MX加工中心自主維修(xiū)與氣路優化設計
2016-7-27 來(lái)源: 安微理工大學研(yán)究生 作者:陶高群
1、回轉台分配器故障分析與自主維修
1.1MX回轉台竄油故(gù)障分析
MX回轉台作為數控加工中也B回轉軸的同時,也起到了承載工件、裝(zhuāng)夾工件的功能,故要重視對其的維護(hù)保養。但在多年的連續工作(zuò)中出現竄油故障、耗油現象具體現場(chǎng)工況如圖1.1所示。
(a) (b)
圖1.1MX回轉台漏油現場圖
(a)MA加(jiā)工中心外部;(b)MA加工中心內部
對上述現(xiàn)象,經作者與機工人員對一起對MX加工中也的回轉台進行拆(chāi)除,並進行測(cè)繪。初步分析漏油可(kě)能源於分配(pèi)器中密封件磨損所致,如圖1.2所(suǒ)示(shì)。
(a) (b)
圖1.2MX回(huí)轉台分配器
(a)定子;(b)分度(齒端盤)
分配器作為回轉台的關鍵部件,其對液壓台麵的抬起鎖緊(jǐn)、端齒盤的鬆開鎖緊、吹(chuī)氣清潔(jié)、夾具及(jí)分度的氣檢等都起到了關鍵作用(yòng)IW。在廠家沒有(yǒu)提供關於回轉台分配器部分的(de)詳細裝配圖(tú)情況下,作者對分配器進(jìn)行H維、及二維(wéi)建模。但由於保密性要求,隻能提供簡化分配器(qì)二維結構供(gòng)讀者理解,分配器結構示意圖如圖1.3所示。
回轉台2.蝸(wō)杆3.騎輪4.分油軸(zhóu)5.鎖刹裝油麵缸體6.媒形(xíng)彈黃7.分油套8.上端蓋9.過渡板
10.油路I11.法蘭軸12.油路II13.定位(wèi)夾裝裝置上腔油路14.定位錐銷15.定位(wèi)錐套(tào)16.格蘭圈(quān)
17.清潔氣(qì)路18.定位夾接裝置下腔油路19.光刪尺20.軸承(chéng)21.連接環22.調(diào)整板
圖1.3分配器內部結構示意圖(tú)
分配器擁有分(fèn)油軸和(hé)分油套兩部(bù)分,分油軸(zhóu)固定在整個回轉台的殼體上不隨B軸轉動。回轉台(tái)所需的(de)各類氣、液、油通過(guò)X軸坦克鏈內的軟管連接到分配器定子(zǐ)的底部。轉動套內腔(qiāng)設計加工有10道油槽,每一條槽分別對應分油套的一條通路1-M1。由於油槽為內孔壁圓(yuán)周上一整圈,因此(cǐ)無論轉動套隨B軸如何轉動,流體(tǐ)都(dōu)能通過定(dìng)子的(de)通(tōng)路進入相(xiàng)對應的油槽,進而進入B軸旋轉部分(fèn)。從而對液壓台麵的抬起鎖緊、端巧盤的鬆開鎖(suǒ)緊、吹氣清潔、夾具W及分度的氣檢等都起到了關鍵作用。
由於分油軸(zhóu)和分油套需要相對運動,兩者問的油槽(cáo)也隨著相對(duì)運動,故相鄰路之間的密封問題很關鍵。所選用的密封材料摩擦係(xì)數要相對較低,而且所處工況在油腔(qiāng)狀態下材料本(běn)身的粘度係數要低。根據這樣的(de)工況要求,機床廠(chǎng)家采用了格蘭圈來解決密封問題。格蘭圈由PTFE密封圈(聚(jù)四氣藝帰)和(hé)0形圈組成,如圖1.4所示。
圖1.4格蘭(lán)圈不意圖
如格蘭圈示意圖所示,PTFE密(mì)封圈(聚四(sì)氣(qì)乙帰)具有極低的摩擦係(xì)數且動靜摩擦(cā)係數幾乎相等(自潤滑(huá)性好);此外(wài)該材質(zhì)表麵(miàn)的粘度係數極低,幾乎所有粘性物質都不能粘到它的表麵。但為保證分油軸和分油套油槽間的油路暢通,它們在相對(duì)運動的同(tóng)時還要保證兩者間隙足夠小。在這樣的工況條件下PTFE密封圈由於具有"冷流性",在長時間連續載荷作(zuò)用下發生的塑性(xìng)變形(蠕變)而被壓扁(biǎn)。雖然這項(xiàng)缺點可通過加入(rù)適(shì)當的填料及改進密封結構等方法來(lái)克服(fú),比如本密封結構就采用在PTFE外部(bù)添加0形圈來提供足夠的密(mì)封(fēng)預緊力和對PTFE環的磨損進行一定範圍內的補償(cháng)作用(yòng)。但在長期載荷作用下0型圈的補償超出極限後就會出現漏油現象。
