改善原料組成可減少爐頂灰塵的出量
發布時間:2013-8-21
改善原料組成可減少爐頂灰塵的出量
天(tiān)然氣、重(chóng)油、粉煤的利用提高了風溫,實質上(shàng)降低了焦炭用量,即減(jiǎn)少了高爐中料柱的透氣性(xìng)。生鐵質量的改善(shàn)也就是降(jiàng)低硫的含量,要提高渣的堿度。這樣也會增加料柱的粘度,即減少了爐(lú)子下部料層的透氣性。
燒結礦粒度組成的(de)改善可以使物料按爐子斷麵均(jun1)勻分配,同時還可提高造渣區的透氣性,增加(jiā)風的用量。而且,改善原料組成還可減(jiǎn)少爐頂灰塵(chén)的出量,降低爐頂氣體的溫度(dù),從而保證了裝料車的使用期和提(tí)高爐(lú)頂壓力。紮波羅熱燒結廠燒結料層的加高,改善了高爐冶煉的技術經濟指標。圖為燒結廠混合料層高度增長的進展情況烘幹機廠家(jiā):http://www.chinahxjq.com/gb/15.htm。高爐使用高料層生產的燒結礦時的操作分析表明,冶煉進程更為均勻。這(zhè)有利於減少高(gāo)爐灰的出量。在其(qí)它條件相(xiàng)同時,高爐生產率提高,而相應的焦炭耗量降低(dī)。因此,即使燒結生產率降低,提高燒結(jié)料層在經濟上也是合理的。
發(fā)展燒結生產,如果沒有以高(gāo)效率中和機械裝備起來的現代化中(zhōng)和料場是不(bú)可想象的。設置(zhì)這(zhè)樣的中和料場可以使含鐵物料有(yǒu)高的均勻性,減(jiǎn)少配料車(chē)間礦槽數量和取消含鐵物料的受料工段。燒結廠可以安排得較為緊湊且轉運點較少。設備操作準確度以及體力勞動量在很(hěn)大程度上對產品的質量(liàng)、數量起決(jué)定性作用。顎式破(pò)石機:http://www.hnhxjq.com/紮波羅熱(rè)燒結廠的科學勞動組織采取的一係列措施大大(dà)促進了勞動條件和產品質量(liàng)的改善,生(shēng)產技能的提高,以(yǐ)及勞動生產率和(hé)設備操作可靠性的增長。