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三菱數控係統在磨床的(de)應用
2016-2-2  來源: 四川省廣(guǎng)漢市四川東軸軸承股份有(yǒu)限公司   作(zuò)者:羅剛良

      【摘 要】我公(gōng)司對機床進行數控(kòng)化改造之後,電氣控製係統采(cǎi)用三(sān)菱(líng)控製器,極大的提升了機床的精度與剛性,降低了其故障率。現分別對三菱數(shù)控研磨在(zài)內圓磨床中的應用(yòng)以及三(sān)菱交流伺服係統在(zài)溝道磨床中的應用進行(háng)分析。


      【關鍵詞】三菱數控係統 磨床 應用


      1 、三菱數控係統初始參(cān)數(shù)設置


     當機床裝配完成,電氣控製係統設置完成後,按照機床(chuáng)的實際情況設置相關參數(shù),從而讓三菱數控係統與機床本體實現最(zuì)優匹(pǐ)配,具體的參數設(shè)置流程如下:


     1.1 參數設置畫麵進入


     參數的(de)顯示(shì)方(fāng)式根據不同的數控係統而有所區別,三菱數控係統主要是(shì)利用MDI/CR 單元上的參數見來顯示(shì)與輸入參數,當初始化開機之後,將(jiāng)RESET 以及INPUT 兩個(gè)鍵同時按下,係統顯示屏會出現“是否初始化?”這時輸(shū)入(rù)“Y”,之後在屏幕(mù)上SYSTEM TYPE:L-TYPE 與(yǔ)M-TYPE 中選擇M-TYPE,即可進(jìn)入三軸模式。


     1.2 基本規格參數設置


     在三菱數控係(xì)統的各個參數中,#1001 到#1093 屬於基本規模參數。為了節省係統的啟動時間,我們一般會讓一部分參數(shù)進行初始化,通常需要調整的包括:控製軸數、輸入單位、指令單位、主軸數、軸名稱、顯示語言等參數。


    當我們執行#1060 參(cān)數,鍵入1,顯示屏右下角會出現“顯示標(biāo)準參數設定?”這時選擇輸入“Y”,隨後顯示屏右下角(jiǎo)顯示“顯示執行格式化?”選擇輸入“Y”,顯示屏出現“設定完(wán)成”,此時初始化完(wán)成。大多數參數為(wéi)默認值,應當(dāng)對係統再次上電,而上電以前應使用旋轉開關對軸編號進行設定。

  
    基本規格參數設置完成之後,按照伺服驅動器型號以及伺服電機的(de)具體型號,設置伺(sì)服參數#2201-#2265;按照主軸驅動(dòng)器以及主軸電機的具體型號,將主軸參數設置為#3301-#3584;最(zuì)後再分別設置NC 軸快進速度、最大切削速度、軟(ruǎn)件限位等,對控製係統進行調試確保不存(cún)在報警輸出之後(hòu)即設置成功[1]。


    2、 三菱(líng)數(shù)控研磨在內圓磨床中的應用


    2.1 研磨功能概述
 

    機床的運動機構一般是由下麵兩個伺(sì)服進給機構構成:X軸工(gōng)件進給機構以及Z 軸砂(shā)輪往複進給機構。X 軸工件進給機構主要是磨削工(gōng)件的徑向(xiàng)進給,而(ér)Z 軸砂輪往複(fù)進給機構通常作用是砂輪軸(zhóu)向進(jìn)給。在磨削工件時,因為砂輪寬度要低於磨削麵(miàn)長度,因此為磨(mó)削(xuē)全長(zhǎng),X 軸在進行工(gōng)件進給作業的過程中,Z 軸一般會同時進行砂輪往複振蕩,即(jí)是砂輪軸在(zài)起始位與停止位之間按(àn)照既定的頻率持(chí)續往複(fù)振蕩(dàng)。內圓磨床運動圖如下圖1:

    

                                 圖1 內圓磨床運動示(shì)意圖

   
     如果僅僅通(tōng)過編製Z 軸往複振蕩加(jiā)工程序(xù)十分複雜,而三菱控製(zhì)係統中的(de)研磨(mó)chopping(振蕩軸)功能可以(yǐ)有效的解決這一問題。研磨功能指的是執行加工程序的(de)過程中存在一個伺服軸能夠按照相關設定進行(háng)往複振蕩運動。將加工(gōng)程序所定位的位置當作基準位置,之(zhī)後分別設置好上死點、下死點以及周期數。對內圓磨床來說,基準位置通常設定在砂輪磨(mó)削的起始位,上死點(diǎn)設定(dìng)在振蕩起始位,下死(sǐ)點設置在停止位,周期數一般即是振蕩頻率(lǜ)。使用專門的命令啟動研磨功能之後,砂輪軸從基準位置開始,在振(zhèn)蕩(dàng)起始位和停止位之間持續往(wǎng)複振蕩,再次輸(shū)入停止命令即可讓砂輪軸(zhóu)停止往複運動。


