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VF5 立式加工(gōng)中心主軸和 A 軸典型故障處(chù)理
2017-8-10  來源:晉西(xī)機器工業集團有限責任公司   作者:雒補清


      摘(zhāi) 要:分析判斷生產過程中遇到的機床主軸和 A 軸故障,詳細敘述故障發生後的報警(jǐng)內容、故障現象(xiàng)及處理的方法,特別(bié)強調了在(zài)參數(shù)調整、元件更(gèng)換和元件裝配過程中的注意(yì)事項。
 
     關鍵詞:加工中心;主軸;變速箱;故障處理 

     
     0 前言
   
     晉西機器工業集團有限責任(rèn)公(gōng)司先後引進了 2 台美國VF5 立式加工中(zhōng)心,該機(jī)床配(pèi)置哈斯數(shù)控係統(tǒng),X,Y,Z,A 軸(zhóu)具備 4 軸聯動功能,可(kě)完成銑削、鑽孔(kǒng)、倒角、剛性攻絲等加工(gōng)任務,其(qí)立式圓盤刀庫可安裝 30 把各種刀具,並(bìng)帶有雷尼紹測量係統,能進行自動換刀、自動對刀。設備使用多年來其中一些故障具有一定的代表性,有必要對這些故障進行分析、整理和總(zǒng)結。
 
     1 、主軸(zhóu)故(gù)障
 
    1.1 主軸定位故障
 
    該故障主要表(biǎo)現為機床在經過長時間(jiān)運行或主軸被碰撞之後,當執行主軸(zhóu)定位功能 M19 時主軸定(dìng)位角度偏移,導致在自動換刀過程中機械手(shǒu)抓取主軸刀具(jù)時出現抓不緊刀具而掉刀的現象(xiàng),此故障一般沒有報警。
 
    在檢查修理過程中,剛開始可(kě)以試著調整主軸定位角度,通過修改參數 257 來實(shí)現。參數 257 SPINDL ORIENT OFSET 的意(yì)思是主軸定位偏置值。如果(guǒ)修(xiū)改(gǎi)之後主軸定位(wèi)準確(què)、穩定且換刀正常,那麽說明是由(yóu)於長時(shí)間加工出現的偶爾偏移(yí)。如果換幾次(cì)刀(dāo)以後主軸定位角度又發生偏移,則需要檢查主軸位置(zhì)編碼(mǎ)器是(shì)否損壞、連接主軸和編碼器的皮帶是否打滑、編碼器輪有(yǒu)無磨損、定位鍵是否緊固。實踐過程中(zhōng)遇到的情況是編碼器齒形皮(pí)帶已經磨損接近平麵,編碼器輪(鋁合金材料)上牙(yá)型齒磨損成為光麵,這種情況下就需要更(gèng)換新的編碼(mǎ)器(qì)輪和皮帶了。打開(kāi)主軸下麵小護罩(zhào),或打開主軸側麵護(hù)罩即可進行(háng)更換(huàn),換完(wán)之後需要再次調整參數 257,通過增(zēng)大或減小其值使主軸定位後換刀機械手轉過來能夠正好抓(zhuā)住刀具,即(jí)機械手的圓弧(hú)部(bù)位定位塊正好嵌入到刀具的凹處,且兩邊的間距相等,數值約 3 mm,如果不等則需要再次(cì)調整參數使之正好相等為好。
 