經過作者和工藝工程師分析判斷(duàn)後,認為MX加工中也發生回轉台竄油可能是因為PTFE密封磨(mó)損而導致(zhì)的,並提出更換該(gāi)密封的建議。
2、MX回轉台的自主維修
更換格蘭圈(quān)需要將整個分油套拆(chāi)除,這其中時柵的拆除、蝸輪蝸杆傳動(dòng)機構的拆除、轉動套與液壓刹車的分離等步驟,在拆裝時既要保(bǎo)證零件不受損耗,又要保證零件的安(ān)裝精度等多項技術難點需(xū)要攻克。因此,作者(zhě)與(yǔ)工藝小(xiǎo)組一起,在沒有任何國(guó)外廠家的技術支持下,借助(zhù)於(yú)多年的拆裝經(jīng)驗,製定了詳細的維(wéi)修方案,在維(wéi)修過(guò)程中作者對每個拆裝細節進行(háng)詳細記錄,並在此技改項目完成後將整個拆裝過程編寫成《MX加工中也回轉(zhuǎn)台(tái)維修(xiū)標準作業指導書》(注明:由於廠裏有(yǒu)保密(mì)要求,不能在文中體現(xiàn)。)指(zhǐ)導W後類似(sì)回轉台拆裝維修工作。
3、MX加(jiā)工中心(xīn)光柵尺氣密封優化設計
根據缸(gāng)體生產(chǎn)線工段同誌反映,MX加工中屯、在加工過程中近期常出現表麵粗趟度(dù)高,尺寸(cùn)精度不達標的現象。作者與工(gōng)藝組人員在對回轉台拆(chāi)裝後分(fèn)析,表麵粗髓度高可能是(shì)源於將回(huí)轉台分配器內夾具吹氣(qì)孔供氣回路封閉,導致夾具吹氣功能的喪失,在加工過程中增加了(le)因未及時吹掉夾具表麵的切屑而導致缸體加工精度失真的隱患(huàn)。而尺寸(cùn)精度不達標可能源於光柵尺的標尺光柵受(shòu)油氣霧的汙染(rǎn),直接(jiē)導致光柵尺的功能損壞1261。為此作者對光柵尺1^>1及其氣密封裝置進行分析改進。
4、光柵尺現狀分析及改進
光柵尺作為測量部件,對於機(jī)加工設備各運動軸位移的精(jīng)確測量,為實現伺服係(xì)統的閉環控製具有重要意義。本回轉台光柵尺采(cǎi)用海德紋公司的(de)ERM係列絕對式角度光柵尺,如圖(tú)1.5所示。
圖1.5ERM係列絕對式角度光柵尺示意圖
ERM係(xì)列(liè)絕對(duì)式角度光柵(shān)尺使用了單軌絕對編碼技術(shù),簡化光柵製造並解決了編碼量程問題;使用了集成(chéng)電子(zǐ)技(jì)術,單個探測器上集成圖像傳感器W及(jí)光電池陣列,能同時接(jiē)收位置編碼和莫爾條紋;運用單光源照明,在大大降低體積的同時使用數字電子技術,在光柵尺讀數頭內直(zhí)接(jiē)計算出位置,直接就能(néng)發出位(wèi)置信息心1。由(yóu)於(yú)工況條件的限製,讀數頭需隨轉子部分往複運動,因此光柵尺不可能做成完全(quán)密封的形式(shì),所以本回轉工作台采用氣密封(fēng)形式。所謂氣密封就(jiù)是將一定量的壓縮空氣長時間持續通入光柵尺體內,使光柵尺內部壓為始終大於(yú)外部大氣壓力,從而減小(xiǎo)外界汙染物進入光(guāng)柵尺的情況產生。光柵尺氣(qì)密(mì)封要(yào)能上述工作要求,最關鍵的就是保證氣源的純潔性和穩定性口7>。計對這一問題(tí),MX加工中也使用一套費斯托氣源處理裝置實現對壓縮(suō)空氣進行過濾、調壓、除油(yóu)、除水等功能,如圖1.6及圖1.7所示。
圖1.6MX氣源處理裝置原(yuán)理圖
圖1.7MX氣源處理裝置現場實圖
根(gēn)據MX氣源處理(lǐ)裝置(zhì)原理圖所(suǒ)示,MX加工中必的供氣係統采用分(fèn)級遞進式過濾方(fāng)式,W得到理想潔淨的壓縮空氣。供氣經過兩個低精度過濾器粗濾後引致夾(jiá)具吹氣,再經過兩個高精度過濾器精濾後引入光柵尺供(gòng)氣中(zhōng)。