     2.2 研磨功能的(de)實現


     (1)振蕩軸的(de)啟動。振蕩軸的往(wǎng)複運動主要是借由PLC信號進行控製,對(duì)加工程序能夠利用輔助指令(lìng)M 代碼進行控(kòng)製。在PLC 梯形圖中,對M 代碼M15 進行讀取,之後借助於解碼程序(xù)與M615 相連接,進而(ér)能夠啟用振蕩(dàng)軸功能信號,從而讓其啟動研磨功能。當振蕩軸處於停止狀態下(xià)時,複製指令M15 信號上升時啟動研磨模式,同時將數(shù)控加工程序中給出的位置當城(chéng)市基準位置(一般(bān)為砂輪磨削的起始位),機床開始執行研磨動作。


      (2)研磨數據的(de)讀取。在數控加工程序之內,G200 的參數Z 代表上死點,Q 代表下(xià)死點,R 代(dài)碼周期數,這些(xiē)數據被帶入進利用G 代碼(mǎ)宏程序所設置的(de)局部變量之內,必須借由PLC 讀取數控加工程序中的局部變量:#26(Z)、#23(Q)、#18(R)。在(zài)對局(jú)部變量進行讀取時我們可以選擇利用數(shù)控係統的PLC 窗(chuāng)口數據命令,PLC 窗口即是在R 寄存器的用戶領域內使(shǐ)用的讀出和寫入窗口,我們可以利用PLC 窗口對運行狀態、軸信息以及相關參數進行讀出和寫入。


      對(duì)於振蕩(dàng)軸的相關控製(zhì)數據,例如說局部變量具體值、振蕩軸進給倍率、振蕩軸號的指定(dìng)等,應當(dāng)借助於PLC 來對振(zhèn)蕩軸的控製數據進行讀取。首(shǒu)先我們利用PLC 裝置將研磨功能的控製數據地址分配於R 寄存器(qì)的研磨控製數據的開頭編(biān)號(R 寄存器編號為R9840);之後我(wǒ)們分別將指定(dìng)軸號(Z 軸H2)、上死(sǐ)點、下死點以及周期數等(děng)相關數據(jù)輸(shū)入到R 寄存器內(nèi);接下(xià)來將(jiāng)研磨進給倍(bèi)率輸入到R2503 寄存器內(nèi)。Chopping 控製數據會在(zài)相關參數有效信號YC34 上升時寫入到數控內的當前參數區域內,當我們確定(dìng)研磨功能啟動(dòng)信號TC34 連通後應斷開本信(xìn)號。研磨功能啟動信號YC34 包(bāo)含於研磨控製數據的控製狀態內,同時直接反映在研磨動作中。有效信號YC34 接通且振蕩軸開始運動之後,數控裝置向PLC 輸(shū)入啟(qǐ)動中信號XC80,借由(yóu)這一信號斷開參數有效信號(hào)YC34。


     (3)振蕩軸的停止。當PLC 的chopping 信號(hào)下降時研磨動作便會停止,在PLC 梯形圖中,對輔助功能M16 代碼進行讀取(qǔ),之後利用解碼程序與M616 輔(fǔ)助繼電器相連接,將YC30 信號斷開,這時振蕩軸執行研磨動作到上死點後,將會以較快(kuài)的進給(gěi)速度返回到基準位置。在上死點(diǎn)與下死點之間進行(háng)移動時,也會移動到(dào)下死點一次。當振蕩軸回到基準位置之後,chopping啟(qǐ)動信號與chopping 模式信號斷開。


      3 、三菱交流伺服係統在溝道磨床中的應用


     軸承磨床通常說的是軸承內(nèi)圈溝道磨床,一般是用於對單列角接觸球軸承的內圈(quān)溝道(dào)進行加工,它是微型軸承加(jiā)工廠的主要配置機型。改造後使用三菱可編程(chéng)控製器、定位模塊、觸摸屏以及變頻器,配合三菱交流伺服係統驅動滾珠(zhū)絲杆。進行(háng)磨削加工時從導(dǎo)軌左側逐漸向右邊推動工件(jiàn)接近砂輪;因為磨削(xuē)加工作業會讓砂輪產生磨損(sǔn),為了保(bǎo)障工件加(jiā)工後具有(yǒu)較好的光潔度,應當(dāng)及時(shí)對砂輪進行調整,調整時讓兩側的滾珠絲杆向砂輪靠(kào)近,從而確(què)保工件(jiàn)加工的精確度[2]。


