直縫焊管(guǎn)預彎機數控係統的改造
2018-3-21 來源:中國石(shí)化集團石油工程機(jī)械有限公司沙(shā)市鋼管 作者: 陳亮 閱(yuè)建東 劉建傑
摘要:針對焊管預彎機原同步性控製采用數控DNC60,存在同步控製係統可靠性差、設備故障率高的問題,對該(gāi)控製係統進行了升級改造。采用力士樂(lè)HNC-4四軸數控代替原數控DNC60 ,提高(gāo)了焊管預彎機M1和M2的4個油缸的同步性,增加(jiā)了HNC與PLC之間的PROFIBUS-DP協議通訊,改進了(le)PLC的同步配(pèi)合程序,並自行(háng)開發了HNC-4與PLC之間數據交(jiāo)換的通用程序模塊。改進(jìn)後(hòu)控製係統的4個油缸同步性提高,有效地降低了設(shè)備的故障率,提高(gāo)了生(shēng)產效率。
關鍵詞:焊管;預彎機;控製係(xì)統;力士(shì)樂HNC-4
中國石化集(jí)團石油工(gōng)程機械(xiè)有(yǒu)限公司沙市鋼(gāng)管廠(以下(xià)簡稱沙市鋼管廠(chǎng))使用的天水某設備廠生產(chǎn)的(de)焊管(guǎn)預彎機目前故障(zhàng)頻繁,嚴重影響車間的正常排產。從2011年至今,同(tóng)步可(kě)靠性(含光柵)的(de)故障占(zhàn)總故障的44%。經過調研,同行其(qí)他鋼管廠所用的該類焊管預彎機也存在同樣的問題。有些鋼管廠對該預(yù)彎機進行了技(jì)術改造,效果良好。為了提高生產效率,沙市鋼管廠(chǎng)擬對焊管預彎機進行技術改造,從成本和(hé)改造(zào)的重要點分析,決定先改造預彎機的控製係統(tǒng)。
該焊(hàn)管預彎機原同步性控製采用的是數控DNC60。數控DNC60已停產(chǎn)多年.目前又缺少相關的技術支(zhī)持,給設備維護帶來了很(hěn)大困難。為此,擬(nǐ)選用市場通用性較好的力士樂4軸數控(kòng)HNC-4作為同(tóng)步控(kòng)製的核心來進行焊管預彎機的升級改造。
1、改造方案
改造後的焊管預彎機數控係統總(zǒng)體控製線路如圖1所示。該係統(tǒng)整體(tǐ)改(gǎi)造方案如下:
(1)采(cǎi)用力士樂HNC 100多軸(zhóu)控(kòng)製器替代現有DNC60控製器,進行油(yóu)缸位置同步控製。位置檢(jiǎn)測(cè)元件采用BALLUFF-SSI位移傳感器,取消原有封閉(bì)式光柵尺,提高係統的同步控製精度。
(2)控製過程(chéng)中采用位置和(hé)壓力雙閉環檢測反饋。
(3)對PLC控製(zhì)程序中液壓開關閥配合度進行相應優化(huà)調整。
(4)開發HNC與PLC數據交換通(tōng)用程序塊。
圖1 改造後的焊管預彎機(jī)數控係統總體控製示意圖
2、同步性能升級分析
2.1 HNC-4相對DNC 60 PS的同步性能優勢(shì)。
原焊管(guǎn)預彎機同步控製使用的DNC60是2軸數控。現場預彎機M1(2個軸)和M2 (2個軸)每(měi)邊都用一(yī)個DNC60,設置同步精度時不能(néng)同時給M1和M2共四個軸設(shè)置一個同步精度,運行時一個數控DNC60負責M1的2個軸同步,另一(yī)個DNC60負責M2的2個軸同步,M1與M2之間的同步需要以PLC作為判斷中介,並通過PLC來判斷M1和M2是否都同時到(dào)了PP點(工進開始點)或END點(開始(shǐ)保壓點),再通過點對點回傳到DNC。這種點對點的傳遞(dì)會產生延時,對於高壓力的成型設備來說,延時容易造(zào)成成型對象產生(shēng)不該有的變形。
HNC-4是四軸(zhóu)數控,隻需將M1(2個軸)和M2(2個軸)共4個軸的基(jī)準點在HMI上設置好,運行過程(chéng)中,這四個軸是否同時到達PP點或END點,HNC-4能自動判斷,並通過HNC配套的WINPED 7.0調試軟件編程設置。如果(guǒ)軸1,軸2、軸3或軸4中存(cún)在未能同時到PP點的情況,先到(dào)的(de)軸就(jiù)會處於等待狀(zhuàng)態,待其他軸到位後,再同時(shí)轉換為工進狀態;同樣(yàng),如果軸(zhóu)1,軸2、軸3或軸4中存在未能(néng)同時(shí)到END點的情況(kuàng),先到的軸也會處於等待狀態,待其他軸到位後(hòu),再同時轉換為卸壓狀態(tài)。