但是,MX加工中心的光柵尺對所供(gòng)氣(qì)體的潔淨度的要求非常嚴苛,如果遇到MX加(jiā)工中屯、回轉台分配器在長時(shí)間連(lián)續工作狀態下再次發生竄油故障事故。如圖1.3所示,由於(yú)分配器內高壓油路(壓力12bar)的臨近一路就(jiù)是壓(yā)縮空氣回路,如果高(gāo)壓油(yóu)和壓縮空氣之間發生竄油則液壓油必然會進入壓縮空(kōng)氣回路內。根(gēn)據現有的MX氣源處理裝置原理圖所顯示(shì),如果一次進入的油量較大,則液壓油必然會倒流(liú)至(zhì)巧縮空氣處理單元中,進而被高(gāo)壓空(kōng)氣壓入光柵尺導致其損壞。此外,生(shēng)產線工作現場運用的往複式空氣壓縮機排出的壓縮空氣溫度在130°C左右,即使(shǐ)經冷卻氣體溫度也能達到45’C左右,此時空氣壓縮機氣缸中溫度(dù)更高達一百多度,其中部分潤滑油也會隨之(zhī)氣態,與(yǔ)空氣W及受(shòu)冷(lěng)卻的水(shuǐ)氣等一道排出。直接供給光柵尺將可能產生嚴重影響PW。在引起管道培塞、導致光柵尺損壞的同(tóng)時(shí),隨著大量的油蒸汽聚集W及缸體缸(gāng)蓋在加工過程中空氣中會含(hán)有(yǒu)一定量的金屬粉塵,兩者局部空間的結合也會存在易燃,甚至有(yǒu)爆炸的危險。
鑒(jiàn)於(yú)上(shàng)述安全隱患,以及光柵尺供(gòng)氣部分與氣動部件供氣部分(fèn)之間(jiān)沒有物理隔離而可能存在的問題(tí),作者及工藝組人員根據氣動部件與光柵尺(chǐ)氣密封供氣要(yào)求(qiú)的不同,決定在(zài)原有氣源處理裝置(zhì)的基礎(chǔ)上,再為光柵尺氣密(mì)封部分重新安裝一套氣源處理裝置進行單(dān)獨供氣(qì),並在現有的氣動部件供氣部分的進(jìn)口(kǒu)處安裝一個H-1/2-B型(xíng)號的單向閥(fá),確保兩者之間擁(yōng)有單向物理隔離功能,即使回轉台在W後長(zhǎng)期連續工作中存在液壓油倒灌現象,也不會對光柵尺W及對氣源部件有損害。具體情況,如圖1.8所示:
圍1.8改進後供氣(qì)氣動原(yuán)理圖
5、改進效果
通(tōng)過新増氣源供氣與處理裝置,有效地對氣動部件的供氣與光柵尺供氣實(shí)施了物理隔離,使得兩路互不幹擾,避免了單一(yī)氣源供氣導致光柵尺供氣不(bú)足的現象。同時新増單向閥有效(xiào)地保證了氣(qì)源不受氣路中可能存在的雜質的汙染,從根本上減小了光柵尺被泄漏(lòu)的液壓油倒灌而損壞的安全隱患。
為了匹配麽前MX加工中也(yě)使用的一套費斯托氣(qì)源處理裝置,本次改進方案所需的氣(qì)源處理裝置仍然選用費斯托廣(guǎng)家(jiā)的D係(xì)列產(chǎn)品。作者根據改進後供氣氣動原理圖,負責氣源處理裝置(zhì)的選型、詢價並聯係代理商。氣源處理裝置設備清(qīng)單如表1.1所示:
表1.1氣源(yuán)處理裝置設備清單
改進設計後的實物安裝圖如圖1.9所示:
圖1.9改造後實物安裝(zhuāng)圖
6、本章小(xiǎo)結
經上述工作內容,完成(chéng)了(le)兩項任務(wù),具體如(rú)下:
1)確定了液壓油泄漏的故(gù)障根源,完成了對MX係列加(jiā)工中也漏油事故排除。在此過程中完成了對MX係列加工中也(yě)回轉台分配(pèi)器部(bù)分的測繪,並且編寫的《MX加工中也回轉台分配器維修標(biāo)準作(zuò)業指導書》對車間其他進(jìn)口設備的維修具(jù)有積極的指(zhǐ)導意義。
2)通過研巧夾具供(gòng)氣部件與(yǔ)光柵尺(chǐ)供氣係統的氣動回路(lù),結合(hé)氣壓理論與生產實際,確定了氣(qì)路升級改造方案。一定程度上解決了加工精度失真的問題,同(tóng)時也有效地避免了化體生(shēng)產線上其(qí)他(tā)價格昂貴的光柵尺被液壓油汙染的(de)潛在隱患。
通過上述兩項任務的完成,不僅提高了整(zhěng)個(gè)車(chē)間的生產效率,而且也為公司降低了維修的成本。更(gèng)關鍵的是對(duì)新型進口設備實現(xiàn)了自主維(wéi)修及氣(qì)路改造,對公司(sī)未來實施全過程質量管理的戰略具有深遠的意(yì)義。
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