     3.1 伺服(fú)係統參(cān)數設置


     在三菱交流伺服係統中,電子齒輪屬於(yú)一(yī)個非常關鍵的參數,其表達式可(kě)以寫(xiě)作:指令脈衝倍率分析/ 指令脈衝(chōng)倍率(lǜ)分母=CMX/CDV。其設置範圍根據機型的不同而存在一定的差(chà)別MR-J2S 係列的設置範圍是:1/50 < CMX/CDV < 500,可通過如(rú)下方法進行計(jì)算:
 

      已知機械規格參數(shù):滾珠絲杆進給量Pb 為8mm,減速機減速比n 為1;伺服電機編碼分辨率Pt 為131072;脈衝當量△ L=10 um=10x10-3mm( 因考慮到到加工精(jīng)度,不采用AL=lum精度)。CMX/CDV= △ Lx Pt/nPb=10x10-3x131072/8=4096/25由上述計算(suàn)可得參數設(shè)置範圍為:CMX=4096 CDV=253.2 定位單(dān)元設置及PLC 編程三菱FX2N-20GM 屬於小型(xíng)智能(néng)化定位單(dān)元,其功能相對完善,能夠和很多大中型PLC 定位模塊相媲美。三菱FX2M-20GM 運用FX-VPS-E 軟件,其流程圖窗口主要是符號塊構成,通過有向連線進行(háng)連接(jiē),具有操作簡單(dān),直觀方便的優勢。點擊指(zhǐ)令符(fú)號塊便會直接顯示參數(shù)設置對話框,能夠直接開始操作,FX-VPS-E 軟件一般包含了下麵幾個窗口:(1)監視窗(chuāng)口。在監視窗口中包含了X 軸和Y 軸的相關參數,如啟動(start)、停止(stop)、原點回歸(ZRN)、正轉(FWD)與反轉(RVS)、就緒(ready)、完(wán)成(chéng)(completed)以及回零完成(zero completed)等。我們能夠在觸摸屏上直接單擊選擇相關的參數框,即能夠驅動相應(yīng)的定位單元,驅動伺服係統同時(shí)實施監測。


     (2)參數設置窗口。參(cān)數設置窗(chuāng)口能夠對定位參數、I/O參數以及(jí)係統參數實施形象化設(shè)置。定位參數的單位體係設(shè)置一般包含下麵三類:單位機械體係、單位電氣體係以及單位綜合體係。


    (3)流程圖窗口(kǒu)。流程圖窗口能夠借助有(yǒu)向連線把(bǎ)三種類型的流程圖符號根據控製順序進行連(lián)接(jiē),操作起來十分方便。FX2M-20GM 定位單元和PLC 主機通訊程序編製在FX2M-
20GM 定位單元和PLC 主機之(zhī)間的通(tōng)訊數(shù)據主要是通過FROM/TO 指令(lìng)進行控製。FX2M-20GM 中有用於通訊的(de)緩衝存儲器(qì)BFM,每個緩衝存儲器由16 個位構成。BFM 有自(zì)身對應的號碼,通(tōng)過TO 命令(lìng)從PLC 傳送數據寫(xiě)入FX2M-20GM 的數據設備之內,再利用FROM 指(zhǐ)令從FX2M-20GM 中傳輸數據“讀”到PLC 的數據寄存器內。能夠通過觸摸屏或物理按鈕,從PLC向FX2M-GM 發出操作指令[3]。


     4 、結語


     總而言之,利用(yòng)三菱數控係統的研(yán)磨功能執行對機(jī)床往複軸的運動控製,其可(kě)行(háng)性最佳,能夠(gòu)很(hěn)好的滿(mǎn)足(zú)內圓(yuán)磨床的實際加(jiā)工特點和性能需求(qiú)。此外在進行設(shè)計開(kāi)發的過程中,我們能夠直觀的看(kàn)到觸摸(mō)屏(píng)、PLC 控製係統、定位單元(yuán)以及交流伺服係統之間的配(pèi)合,其擁有操作方便、性能(néng)穩(wěn)定、成(chéng)本低廉等特點,和過去(qù)的(de)繼電器控製比起來更具有(yǒu)優勢。三菱控製係統的實(shí)際應用效果較好,實現了(le)較高的精度,在很大(dà)程度上(shàng)提升了我公司(sī)的生產效率。

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