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鐵礦選礦廠(chǎng)采用濕式預選工藝提升選別效率RXL47

發布時間:2016-10-26

某鐵礦選礦廠在實際生產過程(chéng)中(zhōng)選礦工藝存在很大問題,導致了選礦效率低下。由入(rù)選原礦品位持續走低加上拋(pāo)廢效果差,入(rù)磨原礦品位也(yě)逐(zhú)年走低,大量廢石進入磨礦選別等後道工序後形成尾礦排入尾礦庫,不(bú)僅浪費了大量能源和資源,而且增(zēng)加了(le)尾礦庫壓力(lì)。為充分利用礦產(chǎn)資源,我們紅星選礦設備廠家對其進行磨前預選改造,降低廢石(shí)品位,提高(gāo)入磨品位,從而提高資源(yuán)綜合利用率。

原(yuán)礦性質

該鐵礦屬熱液交代型矽卡(kǎ)岩礦床,礦石(shí)的金屬(shǔ)礦物主要是磁鐵礦、赤鐵礦,其次是褐鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦;脈(mò)石礦物主要是(shì)蛇紋石(shí)、滑石、白(bái)雲石、石(shí)棉,其(qí)次是玉髓、石(shí)英、方解石,少量雲母、高嶺土、綠泥石等;礦石嵌布粒度較(jiào)細,礦石構(gòu)造為致密塊狀(zhuàng)。

選礦廠概況及存在的問題(tí)

鐵礦選礦廠破碎係統采用3段1閉路流程(chéng),磨選係統采用1段閉(bì)路磨礦、先浮後磁流程。由於回收井下(xià)低(dī)品位原礦的需要(yào),目(mù)前破碎粒度(dù)在25mm左右,加上現有的幹(gàn)式(shì)磁滑輪拋廢工藝使用的(de)是最原(yuán)始的預選工藝設備,造成原礦拋廢(fèi)效果不理想,礦廢分離不清(qīng),入磨原礦廢石含量高且(qiě)鐵(tiě)品位低,而拋出的廢石則鐵(tiě)品位偏高,造成大量資源流(liú)失,選礦運行效率低下(xià)。

結合生產實際狀況,選礦廠(chǎng)經流(liú)程考查和試驗研究查明,選礦廠目前仍存在以(yǐ)下(xià)問題(tí):

(1)選礦廠破碎流程為3段1閉路流程,所使用設(shè)備為國產顎式破碎機和圓錐破(pò)碎機,設(shè)備落後老化狀(zhuàng)況嚴重。

(2)在低(dī)品位礦石回采過程中,大量黏性物質包裹礦石形成黏礦,同時磁性礦石與廢石互相包裹黏連(lián),這部分黏礦進入選場破碎係統後,堵塞破碎(suì)機破碎腔及振(zhèn)動篩篩(shāi)孔,給選礦廠降低破碎(suì)粒度工作和磁滑輪拋廢工作帶(dài)來很大困難。

(3)選礦廠現有原礦拋(pāo)廢係統主要是在各條運輸皮帶頭輪處因地製宜采用磁滑輪拋廢,有的作業點由(yóu)於條件限(xiàn)製而沒有掃選作業。由於磁滑輪的分選過程是靜態拋廢,受料層厚度、皮帶速度、原礦(kuàng)粒(lì)度等諸多因素影響,其分選效果(guǒ)很差。

濕式預選試驗

試(shì)驗試樣在原礦給(gěi)礦皮帶上定時(shí)定點(diǎn)截取,具(jù)有很(hěn)好的代表性。將礦樣破碎至10mm,然後混勻(yún)、縮分、裝袋,試驗流程為(wéi)1段濕(shī)式(shì)預(yù)選。磁場強度試驗(yàn)采用可變(biàn)場強磁選機(jī)。

當磁場強度為222.93kA/m時,磁精礦鐵品位較高,達到了43.16%,但鐵回收率較低,隻有91.45%;當磁場強(qiáng)度由222.93kA/m提(tí)高到414.01kA/m時(shí),磁精礦鐵品位降低,鐵回收率提高;當磁場強(qiáng)度從286.62kA/m提高(gāo)到350.32kA/m時,磁精礦鐵回收率上(shàng)升幅度明顯,而當磁(cí)場強度從(cóng)350.32kA/m再繼續提高到414.01kA/m時,鐵回收率上升幅度明顯(xiǎn)放緩;由此可(kě)見,濕式預選機(jī)的磁場強度選擇350.32kA/m比較適宜。

濕式預選效果明(míng)顯,磁場強度選擇350.32kA/m時,磁精礦品(pǐn)位可提高至42.51%,廢石(shí)品位隻有(yǒu)4.82%,拋出(chū)廢石(shí)的產率達(dá)到42.88%,鐵金屬回收率仍(réng)可保持在92.15%。

改造措施

根據選礦(kuàng)試驗研究結果,結合生產現場實際,實施了以下技改措施。

(1)將現振動篩(shāi)下(xià)的25mm原礦用一條運輸皮帶(dài)引出,進入新增設的YKR2060重型振動篩,此篩作為預先和檢查篩分設備,篩麵上加高壓衝洗水在形成濕式篩分的同時為濕式預選機造漿。

(2)重型振動篩的篩上產品(10~25mm)進入新增設的美卓礦(kuàng)機生產的GP100型圓錐破碎機進行第(dì)4段細碎作業,破碎後(hòu)產品返(fǎn)回重型振動篩形成閉路。

(3)重型振動篩篩下產品(-10mm)進入紅星實施磁選機進行(háng)濕式預選(取消原(yuán)流程所有磁滑輪(lún)拋廢係統),得到磁精礦和底流。磁(cí)精礦(kuàng)經ZKR2045脫水篩脫水(shuǐ)後用一條(tiáo)皮帶返回提(tí)升礦(kuàng)倉進(jìn)入磨選流程。

(4)濕式預(yù)選機的底流經2ZS1230雙層振動篩首先分選出10~5mm建築石料和5~1mm建築石料,最終篩下產品(-1mm)用渣漿泵輸送至NZY-30m濃(nóng)縮池和XMZG450壓濾機組(zǔ)成的濃縮壓濾係(xì)統脫(tuō)水後形成尾礦,作為燒結磚原料。

改造效果

在進行上述一係列技改後,選礦廠主要選礦工(gōng)藝(yì)指標見表4。

由表4可知,選礦廠技改完成後,與技改(gǎi)前選礦指(zhǐ)標相比,技改後鐵金屬回收率(lǜ)提高了4.25個百分點,資源(yuán)綜合(hé)利用率提(tí)高了19.94個百分點,年多產品位為64%的鐵精礦1.22萬t,同時產出5~10mm建築石(shí)料15.02萬t和(hé)1~5mm建築石料10.52萬(wàn)t,尾礦燒結磚原料5.29萬t,同比減少尾礦入庫量13.96萬t。

該(gāi)鐵礦選礦廠在充分利用原有(yǒu)生產設施的基礎上,增加部分選礦設備進行磨前濕式預選工藝改造,通過優化工藝流(liú)程,得到了鐵品位為64.00%、鐵回收率為80.50%的鐵精礦,銅品位為41.33%、銅回收率為(wéi)0.46%的銅精礦(kuàng),硫品位為42.57%、硫回收率為(wéi)2.54%硫精礦,充分(fèn)回收利(lì)用了礦產資源,同比減少年尾礦入庫量13.96萬t,為礦山可持續發展創造了條件,經濟效益和環(huán)境效(xiào)益顯著。

本文來自:http://www.fenjiji.net/xw/n1512.html破碎(suì)機

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