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普通磨床進給的(de)步進電機控(kòng)製改造
2021-9-14  來源: 中國(guó)航發貴州黎陽航空發動機有限公司  作者:盧(lú)森

      摘要:用 PLC 控製步進電機驅動器,實現加裝的步進電機方向和速度控製。電機的(de)進給控製分連續和斷續方式,且速度在運動中可調(diào)。

      關鍵(jiàn)詞:步(bù)進電機;PLC;脈衝;進給方式;速(sù)度(dù)控製

      0 引言
  
      普通(tōng)磨床,由(yóu)於生產的需要,要實(shí)現(xiàn)在磨削過程中(zhōng)的自動進給控製。機床原來(lái)的進給,是由操作者(zhě)通過(guò)刻度盤手工控製(zhì)的,勞動量相(xiàng)當大,很容易造成工(gōng)人疲勞,且精度也無法從工藝上保證。由此,在自動進給方向,引進了步進電機(jī),來實現進給。

      1、 配置研(yán)究
  
      步進(jìn)電機驅動的開環伺服機構,通常采(cǎi)用 PLC(或步進電機控製器)+步(bù)進驅動器+步進電機的結構形式。PLC 對比於(yú)步進電機(jī)控製器,更靈活方便,功能的擴展性更(gèng)好,工程中選用 PLC。

      1.1 行程控(kòng)製
  
      由數控(kòng)滑台的結構可知,滑台的行程正比於步進電機的總轉角,因此隻要控製步進電(diàn)機的總轉角即可。由步進電機的工作原理和(hé)特性可知(zhī),步進電機的總轉角正比於所輸入的控製脈衝(chōng)個數,因此可以根據伺服機構的位移量,確定 PLC 輸出的脈(mò)衝(chōng)
個數:
  
       
  
      1.2 速度控製(zhì)
  
      伺服機構(gòu)的進(jìn)給速(sù)度取決(jué)於步進電機的(de)轉速,而(ér)步進電機(jī)的轉速取決於輸(shū)入的脈(mò)衝頻率;因此可以根據該工序要求的進給速度,確定其 PLC 輸出(chū)的脈衝(chōng)頻率(lǜ):
 
       
  
      1.3 進給方向控製
  
      進給方向控製即步進電機(jī)的轉向控製。步進電(diàn)機的(de)轉向可以通過改變步進電機各繞組的通電順序來改變其(qí)轉向。
  
      1.4 PLC 選型
  
      選用三菱 FX1s-MT 型 PLC,是因為其能(néng)同時輸出兩組100 KHz 脈衝,而且成本較低。DRVA 指令(絕對位置控製)和DRVI 指(zhǐ)令(相對位(wèi)置控製)能很好(hǎo)地控(kòng)製電(diàn)機的方向和速度。

      1.5 驅動器及步進電機選型
  
      選用(yòng) 86 步(bù)進電機套裝 (兩相(xiàng)混合(hé)式步進電機+步進電機驅動器)。步進電機步距角 1.8°,12.5 N·m(標稱值),步(bù)距角精度±5%。步進電機驅動器自身需要 AC 18~80 V 供電,實際采用 220 V/50 V 變壓器為(wéi)驅動器供電。與 PLC 的連接,另需(xū)要DC 5 V 的供電。
  
      1.6 驅動器與 PLC 的連接(jiē)
  
      當 Vcc=5 V 時,R1=R2=0 Ω;當 Vcc=12 V 時,R1=R2=510 Ω;當 Vcc=24 V 時,R1=R2=1.5~2 KΩ。實際采用 5 V 輸出的開關電源供電。驅動器與 PLC 的接法如圖 1 所示。
  
  
圖 1 驅動器(qì)與 PLC 的接法
  
      2、調試中問題處(chù)理
  
      電機脫機的(de)調試,隻能完(wán)成空載及預估速度與方向的調整,實際的控製效果,還需要上機調試的。
  
      調試(shì)中出現的問題,主要體(tǐ)現在以下方麵:
  
      2.1 行程值的設定(dìng)
  
      電機的轉動速度轉換成直線速度(dù),是需要(yào)計算的。設置好脈衝數,轉換成分鍾轉速,通過傳動比,轉換成伺服機構轉速,最後(hòu)轉換成直線速度。但在工程應(yīng)用中,可以直接觀察伺服(fú)機構的直線移動速度,來調整速度值,通過記錄這些值(zhí),來完成初始(shǐ)值的設定。
  
      2.2 D 值(zhí)的設定
  
      指(zhǐ)令:[DRVA D140 D0 Y0 Y2]中,原點位置數據(jù)存放於32 位寄存器 D8140 裏。當某些(xiē)條件觸發,D140 中的數值,通過傳送指令:[DMOV K8000 D140] 獲取。K 的取值(zhí):-32768~32767,由此也限定了 Y0 在一個行程(chéng)的最值。如果這個最值滿足不了需求,則當采取另外的措施。
 
      2.3 初(chū)始(shǐ)速度值的設定
  
      由於加工及操作的(de)需要,設定了高中(zhōng)低三種速度,高速固定,中低速在設定初值(zhí)的基礎上,連續可調。高中(zhōng)低三種速度,根據現場需要設(shè)定。由於工作選擇中有斷(duàn)續(xù)式加(jiā)工,這種工(gōng)作方式為(wéi)固定時(shí)間的進給(gěi),由此,進給量會隨(suí)速度變化而變化。由於(yú)此方(fāng)向的加工並不(bú)涉及定位精度,故此模式可行,並得(dé)到驗證。
  
      3、PLC 部分(fèn)接線圖(tú)及程序(xù)
  
      3.1 PLC 輸入接線圖(圖 2)
  
      3.2 調試完成後的部分 PLC 程序
  
  

 圖2 PLC 輸入接線
  
  
  
圖 3 連續工作方式 PLC 程序
  
     3.2.1 連續工作方式(圖 3)
     3.2.2 漸進工作方式(圖(tú) 4)
     3.2.3 中低速調速(sù)程序(圖(tú) 5)
  
 
 
圖 4 漸進工作方式 PLC 程序
  
  
  
圖 5 中低速調速 PLC 程序
  
      4 、結束語
  
      初次上電,需要對係統初值作一次設定(由設(shè)計人員完成),設定好(hǎo)之後,操作者隻需根據自己需要,調整相應的(de)速度(dù)即可,但這隻針(zhēn)對機床為斷電時有效。當機床重(chóng)新上電後,機床(chuáng)中低速恢複到係統設定(dìng)值。
  
      改造效果看(kàn),很好地完成了當初的設(shè)計要求。從(cóng)使用(yòng)效果看,極大地減輕了工人的勞動強度。
  
      普通磨床的步進電機進給改造,在(zài)我廠的應用中尚屬首次,具備很好的推廣(guǎng)價值。本工程造價材料費用不到 2000 元,卻使操作者勞動量大大降低,同時使機床有了半自動加工的概念,是物超(chāo)所值的。
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