數控機床特殊故障的診斷分析與處理
2021-6-8 來源: 首都航天機械有限公司 作者:關(guān)進(jìn)良,楊春月,張振(zhèn)剛,李術平,劉鬆
摘要:針對數控(kòng)機床某些“特殊故障”,結合工(gōng)作中的(de)維修實(shí)例從原理(lǐ)上分析引發(fā)特殊故障的(de)主要原因,總結排查各類特殊故障的一般思路(lù),並給出(chū)相應的解決方案。
關鍵詞:數控機床;特(tè)殊故(gù)障;維修(xiū)實(shí)例;PMC
數(shù)控機床是典(diǎn)型(xíng)的機電一體化設備,涉及機械、電氣、液壓、計算機以及自動控製等多種專業,且控製過程(chéng)複雜,這在一定程度上給數控機床的故障診斷增(zēng)加了難度。在種類繁多的故障中(zhōng),有(yǒu)一(yī)類故障不能按(àn)照常規思路(lù)進行故障診斷,其故障現象往往具有“迷惑性”,故障(zhàng)原因有時(shí)帶有一定的“隱蔽性”,本文稱為特殊故障。
1、具體故障(zhàng)診斷維修實例
1.1 某數(shù)控立式(shì)車床“標頭(tóu) SKP”閃爍不停止故障
故障(zhàng)現象:數控立式車床采用 FANUC 0T 數控係統,當選擇編輯 EDIT/ 自動 AUTO 方式時,機床顯示器出現“標頭 SKP”閃爍不停,無法正常運行,隻有按下(xià) RESET 鍵後才能切換到其他方式(如 MDI 方式),且其它方式無此故障現(xiàn)象。
故障分析及解決方案:機床(chuáng)出現“標頭 SKP”閃爍,一(yī)般情況下,是由於正在通(tōng)過 RS232 通訊接口進行加工程序的傳輸,當程序傳輸結束後,機床即可恢複正常。但此機床的加(jiā)工程序已經傳輸完成,根本不處於程序(xù)傳輸狀態,又檢查數控係統、計算機和通訊(xùn)有關的(de)參數(如波特率、數據位、停止位等)均正常。排除常見故障原因外(wài),再將機(jī)床調為(wéi) MDI 方式,檢查是否能正常手動輸入程序,發(fā)現當輸入 G 代碼(如 G01)還未按下“input”按鍵(jiàn)時,G 代碼(mǎ)已經被輸入到係統中,故障原因可能和“input”按鍵有關,隨之拆下該(gāi)數控機床特殊故障的診斷分析與處理按鍵發現裏麵有水(shuǐ)珠,同時,並測量其電阻值約 95Ω(按鍵處於常開狀態),接近於“短(duǎn)路”狀態,正常電阻(zǔ)值應趨向(xiàng)於無窮大,接近於“斷路”狀態,將按鍵清理幹燥後重新安裝測試,未出現“標頭 SKP”閃爍,故障排(pái)除。為了理清引發(fā)故障的根本原因,選(xuǎn)擇EDIT/ AUTO 方式,按一下(xià)“input”按鍵故障複現(這一現(xiàn)象操作和(hé)維護人員均很少注意),進一步驗證了該故障是由於按(àn)鍵異常造(zào)成的。
小結(jié):該故障的特殊之處在於看(kàn)似屬於通訊故障,實則是硬件故障(按鍵內部進水短路(lù)),此類故(gù)障比較少見,且迷惑性很大,麵對此類故障,先要(yào)清楚造成故障的過程和原理,再設法從和故障相(xiàng)關的(de)其他(tā)方麵著手(shǒu),進而找到故障(zhàng)診斷突破口,如此(cǐ)例中,在 MDI 狀態驗證能否正常輸入 G 代碼(mǎ),從而查出“input”按鍵故障。
1.2 某數控車床“方式選擇”故障
故障現象(xiàng):該(gāi)數控車(chē)床采用 FANUC 0iD 數控係統,開機後方(fāng)式選擇旋鈕開關失效,無論選擇何種運行方式,數控係統顯示的都是 MDI 方式,無法(fǎ)正(zhèng)常進行方式選擇,且無任何報警。
故障分析及解決方案:對於方式選擇故障,一般情況下可考慮以下因素:(1)方式選擇開關直接連接(jiē)的(de)電纜脫落,故障率(lǜ)占 50% 以上;(2)方式選擇開關硬件本身損壞,依據故障記錄可知,故障率約占(zhàn)40%;(3)其他方麵間接引起的此類故障,故障率約占 10%。按照以上分析,首先,拆下機床操作麵(miàn)板,檢查(chá)方式選擇開關連(lián)接電纜,均無脫落,也沒有虛接。然後又更換新的方式選擇開關,故障仍(réng)然複現。
另外,機床沒有(yǒu)任何報(bào)警提示,給維修人員(yuán)帶來較大的困難。為了徹底查明(míng)故障原因,結(jié)合 FANUC 係統 PMC 和(hé)方式選擇地址信號控製原理,係統處於何種運(yùn)行方式主要由地址信號 G43 來控製,具(jù)體控製和對應(yīng)關係見(jiàn)表 1。
