爬行現象,一般發(fā)生在低速運動時,即(jí)低速平(píng)穩性的問題。在低(dī)速移動或轉動時,由於(yú)兩相對運(yùn)動表麵形成的潤滑油(yóu)膜的作用減少,油膜厚度較小,往往(wǎng)會出現明顯的速度不均,斷續的(de)時動時停現象,這種現象稱為爬行。爬行是機床(chuáng)液壓設備中一種常見的不正常的運動狀態,輕微爬行時肉(ròu)眼很難覺察到(dào)振(zhèn)動,嚴重爬行時會有跳動現象。爬行有很(hěn)大的危害,會破(pò)壞工件的表麵質量(粗糙度)和加(jiā)工精度,降低機床和刀具的(de)使用壽命,嚴重時會產生報廢工件及造成事故。因此,消除爬行對(duì)於改善機床穩定性、提高使用壽命和加工件精度(dù)是非常重(chóng)要的。
下麵以我們廠數控Φ260 落地鏜床(產自齊(qí)齊哈爾第二(èr)機床廠)滑座爬行為(wéi)例,由於液壓係統的密閉性及(jí)多信息模式,使得爬行故障的排(pái)除過程比較複雜,本文就這一實例(lì)詳細分(fèn)析爬行現象的各種因素,結合此例說明其原因及排除(chú)方(fāng)法。
1、 滑座鎖緊是否鬆開
滑座與導軌鎖緊是由四套浮動夾緊(jǐn)裝置控製,夾緊裝置(zhì)各有一個油缸,由泵站夾緊回路(lù)供油,電磁閥控製油缸動作。油(yóu)路(lù)(一):油缸夾緊鬆開路徑,油箱→吸油濾油器→液壓泵→單向閥(fá)→壓力表(biǎo)、溢流閥→電磁(cí)換向閥→油缸。
1.1 先看(kàn)夾緊裝置是否完全打開、是(shì)否(fǒu)漏油(yóu)
a、假如(rú)有漏(lòu)油(yóu)現象出現,說明(míng)油缸內部密封件損壞,無法啟到密封油的作用,油在此漏掉,沒有足夠壓力打開夾緊(jǐn)裝置,隻能更換油缸內部密封裝置。
b、假如夾緊(jǐn)裝置沒有完全打開,說明油壓力不夠,油路(一)所示,首先看壓力表示數是否滿足工作(zuò)壓力需要:壓力(lì)表示數低,說(shuō)明在壓力表前麵油壓不夠,逐一排除油箱油位是否滿足工作要(yào)求,油溫是否在正常範圍,油箱內油液是否混有空氣;濾油器、單向閥、液壓管路是否(fǒu)堵塞,發現(xiàn)堵塞現象及時清洗或更換;液壓泵和電機(jī)是否正常(cháng)工(gōng)作,液壓泵(bèng)是否由於密封件損(sǔn)壞或密封不可靠而(ér)進氣;溢流閥是否壓力過低或不穩,解決方法清洗閥芯或更換(huàn)溢(yì)流閥;壓力表數正常,說明後麵電磁閥有可(kě)能發(fā)生以下故障,閥芯(xīn)不能移動、電磁鐵(tiě)線圈燒壞、外泄漏(lòu)、閥內堵塞,發(fā)現以上問題要清(qīng)洗、更換部件或整個電磁(cí)閥。
1.2 夾緊裝置一切正常,在其他方麵找(zhǎo)原因
2 、滑座靜壓是否正常
滑座導軌采用恒壓式靜壓導軌,油(yóu)腔壓力油由泵站靜壓回路供油,經減壓閥及螺旋毛細管節流進入各靜壓支撐油(yóu)腔。油路(二):滑座靜(jìng)壓浮起(qǐ)路徑,油箱→吸油濾油器→液(yè)壓泵→單向閥→壓力表→減壓閥→螺旋毛細管→鑲條上的(de)靜壓油腔。
2.1 檢查是否(fǒu)由於滑座靜壓問題引起爬行,檢查方法如下,在滑座與底座導軌接觸的四個麵分別放上百分表,啟動(dòng)油泵,建立靜(jìng)壓油膜後觀察四個(gè)百分表讀數。
a、假如四塊百分表隻有一個或兩個讀(dú)數偏低,油路(二)所示,說明(míng)浮生量不均勻,個別螺旋毛細管(guǎn)堵塞,需要把它拆掉,並(bìng)逐一檢查、清洗,此處要注意螺旋(xuán)毛細管順序不要裝亂,因為各部分所需壓力不同,廠家在出廠前已經調試完畢(bì)。
