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選廠采用先浮後磁工藝效果很好

發布時間:2013-8-27

選廠采用先浮後磁工藝效果很(hěn)好

        為解決尾礦溢流水(shuǐ)質和尾礦的高濃度製備(bèi)提供了一條有效途徑。大冶(yě)鐵礦是(shì)一個大型的接觸交代矽卡岩含銅磁鐵礦床,選廠采用先浮後磁工藝,其最終尾礦全部送兩台d50m的濃密機經一段濃縮後,底流經總砂泵站(zhàn)送到尾礦庫,溢流(liú)全部循(xún)環使用。近(jìn)幾年來,由於入選原礦品位下降,尾礦產率大增。

        據統(tǒng)計,尾礦(kuàng)產率由(yóu)1981年的29%提高到1994年46. 2%,當4個係列同時工作時,尾礦量達(dá)217t/h,有(yǒu)時高達239t/h。由於尾礦量的增加,兩台濃密機沉降麵積不足使得濃縮溢流混(hún)濁。石料破碎可以選用(yòng)錘(chuí)石機進行作業(yè)。據測定濃縮(suō)溢流懸浮物濃(nóng)度有時高達7%,嚴重影響選礦生產。為此該企業與大(dà)學合作開(kāi)展了選礦旋流器一濃(nóng)密機混凝沉降工藝的研究,用以替代現礦(kuàng)的一段濃縮工藝。

        其基本沒想是尾礦礦漿先經(jīng)旋流器濃密獲得高濃度高產率的沉砂,經旋流器溢流再進入濃(nóng)密(mì)機,加藥進行濃密沉降(jiàng),獲得合格溢流水質,旋流 沉(chén)器沉砂和濃密機底(dǐ)流合並,最終尾礦濃度達到63. 39%,達到尾礦高濃度輸送的目的,其工業分流試驗工藝流程,旋流器濃密機混凝一沉降工藝數(shù)質量流程對北沼河鐵礦尾礦全尾篩(shāi)析試驗結(jié)果表明。表明尾礦的整體粒度偏(piān)細,且微細粒(lì)含量較高。水泥生(shēng)產設(shè)備:http://www.hnhongxing.cn/News/22.html
 

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