表 1 方式選擇地址信號
根據“無論選擇何種運行方式,係統始(shǐ)終顯示MDI 方式”這一故障現象,從表 1 可以(yǐ)看出,地(dì)址信號 MD1(G43.0)、MD2(G43.1)、MD4(G43.2)、DNCI(G43.5)、ZRN(G43.7)一直(zhí)都為 0,那麽有一種(zhǒng)可能,以上地(dì)址信號沒有 24V 電源供給,這(zhè)種(zhǒng)可能也(yě)同樣可以造成此故障。現將方式選擇開關分別(bié)打到不同方式(shì),使用萬用表依次測量開關的(de)接線端子,電壓均為 0V。結合機床(chuáng)相關電氣原理圖,檢查(chá)電氣櫃發現,有一給方式選擇開關供電的 24V 電源線虛(xū)接,重新緊固後並進行方式選擇測試,機(jī)床恢複正常,故(gù)障徹(chè)底排除。
小結:該故障的特殊之處在於表麵看似是方式選擇開關或者地址信(xìn)號控製方麵的故障,其(qí)實(shí)是電源故障。解決該問題的關鍵是選擇的 PMC 地址(zhǐ)信號控製關係(xì),數控機床有時會出現故障現象相同,但故障(zhàng)原因不同,這就需(xū)要維修人員加強日常學習,明白控製原理,不斷提高(gāo)自身的理論(lùn)素養,從“原理”上(shàng)著手解決故障,以不(bú)變應萬變,往往會起到事半功倍的效果。
1.3 某立式(shì)加工中心自動執行程(chéng)序故障
故障現象:某加工中心采(cǎi)用三菱數控係統,在執(zhí)行程序“T** M06;G91 G01 X100 F200;M30”過程中,當執行完換刀指令後出現循環停止(循環停止按鍵(jiàn)紅燈亮),未繼續執行語句 G91 G01 X100 F200,當再次按下循環啟動按鍵後又能往下繼續運行程(chéng)序。
故障分析(xī)及解決方案:該機床(chuáng)采用無機械手自動換刀係統,鬥笠式刀庫,刀庫的前進 / 後退以及機(jī)床(chuáng)主(zhǔ)軸(zhóu)鬆 / 緊刀均(jun1)采用氣壓驅動。每次隻在執行帶有換刀(dāo)指令的程序時(shí)才出現上(shàng)述故障,於是,需要先捋清整體換刀流程(見圖 1)及相關信號檢測值是否正確,檢查後未發現異常。又根據故障現象“再次按下(xià)循環啟動按鍵後(hòu)又能往下繼續運(yùn)行程序”,說明有一種可能是換刀過程中某個步驟異常,在換刀完成後又恢複了正常,但間接(jiē)影響(xiǎng)了下麵 G 代碼的執行(可能是影響了順利(lì)執行G 代碼的某一前提條件)。
依據這一思路(lù),仔細觀察後發現,當換刀進行到“主軸吹氣”這一步驟時(持續 2 秒(miǎo)),相應的氣管(guǎn)有漏氣現象,當主(zhǔ)軸夾緊(jǐn)刀(dāo)具後此氣路控製閥已自動關閉恢複正常(cháng),且換刀流程正確,故障迷惑性較大。但是(shì),氣管漏(lòu)氣(整個機床氣動係統的(de)一支路)過程中可能造成了氣動係統壓力瞬間低於(yú)壓力傳(chuán)感器的設(shè)定值(很快又得到了恢複),在壓力(lì)傳感器檢測異常的瞬間導致了循環停止,當再次按(àn)下(xià)循環啟動時,因為壓力值已經恢複正常,所以(yǐ)又能往下執行程(chéng)序。更換新的氣管並測試,故障(zhàng)徹底排除,驗證了上(shàng)述分析過程的正確性(xìng)。
圖 1 換刀流程
小結:該故障的特殊之處在(zài)於故(gù)障現象是程(chéng)序執行問題,實質上是換(huàn)刀過程中“遺留”的故障間接影響了G 代碼的(de)執行,隻有熟悉(xī)整個換刀步驟以及每一步信號檢測過程,才能準確進行故障(zhàng)定位(wèi)。
2、結(jié)語
綜上(shàng),排除(chú)數控機(jī)床特殊故障(zhàng)的一般思路如下,首先,認真觀察故障現象,不放過任何細節(包括詢問機床操作(zuò)人(rén)員),可能某個細節就是解決問題的關鍵。其(qí)次,使用常規故(gù)障診斷方法依次(cì)排除常見的故障原因,逐步(bù)把診斷範圍縮小。最後,既要深刻理解(jiě)電氣控製“原理”,又要發散思(sī)維方(fāng)式,參考“經(jīng)驗”但(dàn)不能隻(zhī)靠“經驗”,分析可能引發故障的間接可能和不(bú)常見的某些原因,逐步揭開故障的“神秘麵紗”,消除各種故障的隱蔽性,從而順利排除(chú)故障。
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