PLC在(zài)數控鑽銑床中的應用
發布時間:2013-9-27
在新開發的產品中(zhōng)有一(yī)個型號為Q7的長條鋁基(jī)台,要在上(shàng)麵加工兩個φ3.7×1.65的平底盲孔,由於要求精度高(gāo),批量大,故無法用(yòng)傳統的鑽(zuàn)模在(zài)鑽床上加工,也很難在傳統銑床上麵加工,即使能加工效率也很低,並且設備損耗和(hé)電力損耗也(yě)很大。此工件的加工有著非常廣泛的代(dài)表性(xìng),生產的很多(duō)產品有著類(lèi)似(sì)的要求,為此,撫順機床廠設計製做(zuò)了一台用於此類產品加工的設備——通用型數控鑽銑床(chuáng)。
一、係統概述
控製部分采用PLC,並配以人機界麵(miàn)進行程序(xù)參數修改、設(shè)定,以及(jí)運行狀態顯示監控,可編程(chéng)設置人(rén)機界麵的內容。三軸均為(wéi)全數字交流伺服係統,各軸伺服電(diàn)機通過連軸器帶動滾珠絲杠,以移動配有直線導軌的工作台和主軸銑頭,其定位正確,速(sù)度(dù)快。主軸銑頭由變頻器控製,根(gēn)據(jù)刀具及工件和進給量,來設置主軸(zhóu)公道(dào)的轉速,並在(zài)程序中設定它的啟動停止。各軸均(jun1)設二(èr)端極限傳(chuán)感器(qì)和原點傳感器,冷卻和潤滑也都有異常檢測,在(zài)報警燈和人機界麵處顯示報警信息。為便於調試和檢驗,各項操縱(zòng)均設手動(dòng)功能,如手動各軸快慢移動、主軸高低速旋轉、切削液及潤滑開關等(děng)。此數控機床整體雖為半閉環控製,隻要選件、裝配、程序編製及操縱公道(dào),精度和穩定性還是能滿(mǎn)足使用要求的。
二、硬件配置
PLC選用永宏的FBS-40MCT,該型機具(jù)有較(jiào)高的性價比,體積小,功能強,24點輸進,其中有(yǒu)16點高速計數器,頻(pín)率可達120K,16點(diǎn)輸出,其中有4軸步進或伺服輸(shū)出整合在裏(lǐ)麵,輸出頻率可(kě)達120K,使應用起來非常方便,接線簡捷。編程軟件WinProladder有梯形圖大師之稱,易學易(yì)用且功(gōng)能強大,編輯、監視、除錯等操縱非常順手,按鍵、鼠(shǔ)標並用及在線即時指令功能查詢與操縱指引,使編輯、輸進效率倍增。
接點分配(pèi):取各軸伺服電機的(de)Z相信號作原點開關,要分接在幾個高速輸進點上,用中斷進行機床(chuáng)原點複回(huí),其餘限位開關、操縱(zòng)開關、液位檢知(zhī)等常規接點(diǎn)可按順(shùn)序依次接進。X、Y、Z三軸伺服電機連在前3軸伺服輸出點,主軸高低速、冷卻、報警等接在其餘輸出(chū)點上。
X、Y、Z3軸伺(sì)服係統均選用相同的,和利時的ES係列全數字交流伺服驅動器0040E-CBCEE-02,和60係列小慣量的伺服電機60CB040C-2DE6E。該伺服係統功能比較完善,如能耗製動、電子(zǐ)齒輪、自動加減速等,具備多種(zhǒng)脈衝串(chuàn)輸進,保護功能(néng)也比較(jiào)完備,有欠壓(yā)、過壓、過流、過載、堵(dǔ)轉、失速、位置超(chāo)差、編碼器異常(cháng)等。在(zài)此設備中按(àn)集電極開路驅動方式連接(jiē)至PLC,最(zuì)高脈衝輸進頻(pín)率為200K,伺服ON、Z相信號等也做(zuò)相應連接。
變頻器選用瓦(wǎ)房店機(jī)床廠的DZB70B0015L2A,規格(gé)為單相1500W,400Hz,有多步速供編輯使用。由於(yú)正常使用時不頻(pín)繁變速,故速度調節設定不引出,隻在變頻器操縱麵板上調節,設定兩個速度,高(gāo)速用於加工,低速用於對刀。調節相關參數與主軸(zhóu)匹配,如基頻、基壓、運行頻率上限、載頻等,並(bìng)改動相應跳(tiào)線(xiàn)。
主軸沒有采用傳統方式,而是根據加工需要,采用了雕刻機用的電主軸,安陽萊必(bì)泰(tài)的ADX80-24Z/1型,其(qí)體積小、噪音低,直徑隻有80mm,這樣使整個主軸箱便於(yú)整體密封,可(kě)有效地防止加工(gōng)中的碎屑飛濺到Z軸的絲杠和導軌上造成損害,也使主(zhǔ)軸箱外表顯得美觀。它的最高轉速為24000轉/分,使正常工作轉(zhuǎn)速6000-14000轉有一個合適的餘量(liàng)範圍。
