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分析內(nèi)冷鐵工藝在精密鑄造中的應用

發布時間:2012-7-19

合理使用冒口、冷鐵等工藝措(cuò)施,可有效防止(zhǐ)縮孔、縮(suō)鬆等鑄造缺陷(xiàn)。對於熔模精密鑄造,由於模殼失蠟後再經高溫(950℃~1 050℃)焙燒,而(ér)且模殼也在高溫(wēn)下澆注,這樣冷鐵經高溫加熱後(hòu):一是冷鐵(tiě)吸收熱量的能力大大減弱(ruò),失去對熱節的(de)激冷作用;二是冷鐵極易氧化,易使鑄件產生反應性(xìng)氣孔(kǒng)及氧化夾雜物。另外(wài),冷鐵在製殼時無法固定,使得冷鐵在熔模精密鑄造中(zhōng)的應用受到了限製。

在長期的熔模精密鑄造實際(jì)生產中,經常(cháng)會(huì)碰到一些不得不使用冷鐵來解決鑄造缺陷的問(wèn)題,在使用過程中,積累了一些經驗,取得了很好的效(xiào)益,滿足了客戶對產品的需求。下麵我們就來(lái)談談冷鐵在熔模精密鑄造中的(de)運(yùn)用。

1 有效消除(chú)孤立熱(rè)節,防止鑄件產生縮孔縮鬆缺陷,材質為CF8M。該鑄件o40 mm處為孤立熱節,澆注的試樣該處(chù)有縮鬆缺陷。經與需方客(kè)戶協商能否在此位置(zhì)開孔(kǒng),以減(jiǎn)小熱節,但未達成一(yī)致意見。在這種情況下,曾試過在熱節處設置暗冒口,但澆注係統過於複(fù)雜;也(yě)試過設置外冷鐵,即在o40 mm的凸台外麵(蠟模)焊接1塊冷鐵,以上效果均不理想。後來由於(yú)外購(gòu)的不鏽鋼廢料中有o10 mm的不鏽鋼(gāng)圓棒,於是就嚐(cháng)試使用內冷鐵。使用內冷鐵澆注的鑄件,經解剖試樣(yàng),x光探傷(shāng),給客戶交樣,均未發現質量問題。於是開始批量生產,客戶(hù)加工後也未有異議。這種內(nèi)冷鐵在(zài)模殼焙燒後插入,而不是在蠟模製作(zuò)時放人,從而避免了內冷鐵生鏽、高溫氧化而與鋼液(yè)發生化學反應。同時也能起(qǐ)到冷鐵的激(jī)冷(lěng)作用。

2 防止厚大件(jiàn)蠟模變形及鑄件產生縮孔縮(suō)鬆缺陷對於厚大件壓製蠟模時,由於(yú)蠟模冷卻很慢,有時需在壓型內冷卻凝(níng)固1h多,不但生產效率低,而(ér)且蠟模極易變(biàn)形。在製殼過程中,因工人操作過程來回搬動,也容易變形或損(sǔn)傷,采取(qǔ)類似砂型鑄造的芯骨工藝,既能有效防止變形,又可避免(miǎn)縮孔縮鬆缺陷。最重要韻是蠟模以及製殼時轉軸的直線度幾(jǐ)乎沒(méi)有變化。澆注出鑄件,切割兩端冷鐵芯頭,電(diàn)焊磨光後經檢(jiǎn)驗軸線方向沒有彎曲,也無縮孔縮鬆(sōng)缺陷。並且出(chū)品率得以提高。

雖然冷鐵在失蠟時和模殼焙燒時被氧化,在澆注時與鋼液發生了化學反應,使得鑄件產生反應性氣孔,但由於有足夠的加工(gōng)餘量(單邊15 ram),即就有氣孔產(chǎn)生,也被加工去除(chú)了。

3 防止厚大平麵或板狀(zhuàng)件的鼓包缺轉向(xiàng)輪轂蠟模,該產品重(chóng)280kg,材質為ZG270—500,壁厚為60 mm。由於澆注時鋼液的浮力會使上平麵模殼上移,造成上平麵鼓包及縮孔缺陷。在蠟模製作時,預先做出12mm的孔,再安裝若幹根M12的(de)螺絲後(hòu)用蠟(là)液補平。這樣在澆注時,模殼的上下兩個麵就會受(shòu)到一定的拉力。另外,熔模精密鑄造時因有高(gāo)出平麵的螺絲並沒有,也便於在模殼製作時(shí)外麵用鋼筋捆綁,方便(biàn)使用起吊設(shè)備,再在澆(jiāo)注(zhù)時配以適當的壓鐵,清理(lǐ)後露出的螺(luó)杆,電(diàn)焊補(bǔ)平磨光。在試製時(shí),做了六件(jiàn)產品,經加工後檢驗(yàn)合格。

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