    以(yǐ)前曾遇到這樣一(yī)次故障,主軸定位(wèi)角度(dù)偏移影響換刀,檢查之後磨(mó)損情況如上所述,於是維修人員就(jiù)更換(huàn)了(le)編碼(mǎ)器輪和皮帶,操作人員調整了 257 參數,然後試驗主軸定位,結果第一次定位準確,第二(èr)次就偏了,第三次又準確,但第四次就又偏(piān)了,連續多次均是這樣。這種現象以(yǐ)前還未曾出現過,查找原因:編碼器和編(biān)碼(mǎ)器(qì)輪安裝緊固,皮帶鬆緊度也合適,皮(pí)帶另一端主電機下方鋼輪亦無明顯磨損痕跡,連接主軸電機與主軸的齒(chǐ)形皮帶也未見磨損,傳動正常。編程在 MDA 方式下執(zhí)行主軸轉動程序 S1000M03,麵板上反饋主軸轉速為 1027 r/min; 執 行S1500M03,反饋轉速為1038 r/min;執行 S2000M03,反饋轉速為2050 r/min。從這個現象看,速度設定值和(hé)實際轉(zhuǎn)速相差太大,正(zhèng)常範圍一般相差 1 r/min,即設定速度為(wéi) 1000 r/min 時,反饋轉速多為(wéi) 999 r/min 或 1001 r/min。現在設(shè)定(dìng)速度為 1500 r/min 時,反饋轉(zhuǎn)速多為 1499 r/min,因此懷(huái)疑是否有人誤操作修(xiū)改了參數。查看與編碼器相關的 5 個參數 79,182,186,187,239,其中 79SPINDLE STEPS/REV 為 3900,即主軸每轉步數為 3900,查原始數據應為 4000,於是將(jiāng) 79 號參數修改為(wéi) 4000 後再試驗運行S1000M03,主(zhǔ)軸轉速顯示為 999 r/min;試驗運行 S1500M03,主軸轉速(sù)為 1499 r/min,主軸轉速(sù)恢複正常。再試驗 M19 定位功能,每次定位(wèi)都(dōu)很準確沒有偏移,調好參數 257 後試著執行換刀(dāo),每次主軸(zhóu)刀具很順利地交換到刀庫,刀庫(kù)刀具安裝到主軸上時聲音綿軟,無異(yì)常碰撞聲,使用一段時間以來主軸定位準確未再發生這(zhè)類故障(zhàng)。
 
    1.2 換刀點高度變化故障(zhàng)
 
    換刀點高度,實際(jì)上是機床 Z 軸的一個坐(zuò)標值(zhí)。當機床遇到意外碰撞或修改某些參數後(hòu),有時會導致(zhì)機床主軸出現下移或上(shàng)移的現象,表現為換刀困(kùn)難或加工的產(chǎn)品尺寸發生變化。實際生產中曾遇到(dào)主軸下移約 3 mm,導致某件產(chǎn)品在加(jiā)工過(guò)程中銑削量(liàng)過大而報廢。在這種情況(kuàng)下就需要調整主(zhǔ)軸換刀點參數64 Z TOOL CHANGE OFFSET,即 Z 軸(zhóu)換刀偏置值。查(chá) 33 號參數,Z RATIO 為 138 718,這個意思就是說 1 mm 的調整量為(1/25.4)×138 718=5461.3,3 mm 就需要(yào)調整 3×(1/25.4)×138718=16 384,即將 64 號參數中的值減去 16 384,原先為 155000,修改後為 138 616。完成後先不能急著換刀,可(kě)用下麵這個方法(fǎ)檢驗參數調整的正確性:即在主軸上手(shǒu)動安裝一把刀,執行主軸定位,將(jiāng) Z 軸手動操作移動到(dào)換刀點高度(參照 Z 軸坐標係的值;或執行自動(dòng)換刀,當 Z 軸到達換(huàn)刀點時馬上壓下急停,然後旋起急停開關並複(fù)位),然後將換刀機械手旋轉到(dào)主(zhǔ)軸(zhóu)附近靠近刀(dāo)具,觀察機械(xiè)手是(shì)否與刀具環形槽吻合 (誤差應<0.5mm),若吻合即說明參數(shù)調整正確,如有偏差(chà)還(hái)需要繼續用上(shàng)述(shù)方法調整(zhěng)參數,直到完全吻(wěn)合時才可以執行自動換(huàn)刀,否則會使機械手與刀具發生碰撞、擠壓導致機械手(shǒu)或刀具損壞。
 
