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數控機床液壓鬆(sōng)拉(lā)刀機構故障處理
2023-12-21  來源: 昌(chāng)河飛機工業(集團(tuán))有限責任公司   作者:錢飛,劉駿(jun4),胡輝

   [摘(zhāi)要(yào)]隨(suí)著機床自動化程度越來(lái)越高,越來越多的采(cǎi)用自動(dòng)換刀裝置。主軸鬆拉刀機構是實現刀(dāo)具在主軸上自動鬆開、夾緊的核心部件,其控製複雜、使用頻(pín)率高(gāo),因此主軸鬆拉刀機構故障(zhàng)是數控設備常見的故障之一,主軸鬆拉刀動作主要涉及(jí)電氣控製、液壓回路、機械傳動等方麵,任何環節出現問題,主(zhǔ)軸鬆拉刀動作都無法正常運行,數控設備無(wú)法準確執行換刀動(dòng)作 [1]。文章根(gēn)據日(rì)常(cháng)對(duì)數控設備的維護保養經驗,從鬆拉刀機構工(gōng)作原理及典型維修案(àn)例入手,針對液壓控製方式主軸(zhóu)鬆拉刀機構使用過程中出現的問題(tí)進行分析(xī),總結數控機床主軸液壓鬆拉刀係統(tǒng)典型(xíng)故障的(de)分析與處理方法。
  
  [關鍵詞]數控機床 ;液壓(yā)控製 ;主軸係統 ;鬆拉刀機構

   0、引言
  
   數控機床是高精度自動化設備,其中主軸鬆拉刀機構是機床的核心部件。機床主軸換刀過(guò)程中需要鬆拉刀機構實(shí)現(xiàn)刀具的鬆(sōng)開和夾緊,同樣,在切削加工時,為防(fáng)止刀具脫開更需要鬆拉刀機構進行刀具的夾(jiá)緊。主軸鬆拉刀機構一般采(cǎi)用氣動或液壓控製方式,液壓控製方式結構複雜,故障率高,維修難度大。因此,文章針對液壓控製方式的(de)主軸鬆拉刀(dāo)係統結構展開分析,總結典型故障的處理方(fāng)法,為此類鬆拉刀機構日常保障和故障處理提供可靠的途徑方法,有效提(tí)升數控設備運行過程中的安全性及可靠性,縮短設備故障停機時間。
  
    1、數控機床主軸鬆拉刀結構分析
  
    要準確判斷分析主軸鬆拉刀機構(gòu)出現故障的原因,首先要對(duì)此套機構結構原理及(jí)鬆拉刀的執行動(dòng)作過程有一個深入了解(jiě)。液壓控製的主軸(zhóu)鬆拉刀機構,主要特(tè)點是配備了一套液壓係統,通過液壓驅動完成刀具的(de)鬆開和(hé)夾緊等動作,機(jī)械(xiè)結構主要由(yóu)前端拉爪、頂(dǐng)杆、碟簧等部件組成,如圖1所示。


圖1 鬆拉(lā)刀機構示意圖

    具體動作執行過程 :鬆拉刀機構液壓(yā)係統泄壓,碟簧伸張並產生彈力,在碟簧彈(dàn)力的作(zuò)用下,將頂杆向後推,並在頂杆後移動的同時,拉爪撐開卡爪並卡(kǎ)住刀柄卡槽,此時將刀柄拉緊(其中(zhōng)拉緊力由(yóu)碟簧產(chǎn)生),以此實現刀具的夾緊,可有效防止加工過程中突然斷電致使刀柄脫落。液壓係(xì)統執(zhí)行端為一單作用活塞缸,該活塞缸活塞與頂(dǐng)杆後端相接,鬆拉刀機構(gòu)刀具放鬆時(shí),油缸(gāng)上腔進油,油缸靠近頂杆一側油腔接入回油,通過液壓(yā)係統施加(jiā)壓力,油缸活塞將頂杆(gǎn)向前推(tuī),碟簧被壓縮,拉杆頂出,拉爪收縮,刀柄此時鬆開。其中,主軸鬆拉刀機構為判定其執行動作是否到位,會(huì)在活塞杆上下移動的極限位置布置感應開關,用來檢測刀具拉緊和鬆開狀態(tài) [2]。

