為機床工具企業提供深度市場分析                     

用戶名:   密碼(mǎ):         免費注冊  |   申請VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
鏜床

車床 銑床 鑽床 數控係統 加(jiā)工(gōng)中心 鍛壓(yā)機床 刨插拉床 螺紋(wén)加工機床 齒輪加工機床
磨床 鏜床 刀具 功能部件 配件附件 檢驗測量 機床電器(qì) 特種加工 機器人

鏜床

電工電力 工程(chéng)機械 航空航天(tiān) 汽車 模具
儀器儀表(biǎo) 通用機(jī)械 軌道交通 船舶

搜索(suǒ)
熱門關鍵字:

數控機床

 | 數(shù)控(kòng)車床 | 數控係(xì)統 | 滾齒機 | 數控銑床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心(xīn) | 機器人
您現在的位(wèi)置:鏜床網> 加工與維修> 磨床工件軸的自主改造與氣(qì)密封應用
磨床工件軸的自主改造與氣密封應用
2015-9-6  來源: 神龍汽車有限公司   作者:劉 輝 常 軍 張顯(xiǎn)淘 葉 常

  
      摘要:本文通過對我(wǒ)廠現場PRORECTIF93工件軸的軸(zhóu)承易損壞的問題進行分析,提出解決和優化(huà)方案:在原來基礎上增(zēng)加氣密封用(yòng)來阻止外界雜質,有效地保護並延長軸承壽命,同時也(yě)保護了工件軸(zhóu)箱體的精度,取得了成效。


     我(wǒ)廠變速箱分廠熱後線的5 台設備XF1014、XF1015、XF1026、XF1039和XF1040是法國PRORECTIF93的磨(mó)床,已使用(yòng)10年左右。其(qí)中,XF1014、XF1015和XF1026采用斜切入式
加(jiā)工方式,用來加工1~5擋齒輪的錐麵和端麵;XF1039/1040采用切(qiē)入式加工方式,用來加工(gōng)二軸花鍵麵和軸頸。


     1. 問題


     工件軸( 俗稱頭架(jià)) 為磨(mó)床不可缺少的一部分,在加工精度方麵扮演(yǎn)著(zhe)非常重要的角色,其主要靠主軸的製造精度和軸承的裝配(pèi)精(jīng)度來保證。但是我們發現一個問題, 就是軸承使用壽命非常短,約每半年XF1039、XF1040就要更換一次軸承,最(zuì)多(duō)每一年XF1014、XF1015和XF1026就要更(gèng)換一次頭架軸(zhóu)承。

  

      

                               圖1 內(nèi)磨床頭架軸承消耗情況

 

     圖1簡單統計了(le)5台設(shè)備在(zài)3年內磨床頭架軸承(chéng)的消耗情況。圖中,EX85、EX100軸承(chéng)是以組為單位,2套/組;7017、7020的(de)是以套為單位,折(shé)合成組軸承(chéng)為28套/2=14組和(hé)4套/2=2組;7017可替代EX85,7020可替代(dài)EX100。其(qí)中左邊是X F 1 0 1 4 、XF1015和XF1026的頭架軸承,而右邊的是XF1039、XF1040的頭架軸承,每台磨床的軸承裝機量如圖2所示。

     


                               圖(tú)2 每台磨床的軸承裝機量

 

      由(yóu)於(yú)使(shǐ)用的是SNFA軸承,通過(guò)SNFA軸承使用手冊,得到相關的一些數據以及計算軸承理論壽命的曲線(xiàn),並通過該曲線來查(chá)找相對應的軸承理論壽命(見圖3)。

      

                                      圖3

     同時, 根據現場提供的頭架(jià)軸承的轉速,XF1014/XF1015/XF1026的轉(zhuǎn)速為500r/min,X F 1 0 4 0 / X F 1 0 3 9 的轉速為200r/min,通(tōng)過曲線圖表(注:關於軸承壽命計算公式可以(yǐ)查(chá)看(kàn)相關軸承手冊) , 配合相(xiàng)關數據, 我們可以得到這(zhè)樣(yàng)的(de)結論: 在(zài)當前轉速下, 5 台磨床的頭架軸(zhóu)承的正常使用理論壽命為100 000h按一年300個工作日,每天22h運(yùn)轉,則可以使用100 000/300/22≈15年。當然這隻是個理論值,考慮到實際情況,在(zài)正常使用下,3~5年軸承肯定沒(méi)問題。但是按(àn)照(zhào)我們目前更換軸承的情況來說,每半年或(huò)一年就更換,就極為(wéi)不正常了。

 


     2. 問題分析(xī)與解決

   
     通過檢查每次(cì)更換下的軸承損壞情況,都有一(yī)個共(gòng)性:就是(shì)工作期間大量切削液夾(jiá)雜著磨屑進入(rù)到軸承內部。為什麽會有雜質進入到內部(bù)呢?我們來(lái)看下結構:以XF1040頭架結構為例(見圖4)。

 

     

                                         圖4


     1.頂尖 2.心軸 3.頭架箱體 4.電動機5.帶輪 6.防護罩 7.同(tóng)步帶(dài) 8.帶輪 9.軸承10.鎖緊螺母(mǔ) 11.撥盤 12.擋水(shuǐ)盤13、16.骨架油封 14.傳動法蘭 15.V形密封圈