    1.3 主軸變速箱油壓故障
   
    該加工中心主軸速度分為高速擋和低速擋 2 個擋位,由 M功能控製主軸電機下方的變速箱(xiāng)來實(shí)現換擋。變速箱內加有一部分潤滑油(yóu),裏麵的油經過循環起(qǐ)冷卻主軸並潤滑變速箱(xiāng)的作用。多年來變速箱出現過 2 次(cì)故障,報警都為 179 Low Pres-sure Transmission Oil,意思是變速箱油壓低。第一次故障時,打開主軸外側護罩檢查油壓管路、油泵、油位,查管路無破裂,油泵電機也能夠轉動,油位正常,但報警無法消除,說明壓力(lì)偏小或沒有壓力。進一步檢查,電機雖(suī)然轉動但油泵未(wèi)工作,拆下(xià)泵體將油泵和電機分解開來,仔細查看(kàn)發現是聯軸器磨損嚴重(chóng)造成打滑,這個聯軸器材質為硬質塑料(liào)直徑為 20 mm 不易加工,於是更換一套新的油泵備件,故障(zhàng)排(pái)除。
 
    第二次故(gù)障報警時(shí)檢查(chá)管路(lù)正常無(wú)漏油,油泵和電機均能轉(zhuǎn)動,打開油泵(bèng)看也未發現什麽異常,但報(bào)警就是無法消除,檢查壓力繼電器也正常,聯軸器未見損(sǔn)壞。油泵是個齒輪(lún)泵,懷疑是齒輪泵內部故障,更換一套新油泵後報警消除,設備恢複正常。
 
    1.4 主軸頭下(xià)滑故障
 
    主軸頭下滑(huá)故障,即(jí)在機床壓下急(jí)停開關或斷電後主軸整體自動往下滑動 100~200 mm,給設備及人身帶來(lái)一定的安全隱患。檢(jiǎn)查過程中(zhōng),控製主軸頭移動的 Z 軸電(diàn)機抱閘正常,Z 軸絲杠、導軌潤滑(huá)良好未見異常。在排除了(le)不是上述原因後,初步判斷是給主軸起配重(chóng)作用的液壓平衡油缸或(huò)氮氣(qì)缸出現問題。這種現象以前也出現過,主要原(yuán)因是主軸後麵與液壓平(píng)衡油缸連通的氮氣缸長時(shí)間使用慢慢漏氣導致氮氣壓力下降造成(chéng)的。
 
    按常規處理辦法(fǎ)就是先往氮氣缸內充氮氣,使其壓力達到廠家規定的 75.9 kg/cm(2 1100 Psi)。於是找到壓力較高的氮氣瓶往機(jī)床後部氮氣缸內充氣,但這次充氣後隻使用了 2 d,就又出現了下滑情況,繼續充氮氣仍然有(yǒu)下降現(xiàn)象。進一步檢查(chá),發現液壓平衡油缸外麵滲出很多油,這在以前是沒有出現過的(de),原來氮氣壓力不能保持(chí)就(jiù)是因(yīn)為這(zhè)兒漏油所致。於是一方麵聯係經(jīng)銷商購買新(xīn)的平衡油缸,一方麵(miàn)每天給氮氣缸內充氮氣維持生產。幾天後新液壓平衡油缸到貨(huò),於是加緊拆裝進(jìn)行更換,拆卸和安裝並不複雜,需要注意的(de)是拆之前要卸了主軸刀具,將工作台開到機(jī)床中央,緩(huǎn)慢下降主(zhǔ)軸,使(shǐ)主軸輕輕接觸住工作台上的(de)結實支撐物上(shàng)支(zhī),防止主(zhǔ)軸下滑受到碰撞,然後關(guān)機(jī)進行修理。更換好後往液壓平衡油缸內加(jiā)油(yóu)時可用平衡缸自有的活塞將液壓油DTE25# 吸進去(qù) 5 L 左右,連接好液壓(yā)缸與氮氣缸,然後用(yòng)設(shè)備專用充氣管往氮氣缸內充氣使壓力達(dá)到 75.9 kg/cm2(1100Psi),之後開機試車,先執(zhí)行 Z 軸回零,取走支撐物,再執行其它軸回零(líng),然後壓下急停開(kāi)關主軸頭不再下滑,說(shuō)明更換起到了效果,解決了設備故障,保證了人身及設備安全。
 