    2、主軸鬆拉刀(dāo)故障典(diǎn)型(xíng)案例介紹
 
    2.1 案例1
  
    故障現象 :一台五坐(zuò)標立式加(jiā)工中心,該設備在加工過程中,出現主軸無法鬆刀故障現象。
  
    該主軸鬆拉刀機構通(tōng)過液壓控製,屬於常見的液壓鬆拉刀結構 :通(tōng)過對該主軸液壓鬆拉刀結構進行分析(xī),發現主(zhǔ)軸在換刀過(guò)程中,由於鬆拉刀機構長時間頻繁動(dòng)作,鬆拉刀機構的拉爪、拉杆、彈簧以(yǐ)及液壓控製係統(含(hán)液壓管路、電磁閥、活塞油缸、液壓泵等)出現磨損、劣化,從而造成液壓鬆拉刀機構出現無法鬆刀的故障。可能原因有 :①液壓油泵壓(yā)力不夠。②液壓閥、管路堵塞。③液壓缸(gāng)存在泄漏引起鬆刀液壓壓力(lì)不穩定。④刀爪有異物導致刀爪無法完全鬆到位,導致卡刀。⑤刀爪伸出尺寸超出範圍。⑥碟簧存在缺陷,導致偶發鬆刀(dāo)過程中,碟簧伸(shēn)張不完全,引起刀爪伸長值及拉力值發生變(biàn)化。為進一步確認故障產生的(de)原因,采用以下方法進行逐一分析和排(pái)除。

   (1)第一步。分析液壓控製部分 :無法正常鬆(sōng)拉(lā)刀可能(néng)是後端活塞缸壓(yā)力不(bú)足,導致活塞無法運動引(yǐn)起的。通過打開(kāi)主軸防(fáng)護罩,檢查液壓管路、液壓控製閥以及液壓缸(gāng)本體是(shì)否存在泄漏(lòu)情況。發現液壓(yā)管路沒有破損、彎折,油缸無(wú)泄漏,基本排除因(yīn)油液外漏造(zào)成壓力不穩的原因。

   (2)第二步。檢查(chá)油液壓(yā)力 :測試送(sòng)拉(lā)刀動作,發現主軸鬆刀狀態中,液(yè)壓油泵輸出壓力12MPa(主(zhǔ)軸標(biāo)準鬆刀壓力 14MPa),略小於標準值,初步(bù)懷疑是液壓閥阻(zǔ)塞所引起主軸鬆刀壓力(lì)過低。於是將液壓閥進(jìn)行拆卸清洗,清除閥組內部異物。重(chóng)新安裝後,主(zhǔ)軸送拉刀壓力為14MPa,但仍然無動作,基本排除是鬆拉(lā)刀機構液壓係統造成的問題。

    (3)第(dì)三步。①檢查(chá)拉刀(dāo)機(jī)構(gòu)機械結構,檢查主軸拉爪,對(duì)主軸拉爪(zhǎo)內異物進行(háng)清理,防止鬆拉刀出現卡滯。②檢查測量刀爪伸長值和拉力值發現,刀爪伸長值為10.8mm,超(chāo)出刀爪伸長值標準範(fàn)圍10.5±0.1mm。因此對刀爪進行調整,調整後測量刀爪伸長值 10.6mm,拉刀力值為25.4kN(範圍22 ~ 34kN),均符合要求,如圖2所示。


圖2 拉刀(dāo)力測(cè)試
  
    通(tōng)過對上述機械結構進行調整後,對主軸拉爪機構進(jìn)行檢查試運行,經過多次換刀測試,主軸鬆拉刀正常,數控係統未出現報警現象,故障排除,設備(bèi)恢(huī)複正常。
  
    2.2 案例2
  
    故障現象 :一台橋(qiáo)式(shì)龍門五坐標(biāo)加工中心在加工過程中(zhōng),其主軸裝置無法正常鬆拉刀,無法完成換刀動作,設備無法正常加工使用。
  
    該橋式龍門五坐標加工中心機床(chuáng)配置的是電主軸,其(qí)鬆拉刀裝置采用液壓方式驅動、碟簧拉(lā)緊的控製方式,但與(yǔ)一般鬆拉刀結構不同的是其采用了氣液增壓、蓄能器儲備壓力的(de)控製方式(shì),正常情況下由氣液增壓泵(bèng)將(jiāng)壓力增加到需求壓力(lì),同時壓縮蓄能器進行壓力儲備。當鬆刀時,蓄能器中壓(yā)力輸出,通過(guò)控製電磁閥開啟,油(yóu)液作(zuò)用於主軸鬆刀油缸,將拉杆向前(qián)推,撐開拉爪(zhǎo),產生鬆刀動作。
  