    通過結(jié)構(gòu)圖, 我們很容易就發(fā)現問題出在加工工(gōng)件的過程中,主要原因是磨屑夾雜在骨架油封唇邊上使骨架油封結合麵磨損,再通過骨架油封和鎖緊螺母的磨損麵進入到軸承內部(見圖5)。

 

     

                               圖5


     問題是找到了, 更換(huàn)鎖緊螺母、骨架密封就可以了,但是這並不是我們的最終目的,因為僅僅(jǐn)是更換,螺母一樣會磨損,雜質還是一樣進入到軸承內部,軸承還是一樣頻繁地損壞。同時(shí)頻繁地拆裝軸承也會(huì)導致頭架本體孔的磨損, 破壞其精(jīng)度, 一旦破壞到一定(dìng)程度,整個頭架就(jiù)報廢(fèi),會嚴重影響車間的生產,甚至導致停產, 尤其XF1039/XF1040是唯一設備,重要性就不用說了。如何做才能尋找到一個(gè)有效的辦法,能阻止切削(xuē)液夾(jiá)雜著磨屑進入到軸承內部,使軸承使用壽(shòu)命能達到或接近其理論值呢?

 


     3. 改造優化

   
     回到結構圖,我們看到在鎖緊螺母和骨架油封,靠軸承端有一個腔室,如果能在這個腔室內充滿一定的介質,使該介質能阻止雜質進入就(jiù)可以。我們就考慮使用壓縮空氣來充當該介質充滿腔室,既氣密封。


      氣密封是將壓(yā)縮空氣導(dǎo)入需要密封的結構內部使內部形成一個壓(yā)力腔,氣體的壓力和(hé)走向(xiàng)可有效防止加工時切削液及外部雜質(zhì)進入密封腔內。而且在工廠內壓縮空氣的資源是很豐(fēng)富的(de),氣源多,安裝方便(就這幾台設備來說,我們曾(céng)將這5台磨床(chuáng)的安全門進行自(zì)主改造,取消了控製門運動的氣路,隻需要將該氣路引(yǐn)到頭架(jià)就可(kě)以。同時,因為(wéi)壓力低,麵積小,氣密封(fēng)所消耗的氣資源遠遠小於原來門所消耗的氣資源)。


    開始動手進行改造:(1)通過經驗以及手段判斷心(xīn)軸的硬度(dù)不硬,可以加工,在心軸上開啟兩個氣孔(見圖(tú)6)。

 

       

                                                圖6


     (2)重新(xīn)加工擋水盤。紅(hóng)色部位是擋水盤, 與(yǔ)改進前相比,擋水盤的外圓尺寸由128mm增加到132mm,擋水盤與傳動法蘭之間的間隙由原來的2.5mm縮(suō)小到0.5mm,便於壓縮空氣形成氣幕,有效地防止外部雜質侵入(見圖7)。


     

                                              圖7


     (3)引氣(qì)源。從調壓閥處引出氣源,管徑8mm氣管(guǎn)進入設(shè)備內部後用(yòng)三通將氣路分為兩(liǎng)支管徑6mm的氣路。在頂尖潤滑法(fǎ)蘭(lán)上(shàng)鑽兩個(gè)φ 8mm孔,將(jiāng)氣管引入聯接在心軸上(shàng)(見圖8)。


     

                                              圖8
 

     (4)設定氣體的壓力。我(wǒ)廠(chǎng)的壓縮空氣的壓力一般在0.4~0.6MPa,如何調整壓力在合適(shì)的範圍內? 通過《機械設計(jì)手冊》(第2版)我(wǒ)們(men)查到如下字段:旋轉軸唇形密封圈適(shì)用於安裝在設備中的旋轉軸端,在壓差(chà)≤0.05MPa的條件下,對流體和潤(rùn)滑脂起密封作用。以此為參考,我們(men)將(jiāng)調壓閥(fá)的壓力(lì)調整到0.05MPa。


     (5)效果驗證。用含有洗手液的液體澆在頭架上驗證效果,大量氣泡產生(shēng),說明壓縮空氣(qì)達到理想密封效果(見圖9)。

  
      

                                    圖9

      4. 結語


      自該工作實施以來, 所有頭架軸承已使用兩年有餘(yú), 未(wèi)出(chū)現精度走失、損壞的問題,徹底解決5台(tái)設備磨床頭(tóu)架軸承頻繁損壞的故障, 降低設備的故障時間( 平均每年更換軸承時間為120h);同時對頭架本體起到了很(hěn)好的保護作用( 前麵提過:頻繁地拆裝軸承也會導致頭架本體孔(kǒng)的磨損, 破壞其精度, 一旦破壞到(dào)一定程度, 整(zhěng)個頭架就(jiù)報廢) ; 而且降低(dī)了維修費(fèi)用:在3年時間因更換軸承所消耗的資金約(yuē)為153 087.79元,平均每年消(xiāo)耗51 029.26元。將每(měi)年更換軸承(chéng)的時間折合為:按(àn)生產節拍為70件/h,工時成本為5.39元,則為:120×70×5.39=45 276元/年,加 上 節(jiē) 約 軸 承 成 本(běn) , 總 共 能 為公司節約:51 029.26+45 276=96 305.26(元/年)。


     目前我們已將氣密封通(tōng)過自主(zhǔ)改造(zào)運用在這5台設備的砂輪架(俗稱:磨頭)上,用來(lái)阻止切削液夾雜著磨屑進入到動靜壓(yā)軸(zhóu)承內部,也取得不錯效果。

    投稿箱:
        如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作(zuò),歡迎聯係本網編(biān)輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合