人機界麵選用人機(jī)電子的通用可編程文本顯(xiǎn)示器MD204L,它可以以文字或指示燈(dēng)等形式監視、修改PLC內部寄(jì)存器或繼(jì)電(diàn)器的數(shù)值及狀(zhuàng)態。
三、軟件設計
機床工作的流程圖如圖2所示,開機後先檢(jiǎn)測手動開關是否(fǒu)有效,若手動開關有效,即利用各手動控製開關執行手(shǒu)動操縱的項目。若手動開關無效,則啟動原點複(fù)回程序,各軸進行機床(chuáng)原點複回,先回Z軸再回其它兩軸,當所有軸都原點複回成功後才能進行到下一步。若刀具和工裝(zhuāng)夾具、工件程序均沒(méi)有變動,可複位到加(jiā)工預備狀態(tài)而不進行對刀,若需對刀,則(zé)打(dǎ)開對刀開關啟動對刀程序,3軸分別對刀,即找工件原點,利用手動各軸(zhóu)移動開關快(kuài)慢移動各軸,使(shǐ)工件的三個麵分別碰觸低速旋轉的刀具,恰好碰上為止。對好後,按對刀OK確認,再輸(shū)進刀補(bǔ),經過程(chéng)序處理,即形成工件原點也就是編程0點,編程時根據此(cǐ)0點按照圖紙計算刀具路徑,可使(shǐ)操縱者思路(lù)清楚,編輯運算簡單。操縱(zòng)者編(biān)輯的是用戶程序,可以編輯刀具軌跡,就是各(gè)軸移動坐標(biāo),還有移動速度、循環加工時的循環次數等。編好程序後或使用當(dāng)前程序時,即複位到預備狀態:各(gè)軸(zhóu)移動到初始位—一(yī)個合適(shì)的(de)位置,裝卸工件(jiàn)方便、不易碰觸刀具時,裝上工件,按啟動(dòng)即可開(kāi)始加工,主軸運轉,冷卻液(yè)開,各軸按(àn)程序設定坐標移動。當加工結束時,機床複位,即各軸又移動到初始位(wèi),主軸停,冷卻關(guān),這時可卸下(xià)工件,完成加工過程。
工件的(de)加(jiā)工流程圖(tú)如圖(tú)3所(suǒ)示,以Q7產品為例,胎具上一(yī)次裝夾(jiá)15隻工件,那麽就有(yǒu)30個φ3.7的平底盲孔需要加工,刀具選用φ3.7的2刃鎢鋼立銑刀,鑽削(xuē)加工,鑽削(xuē)深度1.65mm。在預備狀(zhuàng)態時緊靠工作台上的定位固定好胎具,按(àn)啟(qǐ)動(dòng)後(hòu),主(zhǔ)軸(zhóu)旋轉(zhuǎn),待主軸即將達到額定轉(zhuǎn)速時,X、Y軸同時運轉到第一加工工位,也就是(shì)第一個孔(kǒng)的X、Y工件坐標值,此時冷卻液打開、Z軸(zhóu)快速(sù)下降到加工區,即銑刀端(duān)麵即將觸及工件加工麵,迅速變用緩慢(màn)的工進(jìn)速度開始鑽削加工。當加工深度到達設定深(shēn)度(1.65mm)時,Z軸帶(dài)動銑刀迅(xùn)速抬起,抬起的高度為銑刀端麵水(shuǐ)平方向上碰觸不到工件及胎具為準。計數器加1後(hòu)程序進行比較運算,判定加工是否完了,如否,則X、Y軸繼續運轉到下一加工(gōng)工位,再重複Z軸下降加工動作。如加工完了,產量計數器加數、主軸(zhóu)停轉、冷卻液封閉,同時發出5s聲光報訊,用以提醒操縱者,各(gè)軸移(yí)動到初始位:Z軸到上端;X軸到左(zuǒ)端;Y軸到外端。卸下胎具後(hòu),一個(gè)加工周期完成(chéng),裝上(shàng)胎(tāi)具再按啟動即(jí)開始(shǐ)進(jìn)行下一輪加工。
四、一些著重的電氣措施
1. 主回路加裝(zhuāng)漏電斷路器,相應回路都安裝(zhuāng)合適的斷路器。
2. PLC和(hé)伺服係統的電(diàn)源處都分別加有電源濾波器。
3. 各直(zhí)流繼電器線圈都並接反峰二極管,交(jiāo)流接觸器線圈並接阻容吸收回路。
4. 潤滑、主(zhǔ)軸冷卻都設液位低報警器。
5. 伺服控製線、人機界麵通訊線等使用屏蔽線,並闊(kuò)別電(diàn)源線(xiàn)。
6. 在拖鏈內走線,使用耐折(shé)的柔性電纜,並盡量增大拖鏈的彎(wān)曲半徑。
7. 變頻器與PLC、伺服驅動器等保持一定間隔
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