    當拉刀時,電磁閥關閉。而氣液增壓泵形成獨立的控製係統,用於保持蓄(xù)能器壓力穩定,當壓力低於額定壓力(lì)時,增壓泵工(gōng)作將壓力(lì)補(bǔ)充到額(é)定壓力。氣液(yè)增壓泵工作原理類似於壓力(lì)增壓器,通過壓縮空氣對橫(héng)截(jié)麵積較大的(de)活塞施加(jiā)一個很低的壓力,當此壓力作用(yòng)於另一個小麵積活塞上時,會產生一個高壓。通過(guò)一個二位五通氣(qì)動換向閥換向工作,增壓泵(bèng)能夠實現連續運行。由單(dān)向(xiàng)閥控製的高壓柱塞不斷的將液體單向排(pái)出,增壓泵的出口(kǒu)壓力大小(xiǎo)與壓縮空氣(qì)驅(qū)動(dòng)壓力有關。當驅動部分(fèn)和輸出液體部分之間的壓力達到(dào)平衡時,增壓(yā)泵會停止運行。當輸出壓力下(xià)降或壓縮空氣驅動壓力增加時(shí),增壓(yā)泵會自動啟動運(yùn)行,直到再次(cì)達到壓力平衡後自動停止,同時采用單氣控非平衡氣體(tǐ)分配閥來實(shí)現泵的自動往複(fù)運動。
  
     氣液增壓缸運行過程中(zhōng)分為3個行程階段(duàn),如圖3所示。
  
   (1)預壓行程階(jiē)段。P4進氣 P1排氣,增壓缸前軸(zhóu)下降,預壓完畢。
   (2)增壓行程階段。P3進氣 P2排氣增壓(yā)缸活塞下降,進行增壓。
   (3)回程階段。P1/P2 進氣,增壓缸活塞前軸回位,此刻動作完成。
  
  

圖3 氣液增壓缸動(dòng)作原理圖
  
    氣(qì)液增壓缸則是將一油壓缸與增壓(yā)器作一體式結合的機構,使用壓縮空氣作(zuò)為動力源,利用(yòng)增壓器內部活塞(sāi) ;兩端大小(xiǎo)不同截麵麵積輸出不同壓力,其基本遵循帕斯(sī)卡能(néng)量守衡原理,因為(wéi)壓力不變,當(dāng)受壓麵積由大變小時,則壓強(qiáng)也會變化,從而達(dá)到將氣(qì)壓提高數十倍的效果。
  
    針對設備本次(cì)出現無法正常鬆拉刀的(de)故障,通過對液壓控製係統進行檢查,發現增壓泵無(wú)法(fǎ)產生壓力。將增壓泵進行拆卸分解,對(duì)部件逐一檢測、排查,發現主要原因是 P2 與 P3 腔體(tǐ)之間密(mì)封件出現磨損,導致增壓過程中,在(zài) P3送入壓縮空氣後,氣(qì)體(tǐ)出現泄(xiè)漏,大部分壓力從 P2口泄壓,無法推動(dòng) D1活塞運動(dòng),導致最終無法(fǎ)進行增壓。由於增壓過程沒有(yǒu)完成(chéng),壓力達不到係統所設定壓力,無(wú)法推(tuī)動換向閥換向,不能進入下一個動作,增壓缸一直處於停止等待狀態,導致回路無法建立係統壓力。針對此情況,將 D1活塞的密封圈進行優化改進,根據腔體尺寸將密封圈作(zuò)增厚處理,保證其能承受更大的壓力。對安裝改(gǎi)進後(hòu)的活塞密封進行泵的安裝測試,經檢查並進(jìn)行多次換刀測試,氣液(yè)增壓泵正常工作,液壓壓力表上顯示的液壓壓力值符合鬆拉刀額定壓力要求,且壓(yā)力能長時間保持不變化,同時(shí)電氣(qì)壓力檢測觸點(diǎn)可以達到高電平(píng)輸出信號,說明液壓係統(tǒng)壓力達到(dào)正常範圍之內,且經過(guò)多次換刀試驗,設備均能工作正常,說明該故障已完全排除,設備恢複正(zhèng)常。
  
    3、結(jié)束語
  
    數控機床主軸鬆拉刀機構屬於機床的關(guān)鍵部件,其可靠和穩定(dìng)程度直接影響機床的加工效率(lǜ)及零件的(de)加工品質(zhì),但(dàn)油(yóu)液控製的鬆拉刀機構具有複雜程度(dù)高、故障率高、可維修性差的特點,為機(jī)床的日常維護帶來了一定的困難。對於設備維護人員來說,需要熟悉其工作(zuò)原理,同時需加強設備的日常保養,尤(yóu)其是主軸鬆拉刀機構(gòu)等(děng)核心部件保養(yǎng)工作,防止核心部件非(fēi)正常磨損、劣化,維持核心部件的良好狀態(tài),延長使用壽命,保證核心部件的性能指標。




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