     1.5 主軸刀具夾緊故障
 
     在生產過程中,操作人員反映說機床加工質量下降,表現(xiàn)為刀紋變粗(cū),光潔度、平麵度出現不(bú)同程度下降,使用新刀具亦是如此。停機檢查,在主軸上安裝試棒,用百分表(biǎo)打主軸端部跳動為 0.02 mm;打(dǎ) 300 mm 處跳動約 0.04 mm;當用手來回扳動試(shì)棒時跳動達到(dào) 0.08 mm,這(zhè)個數據(jù)說明刀具夾緊存(cún)在問題。
 
     刀具夾緊、鬆開功能由鬆拉刀氣(qì)缸和蝶形彈(dàn)簧配合執行,鬆刀時由氣缸壓下主軸內的蝶形彈簧使拉(lā)杆上鋼珠縮回刀具鬆開,拉刀時氣缸抬起蝶(dié)形彈(dàn)簧帶動(dòng)拉杆拉緊刀具。拉杆(gǎn)上蝶形(xíng)彈(dàn)簧一般為 96 片左右(對於 VF5),按(àn)規律正反組裝而成,這些蝶形(xíng)彈簧使用多年後會疲(pí)勞斷裂或失去彈性,一旦斷裂數(shù)量多了或彈性下降就會影響到拉緊刀具,造成主(zhǔ)軸刀具(jù)鬆(sōng)動,輕則影(yǐng)響加工質量重則損壞(huài)主軸(zhóu)錐孔,在這種情況下就必須要更換蝶形彈(dàn)簧(huáng)了。從主軸內拆下拉杆,購買和原蝶形彈簧性能接近(jìn)、尺寸完全相同的備件,安裝時要注意彈簧的正反,嚴格按照原來的規律組裝否則會影響到拉杆行程與拉緊力。更換好以後再用試棒打(dǎ)百分表,端部(bù)跳動0.01 mm,300 mm 處跳動約(yuē)為(wéi) 0.02 mm,即便用手扳動試棒跳(tiào)動仍為 0.02 mm,試加工產品刀紋變細(xì)尺寸穩定滿(mǎn)足了產品工藝要求。
 
     2 、A 軸故障
 
    A 軸是機床第四軸,能實現分度及旋轉功能,由電磁閥控製氣缸實現抱(bào)閘的鬆開與夾緊,2001 年(nián)出廠機床驅動電機為直流電機,2006 年驅動電機改為交流伺服電機。
 
    2.1 A 軸電機故障
 
    在加工過程中,機床報警:111 A Servo overload A 軸伺服(fú)過載。直流電機過載(zǎi)能力較差,且有 4 個(gè)碳刷長期使用會磨損,當檢(jiǎn)修(xiū)不及時或長期 3 班倒超負荷生產,極易造成 A 軸電機的損壞。損壞情況包括內部測量回路損壞、碳刷磨損、絕緣子異常或繞組損壞。碳刷磨損可以及時更換,繞組(zǔ)損壞可以重新繞製,但測量回路和絕緣子故障時因結構複雜一般采(cǎi)用更(gèng)換電機的方法,截止目前已更換過幾次(cì)這個直流電機了,所(suǒ)以要求平時做好備件儲備,以備急需。而交流電機性能相對穩定,故障率很低,基本屬於免維護部件(jiàn)。
 
