球(qiú)團係統中生(shēng)球輥式篩分(fèn)係統及電除塵係統的改造(zào)RXL47
發布時間:2016-10-26
某鐵礦球團係統采用國內常規的鏈蓖機一回轉窯一環冷機工藝。新的球團係統是在原豎爐球團的基礎上改建而成,產品仍然是酸性氧化(huà)球團(tuán),原料是自產精礦和部分外購並進一步精加工的精礦粉。但是該球團係統工藝設計上還(hái)存在不足,為此,我們對此進行分析研究,以實現對其係統改造(zào)。
係統改造前存在技術
係統投產後,特別是產量達到和超過設計能力時(shí),存在以下技術難題:
1、由於造球機實際成球率遠低於設(shè)計成球率(lǜ),排料中不合格生球(qiú)粒級比例大(dà),配套生球輥篩篩分麵積小,篩分效率低,尤其是上部(bù)輥篩篩小球段,篩分過程中有一部分未篩盡的小球和粉末進人合格球(qiú)中,造成鏈篦機前輥篩返料大,這(zhè)一部分生球返(fǎn)料和精礦混合後又進行配料,由於這部分返料已含膨潤土,對生球造球過程配比造(zào)成很大的幹擾,使配比難以穩定,造成設備故障頻繁(fán)而且成球效果差。
2、由於生球輥篩輥徑大,凹槽深(shēn),>17mm大球(qiú)在篩(shāi)上不能及時排(pái)出,翻滾次(cì)數多,破損比(bǐ)例大,造成鏈蓖機前輥篩返(fǎn)料大,影響膨潤土配比的穩定,造成成球品相差。
生球(qiú)輥式篩分(fèn)係統改造內容
1、將生(shēng)球輥式篩分輥徑由128-119mm減(jiǎn)小到60-100mm,將(jiāng)生球輥式篩分輥數由(yóu)21根增加到32根,增加篩分(fèn)麵積,並(bìng)減少大球在輥篩上的翻滾次數(shù),降低設備故障,提高成球品質。
2、傳動係統改造,將生球篩輥傳動由減速器直聯(lián)改為(wéi)齒輪傳動,減少了傳(chuán)動(dòng)故障,提高成球率。
3、改(gǎi)造(zào)生球輥篩下料漏鬥結構,由普通(tōng)鋼板改進為內帖(tiē)耐磨不粘板,減少生球積料量,杜絕篩下料漏(lòu)鬥堵塞,減少崗位(wèi)工清理頻次。
係統改造後效果
生球輥式篩(shāi)分係統進(jìn)行了改造,改造後進行了工藝考查,並對設備穩定性進行觀(guān)察跟蹤,在確認改造方案可靠的情況下(xià),對其餘7台生球輥式篩分係統逐步進行了改造,通過多年運行,改造效果非常(cháng)明顯,減少(shǎo)設備故障,提(tí)高(gāo)造球能力和品質。改(gǎi)造效果:
①造後生球輥式篩分係統篩分效率提高30%以上,通過輥篩的大球(qiú)破損率降低20%;
②鏈蓖機(jī)前輥篩返料量降低30%以上;
③配料膨潤土配比穩定(dìng)性提高(gāo)24%
④設備穩定可靠,維護簡單。
電除塵及多管除塵灰回收(shōu)流程改造
改(gǎi)造前狀況
球團係統有多處環節產生幹除塵灰,其中電除塵器和兩台多(duō)管除塵器的灰量占85%以上,原設(shè)計幹灰全部通過氣力輸送的方式送到配料室灰倉,以一定配比配(pèi)入生(shēng)產流程利用。其存(cún)在以下缺(quē)陷。
1、幹灰對輸(shū)灰管磨損嚴重,輸灰管頻繁破損,導致幹(gàn)灰外泄,汙染(rǎn)環境(jìng)。由於輸灰(huī)管維護量大,有(yǒu)效放灰時間短,多管除(chú)塵器經常出現(xiàn)由於放灰不及時而除塵效率降低,縮短(duǎn)了回熱風機葉(yè)輪使用周(zhōu)期。
2、輸灰用壓縮空氣成本高。
3、灰參加配(pèi)料,增加(jiā)膨潤土配比(bǐ)。
4、配料室(shì)灰倉頂(dǐng)配置收灰布袋除塵器,設排氣風機,係統(tǒng)環節多,維護量大,環境差。
改造技術內容(róng)
利用精(jīng)礦過濾和球團(tuán)廠在一處的獨特(tè)條(tiáo)件,將—台多管除塵器的灰加水調(diào)漿,用砂泵輸送到精礦過濾係統,與選礦和精選廠來的精礦架混合(hé),過濾脫水後,返回球團生產(chǎn)流程。灰漿管采用符合陶瓷管。
改(gǎi)造後效果(guǒ)
1、徹底消除(chú)了幹灰(huī)外溢,減輕了(le)對環境的汙染。
2、改造後沒有(yǒu)因放灰影響除塵效率,回(huí)熱風機葉輪使用周期延長(zhǎng)。
3、幹灰加水潤濕後,再參與配料,可以降低膨潤(rùn)土(tǔ)配比0.1%-0.2%。
4、電除塵(chén)及多管除塵係統維護(hù)量降低。
球團工藝設備改(gǎi)造效果
1、通過對生球輥式篩分係統的改造,使篩(shāi)分效率大幅提高(gāo)30%,大塊破損率大幅降低,並穩定(dìng)配料、生(shēng)球係統。
2、通過對電除塵及多管(guǎn)除(chú)塵灰回收係統的改造,造,消除了幹(gàn)灰對造球的影響,膨潤(rùn)土配比降(jiàng)低了0.1%-0.2%,改善了現(xiàn)場環境(jìng)。
改造前後主要經濟技術指標對比(bǐ)如表1所示。
球團係統改造(zào)後,在造球、燒結、冷卻等過(guò)程中簡化維(wéi)護檢修流程,解決了噴(pēn)煤係(xì)統故障(zhàng)多、使用壽命短、輥篩篩(shāi)分效率低(dī)、成球率低等技術難題(tí);巧妙地設計(jì)小輥徑篩,簡化了輥篩更換、造球、焙燒等操(cāo)順序,解決了以前輥篩壽命短、篩分效率低、鬆動、脫落等容易發生安(ān)全事故(gù)的難題。
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