊化的結構,然後進行功能分析。主要功能就是要在原有(yǒu)磨床上實現抖動磨削,次要功能是氣門的裝夾和確保(bǎo)改造後的磨床能正常運行所需的一些附加功能,還(hái)要考慮相應的修整功能。
由於上述改造要求苛刻,我們不能無限想象,也不宜設計未經驗證(zhèng)過的結構,宜采用成熟的結構技術進行合理的優化組合,達到(dào)目的。
要實現(xiàn)抖動磨削大致上有兩種方(fāng)法:一種是氣門的裝夾方向不(bú)變,磨削時(shí)工作台不動,讓磨頭增加磨削時與錐麵母線相平行方向的往複運動,一款數控錐麵磨就是這樣;另一種是讓工作台作往(wǎng)複運動,磨削時磨頭不動,氣門的裝夾方向就要改變,如圖3所示。
圖3 改造後(hòu)加工方法及相關結構簡(jiǎn)圖(tú)
顯然,對於前一種方式,我們需要(yào)在現(xiàn)有(yǒu)的磨頭底盤下增加一(yī)層導軌,並且增加實現導軌方向(xiàng)的往複運動所需要的(de)控製、驅動裝置。而且增加一層導軌後,磨頭軸線會比工件頭軸線高,需要墊(diàn)高工作台,而工作台的已有往複運動功能(néng)繼續廢用。而(ér)對於後一種方式(shì),隻要更換工件頭架底(dǐ)板,參照圖3所示安裝可旋轉的工件頭(tóu)架,來改變工件軸(zhóu)線方向,並增加相應的配重塊來(lái)平衡工作台兩邊的重量(liàng),使工作台能穩(wěn)定運行,利用工作(zuò)台已具備的往複運動功能即可(kě)。
對於實現抖動磨(mó)削功能的結構選擇(zé),不論是從技術角度,還是從經濟角(jiǎo)度考慮,我們都宜選用圖3所示結構。
對於氣門的裝夾功(gōng)能,目前有(yǒu)前述的V形塊定心裝夾法、彈簧錐套定心夾緊法(參見圖4)和三輥定心夾緊法(fǎ)等。
圖4 工件(氣門)裝夾簡圖
根據我們的調查分析,彈簧錐套夾緊法的裝夾最簡單、高效,也隻有這種方法才能較好地(dì)保證重(chóng)複精度。為了能方便恢複原狀,我們保留了原工件頭架的(de)外殼,隻把內部改成彈(dàn)性夾緊裝置。但是,采用這種方法(fǎ)需要增加拉(lā)緊、放鬆功能,於(yú)是我們(men)利用磨床(chuáng)本(běn)身具備的液(yè)壓係統,增加拉緊、放鬆油缸(裝(zhuāng)在頭架尾部(bù),圖中未畫)和控製拉緊、放鬆的(de)換向閥等功能結構(gòu)。這其中對彈簧夾頭及其外套的精度要求(qiú)是比較高的,因此從成本和可(kě)靠性等方(fāng)麵考慮後,我(wǒ)們把這一部分的製造委托給專業廠家完成,長期供應(yīng)彈簧(huáng)夾頭,而其它零部件的製造和整個裝配(pèi)調試工作由本公司自(zì)行完(wán)成。
4、效果分析
采用上述方案(àn),花費不(bú)足萬元就完(wán)成了設備改造,設備原值10萬元左右,而購置工(gōng)效和加工產品質量相同的數控設備要花費40多(duō)萬元。通過設備改造,實現了花小錢(qián)辦(bàn)大事。
經過使用證明,機床性能穩定,產品跳動從原來的0.05mm減小到0.03mm,表麵粗糙度從原來的0.7μm降到0.4μm,減少了修整調(diào)整時間、刹車時間和氣(qì)門(mén)裝夾調心時間,工效從原來的班產500支提升到1000支。廢品率下(xià)降到(dào)原來的三分之一,產品精度一致(zhì)性好。改造完全達到了預期目的,非常成功。
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