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齒輪加工機床

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普通臥式車床改造為數(shù)控深孔鏜床
2021-9-13  來(lái)源:宜昌五環鑽機具(jù)有限公司   作者:陳全波


     介紹利(lì)用廣州數控GSK96單軸數控係統改造CW6163X3000普通臥式車床為數控深(shēn)孔鏜床的(de)方法(fǎ),詳細分析了機械、電氣部分的改(gǎi)造內容及方案。改造後的數控深孔鏜床投入使用,運行穩定可靠,操作便捷,產生了良好的經濟效益(yì),並具有較高的推廣應用價(jià)值。

     隨著社會的不斷(duàn)發展,現代社會所需的工業用品對精度的要求越來越高、外形越來越複雜、產品的更新換代速度也越來越快,因此,傳統的普通設備(bèi)難以滿(mǎn)足快速增加的產品加工要求,迫使(shǐ)企業投入大量的人力、物力來(lái)加速企業的轉型升級,購(gòu)進(jìn)先進
的數控設備以及自動化柔性生(shēng)產線,走(zǒu)向智能製造。
  
     目前(qián),各機械製造企業有大量的普通車床,投入先(xiān)進設備後,大量的普通車床被閑置,造成了資源浪費。為了更好(hǎo)利(lì)用閑置設備的殘餘價值,根據公司產品(pǐn)的加工特(tè)性,決定將公司現有的兩台CW6163X3000普通車床改造為數控深孔鏜床,用於公司外
套管產品的鏜孔加工(gōng),旨在降低操作(zuò)者的勞動(dòng)強度,提高工作效率,實現一人操作多台設備(bèi)的可(kě)行性。
  
     1.硬件配置
  
     該方案采用性價比較高的GSK96單軸數控係統,伺服驅動(dòng)型號為DA98A-50(50A模塊,帶風扇),伺服電機參數為額定(dìng)轉矩18N·m,額定轉速1500r/min;滾珠絲(sī)杠采用國產精密滾珠絲杠,精度P4級,絲杠直徑φ50mm,螺(luó)距為8mm;軸承采用哈爾濱精密軸承。絲杠座、絲母座(zuò)、電機安裝座、鏜刀(dāo)杆座等機械部件,全部按照(zhào)設計圖紙加工(gōng)安裝。
  
     2.電氣部(bù)分(fèn)改造(zào)
  
    (1)增加數控係統,通過程序代碼控製機床的工作,完成工件的加工。查閱數控係(xì)統(tǒng)相(xiàng)關選型資料,擯棄不(bú)需要的附加功能,最終選定性價比高的GSK96多功能位置控製係統,800X480液晶顯示器,可以實現位置定位和(hé)進給、攻絲車絲、回轉分度等運動功(gōng)能(néng)。
  
    具有μm級精度控製功能,同時具有豐富的輸入(rù)/輸出信(xìn)號控製功(gōng)能,可以實現多種信號檢測和輸出的複雜控製。采用國際標準數控語言ISO代碼編寫零件程序,支持U盤(pán)導入導出加工程序,全屏幕編(biān)輯程序,中文操(cāo)作界麵等功(gōng)能(néng)。
  
    (2)Z軸進給機構更換為伺服電機+聯軸(zhóu)器+滾(gǔn)珠絲杠的傳動方(fāng)式。根據機床結構、負載(zǎi)大小和加工工件的(de)要(yào)求,選定額定(dìng)扭矩為(wéi)18N·m,額定轉速1500r/min的伺(sì)服電機,以(yǐ)及配套的驅動、伺服變壓器等其他附件。
  
    (3)電氣控製櫃的製作與安(ān)裝。拆(chāi)除原(yuán)機床所有的(de)線(xiàn)路及控製元件,舍棄(qì)不用,根據實際需要增加相關的控製元件(jiàn),比如冷卻泵控製、照明燈控(kòng)製、主軸(zhóu)正反轉、主(zhǔ)軸點動等控製功(gōng)能。
  
    (4)操作控製(zhì)箱除具(jù)有數控係統的基本功能外,通過修改內部PLC程序實(shí)現對冷卻泵(bèng)、照明燈、自動潤滑泵、係統啟停等功能控製。
  
    (5)所有外露的控製電路需安裝防護軟管,數控係統與電櫃間的連接電路需經過拖鏈進入操作控製(zhì)箱。
  
    (6)加裝手持單(dān)元,通過倍率選擇和旋轉碼盤的快慢來(lái)調整軸的移動速度,以(yǐ)便(biàn)於長(zhǎng)管件的對(duì)刀操作。
  
    (7)新的配電櫃放置於主軸箱的後麵,操(cāo)作箱安裝於床鞍上(shàng),隨床鞍移動,方便操(cāo)作及對刀(dāo)。
  
    (8)機床功能(néng)調試及(jí)相關參數的設置(zhì),如傳動比、軸運行速度、反向間隙補償、正負(fù)軟限(xiàn)位等相關(guān)參數的設置。
  
     3.機械(xiè)部(bù)分改造
  
    (1)拆除原車床進給箱的傳(chuán)動機構,溜板箱(xiāng)內的(de)快移傳動機構等部件。加(jiā)裝滾珠絲杠、滾珠絲杠安裝座、滾珠絲杠絲母座、電機(jī)安裝座、聯軸器等部件,將滾珠絲(sī)杠(gàng)與原(yuán)機床床鞍連接起來,實現滾珠絲(sī)杠直接驅
動床(chuáng)鞍的縱向移動。

    (2)拆除原車床的中托板、小托板、刀架等機械部分,重新(xīn)設計、製作、安裝(zhuāng)鏜杆尾座套筒、鏜杆中心座。采用改造後的(de)機床自(zì)我精鏜,實現鏜杆尾(wěi)座(zuò)套筒、鏜杆中心座的中心高與主軸中心高一致。鏜杆尾座套筒設計如(rú)附圖所示。
  
  
  
鏜杆尾座套筒設計圖
  
   (3)拆除主軸正反轉操(cāo)作杆以(yǐ)及相關傳動組件,避免誤操作引起人身傷害和設備損壞。

   (4)增加自動(dòng)潤滑泵,改造原潤滑油路。各潤滑點采(cǎi)用強製自動潤(rùn)滑裝置進行定點定量潤滑滾珠絲杠、軸承、導(dǎo)軌滑動麵等部位。當有異常狀(zhuàng)態或油量不足時,自動產生警告訊號,從而延(yán)長機床(chuáng)的(de)使用壽命(mìng)。

   (5)機床需設計(jì)、製作、安裝防護罩,避免冷卻液四處飛濺。增加滾珠絲杠防護裝(zhuāng)置,防止絲杠被(bèi)鐵屑劃傷和冷卻液腐(fǔ)蝕,保證機床定位精度的穩定(dìng)性(xìng)。

    4.結束語(yǔ)
  
    改造後的設備,經過幾個月的實踐檢驗,完全滿足外(wài)套(tào)管的精鏜加(jiā)工要求。通過標準的G代碼編(biān)程(chéng)實現了多(duō)種型號的外套管加工,有效解決原普(pǔ)通設備加工此工序時存在(zài)鏜孔深度不一致的問題。通過M代碼(mǎ)實現了冷卻泵啟停、主軸啟停等輔助功能的自(zì)動控製。
  
   改造後的設備運行穩(wěn)定(dìng)可靠,有效(xiào)降低了操作者(zhě)的勞動強度,提高了(le)產品質量穩定性,實現了一人操作多台設備,有效降低了公司的綜合成本。
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