b、假如四塊百分表(biǎo)讀數都低,說明導軌靜壓沒有建立起來。油路(二)所示,首(shǒu)先看壓力表示數是否滿足條件:壓力表示數低,說明在壓力表前麵油壓不夠,逐一排除油箱油位是否滿足工作要求(qiú),油溫(wēn)是否在正常範圍(wéi),油箱內油液是否混有空氣;濾油器(qì)、單向閥、液壓管路是否堵塞(sāi),發現堵塞(sāi)現象及(jí)時清洗或更換;液壓泵和(hé)電機是否正常工作,液壓泵是否由於密封(fēng)件損(sǔn)壞或(huò)密封不可靠而進(jìn)氣;壓力表數(shù)正常(cháng),說明後(hòu)麵減壓閥有可能發生(shēng)以下故(gù)障(zhàng),出口壓力很低、閥內泄漏嚴重、出口壓力不穩定,發現以(yǐ)上問(wèn)題要檢查閥芯並清洗減壓閥,或更換此閥(fá);發現油路、螺旋毛細管有堵(dǔ)塞處,及時(shí)清理。
c、以上油路檢查無誤,檢查是否由於滑座(zuò)與(yǔ)導軌的間隙問題,導致導軌靜壓建立不(bú)起來。滑座采用恒壓閉式靜壓導軌,導軌間隙過大時,靜壓油膜(mó)剛度小(xiǎo),精度不穩定。間隙過小,會增加附加摩擦,使滑座移動(dòng)困難。導軌的間隙需要調整到即能建立剛度適合的靜(jìng)壓,又能運動自如。滑(huá)座靜壓導軌的兩垂直麵有一側導軌麵是基準導軌(guǐ)麵,與其相(xiàng)對的導軌麵(miàn)是有可調整的鑲條,組成(chéng)的導軌麵。因(yīn)鑲條與底座導軌的結合麵有1:50 的斜度。因(yīn)此隻要前後移動鑲條,即可減小或(huò)增加導軌間隙。
靜壓油腔開在(zài)鑲條上,鑲條位置的調整不影響靜(jìng)壓(yā)的建立。此機床設備的鑲條是由定位銷(xiāo)定位,定位(wèi)銷由內六角螺栓和螺母定位。間隙偏小時,先用小六方扳手向外擰鬆螺栓,然後逐漸向外微調螺母。調整中隨時檢查導軌間隙應(yīng)保持0.04mm 塞尺不入,而且進給電機的電流保持沒有突然的變化和電流加大的情況(kuàng)。調整適當間隙後,再用小六方扳手將裏麵的螺(luó)栓向裏擰靠緊定位(wèi)銷,這樣兩個螺栓將定位銷重新定位,完成了導軌間隙的調整。間隙偏大時,按以上順序和相反方向進行調整。滑(huá)座的背板無鑲條,通過修磨背板與滑座的結合麵進行調整。液壓故障維修通常應遵循以下過程:認(rèn)真(zhēn)觀察故障現象→看懂液壓原理圖→詳(xiáng)細、全麵的分析→最後拆(chāi)卸檢修。
2.2 滑座(zuò)靜壓一切正常,在其他方麵(miàn)找原因。
3、 機械(xiè)傳動方麵是否(fǒu)正常
在檢查(chá)滑座(zuò)液壓係統後,並(bìng)無發(fā)現導致爬行的原因,這時應排查是否(fǒu)由於滑座進給箱問(wèn)題造成的爬行現象。經檢查發現(xiàn)進給箱(xiāng)中與齒條齧合的齒輪上下微移導致爬行。此(cǐ)台機床滑座進給箱大(dà)體結構如下:電機所帶軸為Ⅰ軸→傳動軸為Ⅱ軸→與齒(chǐ)條齧合軸為Ⅲ軸。調整方法如下:①拆(chāi)掉Ⅲ軸上的軸蓋,取出軸承,可觀察到齒輪與軸之間是由漲(zhǎng)圈進行固定的,把漲圈一周的螺栓鬆開;②把Ⅱ軸的背帽鬆(sōng)開,並把Ⅱ軸上提至無間隙;③用扳手逆時針扳緊Ⅰ軸同時把Ⅲ軸上(shàng)漲圈往下打,然後鎖死漲圈一周的螺栓;④要是調整的好(hǎo),此時Ⅱ軸的軸沒有上下移動量,並擰緊背帽;⑤最後再檢查齒輪與齒條齧合間隙的大小,間隙大時,可適當(dāng)的修磨調整墊的方法調整進給箱,然後壓緊楔塊,緊固進給箱固定螺栓。
本機床滑座爬行問題經(jīng)常發生,初期維修現場通過大量更換零件(jiàn),不(bú)但未能解決問題,反而使維(wéi)修工作更加複雜,耽誤(wù)了生產,造成了(le)浪費;後期通過技術人員的認真分(fèn)析(xī),使問題明朗化,及時地解決了問(wèn)題。可見快速、準確地查找、分(fèn)析是維修爬行(háng)故障的重(chóng)要前提。
在進行故障原因的分析與檢測時,通(tōng)常可采用觀、聽、摸、聞、問等手法;在(zài)考慮故障原因(yīn)的可能性(xìng)因素時,還應對新老設備區別對待,這(zhè)樣才能判斷準確、少走彎路。總之,在正確分析的基礎之(zhī)上(shàng),最大(dà)限度地縮小檢查範圍,對最有可能的故障源(yuán)進行由簡到繁的檢測,應是我們遵循的(de)宗旨。
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