     2.2 A 軸電纜故(gù)障
 
     在自動運行中出(chū)現報(bào)警:106 A Servo error too large A軸伺服誤(wù)差過大;185 A Cable Fault A 軸電纜故障。報警後自動停車,在檢查過程中(zhōng),發現 A 軸不能回零,機床也不能正常工作。打開 A 軸側麵驅動電機箱體,發現內(nèi)部進了好多冷卻液,電機外表也濕乎乎的。將電機(jī)拆下清理幹淨並烘幹後檢查,電機絕緣狀況良好,繞組電阻值正常,碳刷也在正常磨損範圍。再進一(yī)步查(chá)電機電纜,發現該電纜插頭有碳化現象,而正因為插頭碳化,導致 A 軸電機工作電流過大而(ér)報警,更換新電纜後(hòu)故障消除。另外 A 軸電纜線無金屬軟管防護,懸空置於機床加工室內,長期加工時切削產生的碎屑和冷卻液很容易對電纜形成破壞,多次對(duì)破損地方包紮處理,也試過用金屬軟管防(fáng)護延長其壽命,但幾年下來仍需要更換新電纜。
 
     2.3 電(diàn)磁氣閥故障
 
     電磁氣閥控製 A 軸抱閘,當 A 軸要進行旋轉(zhuǎn)或分度(dù)時,抱(bào)閘鬆開,旋轉或分度結束(shù)後抱閘夾緊。某次(cì)自動加工過程中出現報(bào)警:106 A servo error too large A 軸伺服誤差過大;138 Amotor over heat A 軸電機過熱。
 
     例行(háng)檢查,發現 A 軸不能轉動(dòng),一給轉動指令就出現 106報警,打開 A 軸側麵箱體,電機略有溫度(dù)其餘無異常。檢查氣閥,用(yòng)小(xiǎo)螺絲刀頂住閥芯,然後執行 A 軸轉(zhuǎn)動,A 軸可以正常旋(xuán)轉,鬆開手 A 軸停止且馬(mǎ)上就又(yòu)有報警出現。於是判斷應(yīng)該(gāi)是電磁氣(qì)閥(fá)損壞影響到抱閘的鬆開,進一步測量是線圈燒壞。於是更(gèng)換(huàn)一個(gè)新電磁氣閥後故障消除,機床恢複正常。
 
     2.4 A 軸回零磁性開關故障
  
     機床開機後回零時 A 軸(zhóu)可以轉動但找不(bú)到零點,報警:168A Zero Ret Margin Too Small A 軸回零返回幅度太(tài)小。正常執行回零動作 A 軸轉動在一圈之內,現在轉動超過720°仍然找不到零點,在診斷頁麵中查看離散輸入信號(hào),Ahome switch 信號在 720°轉動過程中沒(méi)有由 1 變為 0,說明(míng) A軸回零開關損壞。聯係經銷商采購回磁性(xìng)開(kāi)關,該(gāi)開關嵌(qiàn)入安裝到 A 軸側麵箱(xiāng)體內,安裝時要(yào)注(zhù)意其深度,防(fáng)止安裝過深轉動時損壞開關。可以在診斷頁麵觀察輸入信號的變化,裝好後試驗回零,一次成功。
 
     3 、結束語
 
     主軸和 A 軸(zhóu)是機(jī)床的兩個旋轉(zhuǎn)軸,這幾年來故(gù)障相(xiàng)對(duì)比X,Y,Z 幾何軸要多,這就要求維修人員平日注意觀察設備狀況,熟(shú)悉設備運行規律(lǜ),掌握設備結構(gòu)原理,並做好日常易(yì)損件的備(bèi)件儲備(bèi),這樣遇到故障就能及時找到(dào)原因並加(jiā)以排除,保證設(shè)備的正常運(yùn)轉。

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