2.2 優化檢剛(gāng)提高平衡控製可靠性
原(yuán)控製係統(tǒng)在快進,工進和保壓這幾個階段中,M1(2軸)單純通過2個光柵(shān)尺(chǐ)的數據比較來判(pàn)斷M1內(nèi)部兩個軸是否在同一位置值,M2也是類似。由於現場抖動,或油汙會汙染光柵尺麵,破壞光柵尺線條紋分布,易引(yǐn)起測量誤差,導致同步誤報警或者不報警。
為防止同步誤報警情況的出現,就要更換掉光柵尺這(zhè)個對現場環境要求較高的位置檢測傳感器。經調研選用(yòng)了BALLUFF磁滯直線位移傳感(gǎn)器,該傳感器抗灰塵、油汙能力強,且理論精度較高,為0.001 mm。使用BALLUFF磁滯直線位移傳感器能有效避免原位移檢測傳感器對灰塵、油汙等敏感而帶來的誤差。
另外,對焊管預(yù)彎機出現的活塞缸頭在係統未報警時被拉(lā)斷的情況進行(háng)了分析,發(fā)現(xiàn)其原因可能是光柵尺檢測數據不準確而導致控製係統做出的錯(cuò)誤(wù)反(fǎn)應。因此,對(duì)控製係統進行了改進(jìn),更換了新型(xíng)位移傳感器,並增加了油缸壓力檢(jiǎn)測。改進後,當4軸位移誤差和壓力誤差中任何一個超過設定值時,係統均(jun1)會停止動(dòng)作,提醒相關報警,故障排除後,繼續工作,從而防止了各軸拉力杆(gǎn)應力不同步導致的拉斷現象的發生。
改造後檢測報(bào)警係統控製流程如圖2所示。
圖2 改造後檢測報(bào)警(jǐng)係統控製流程(chéng)
由(yóu)圖2可(kě)見,與原焊管(guǎn)預彎機控製係統相比,改進後的控製係統增加了壓力差(chà)值與設定值比較,形成了雙閉(bì)環檢測反饋,有效避免了位移傳感器因現場抖動(dòng)或位移傳感器本(běn)身信號線破損受十擾導致的誤報警。
2.3 PLC程序在同步控製中的優化升級
原PLC程序在同(tóng)步控製中,充當2個同步協調作用。第一個作用是接收M1的DNC 2軸數控TDC , PP和END點數字量(liàng)信號,接收M2的DNC 2軸數控TDC , PP和END點數字量信號,PLC作出是(shì)否都到同一點(diǎn)的判斷後,通過數字量模塊回發給M1和M2的DNC。第二個作用如圖3所示,焊管預(yù)彎機各液壓閥除了比例閥P101和伺服閥P102由DNC控製外,在壓製過程中的各轉折點,由數(shù)控設(shè)備各軸(zhóu)發出轉(zhuǎn)折(shé)點信號給PLC,然後(hòu)由PLC來(lái)控製M1開關閥Y01-Y08和M2開關閥Y01-Y08的開斷配合。
圖3 預彎機各液壓閥時序圖
經過現(xiàn)場研究和觀察分析後認為,原控製係統在(zài)快進轉工進,工進轉(zhuǎn)保壓等液壓轉折點(diǎn),開(kāi)關閥Y01-Y08投人及切斷與(yǔ)伺服閥P102的配合(hé)度,決定著焊管預(yù)彎機在轉換點(diǎn)壓力的(de)連續性。如果配合度高,壓力均衡,轉(zhuǎn)換就(jiù)平(píng)穩,否(fǒu)則就會產生較大振動。
另外,在PLC控製開關閥配(pèi)合過程中,原(yuán)PLC程序有漏洞。原(yuán)PLC同步配合程序如圖4所示。
圖4 原PLC同步配合程(chéng)序
由(yóu)圖4可見,當M1到達PP點而M2未到PP點時,原程序是M1等待0.5 s後,M1和M2同時(shí)從PP點開始轉為工進狀態,M1和M2相(xiàng)關開關閥也(yě)轉為工進狀態。但M1等待的0.5 s ,M2是否達到PP點,原程序未做出判(pàn)斷,沒有實(shí)現M1和(hé)M2的真正同步。因此(cǐ),對PLC程序進行改進,當軸M1的軸1和軸2與M2的軸3和軸4任何一個軸先到PP點的,程序設(shè)置為先到的軸均處於等待狀態,直到4個軸全(quán)部到達PP點後,才開始同時工進(jìn),在同一時刻觸發液壓開(kāi)關閥。改進後的PLC程序(xù)如圖5所示。
圖5 改進後的PLC同步配合程序
3、HNC一(yī)與PLC數據交換通用模塊開發(fā)
原控製方案中,數控DNC與PLC之間隻有點對點(diǎn)的操作,沒有產生協議式通訊,且現場預彎參數設置都是在DNC自帶的設置屏幕上進行,不需要開發數控與PLC之間交換數據的程序。改造方案中,4軸數控(kòng)HNC-4與PLC之間通訊采用PROFIBUS-DP協議,且共用一塊上位機HMI。根據力(lì)士樂公司的官方資料,要把4軸基準點、位移誤差(chà)、壓力(lì)誤差(chà)和(hé)同步精度等設置參數(shù)寫人HNC,需要先(xiān)把這些參數存儲到 PLC,然後由PLC通過DP總線以力士樂公司的相關技術(shù)規定傳給數控HNC,而PLC也需要讀取(qǔ)HNC當前的壓製步數,當(dāng)前(qián)位置(zhì)等參數。這就需要開發(fā)HNC與PLC之間數據交換通用的程序塊。
自行開發的HNC-4與PLC之間數(shù)據交換通用程序模塊(kuài)邏輯流程如圖6所示。圖6中FC111, FC122,
FC133, FC123和FC136均為自行開發的PLC功能塊。
圖6 數據(jù)交換通用程序(xù)模(mó)塊(kuài)邏輯流程圖
以PLC讀取HNC軸1的實際位移量為例(實際位(wèi)移量(liàng)存儲在HNC軸(zhóu)1的BV00裏麵),下麵(miàn)給出讀取(qǔ)HNC BV00數據的具體PLC STL程序,具體程序如下:
//綁(bǎng)定THNC DP地址17
L 17
T "db41/fc133".STATO DB4I.DBBO //選定HNC讀操作權限
L 1
T "db41/fc133".STAT1 DB4I.DBB1//選定要讀取的(de)HNC數據類型BV
L’BV’
T "db41/fc133".STAT2 DB4I.DBW2//選定BV存(cún)儲區B00
L 0
T "db41/fc133".STAT3 DB4I.DBW4 //選軸選號(這裏b變量是全局量,與軸無關。)
L 1
T "db41/fc133".STAT4 DB4I.DBB6//調用FC122讀取HNC B00數據
CALL "for FC 133/fc 134" FC 122//將讀取的數據存儲至PLC DB43.DBD0存儲區(qū)
L "db41/fc133".STAT7 DB4I.DBW12
T "read value from hnc".STATO DB43.DBW0
L "db41/fc133".STAT8 DB4I.DBW14
T "read value from hnc".STAT1 DB43.DBW2 //由於讀取HNC的數據都是擴大了(le)1 000倍後(hòu)才(cái)傳給PLC的,需要處理。
L DB43.DBD 0
L 1.00OOOOc+003/R //處理後的數據(jù)存至PLC DB43.DBD10
T "read value from hnc".STATOI DR43.DRD100
4、結語
由於焊管(guǎn)預彎機原同步性(xìng)控製采用的是數控DNC60,存在同步控製係統可靠性較差,設備故障率較高,故對該控製係統進行了升級改造。采用力(lì)士樂HNC-4四(sì)軸數控與PLC相結合的方式,提高了焊管預彎機M1和M2的4個(gè)油缸的同步性,並(bìng)增加了HNC與PLC之間的PROFIBUS-DP協議通訊,改進了(le)PLC的(de)同步配合程(chéng)序。改進(jìn)後控製係統的4個油缸同步性提高,有效地降低了設(shè)備的故障(zhàng)率,提高了生產效率.
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