礦渣立磨(mó)調試(shì)準備(bèi)階段出(chū)現問題及(jí)解決措施
發布時間:2015-12-31
一、礦渣(zhā)立磨調試準備(bèi)階段出現問題及解決措(cuò)施
1、外排量過大
正常(cháng)情況下,TRMS磨風環處的風速達25~30m/s左右,這個風速既可以將物(wù)料吹起,又允許2~8mm的物料從風環處掉落,經刮料板清出磨外,所以(yǐ)有小部分(fèn)的外排是(shì)正常的。調試之初,喂料量40t/h左(zuǒ)右,磨輥壓力7.5MPa,風量160 000m3/h,料層厚度30mm,此時回料量多而粒度粗。當回(huí)料量超過(guò)一定極限時,振動值加(jiā)大,外(wài)排鬥式提升機電流上升,回料過多時還會引起主(zhǔ)電動機連鎖(suǒ)跳停。將磨輥壓力增至9MPa,觀察到回料量減少,粒度變(biàn)細,但是粉狀料較(jiào)多,料層厚度變為20mm。
針對此種(zhǒng)情況采取(qǔ)了以下措施:
1)將係統(tǒng)風量調整到(dào)l70000m3/h,磨輥壓力調整到l0MPa。
2)風環處焊接200mm×l00mm×5mm的鋼板共(gòng)9塊,每個磨輥後側(cè)各3塊,以減小風環麵積,提高風環處的風速。
3)確(què)保磨內物(wù)料在2t左右的時(shí)候開始落輥加壓。如磨機抬輥,再次落輥時要降壓落輥,如果磨機頻繁抬輥,應及時減少進料或停止進料,避免循環(huán)物料過(guò)多(duō),造(zào)成鬥式(shì)提升機電流上升。
2、磨(mó)機振動
試生產過程中,磨機平穩(wěn)運行10min以後開始產生較大的振動,而且在設定的時間內不(bú)能恢複,導致磨輥快速抬起。通過改變其他的操作參數後,仍然不能平穩運行。對入磨物料觀(guān)察發現,可能是塊狀物料(liào)過多,破壞了穩定的料層(céng)所導致的(de)。解決措施是在入磨皮帶機料鬥下方安(ān)裝篩縫為20mm×20mm的振(zhèn)動篩,因此保證了入磨(mó)物料粒度均勻性,從(cóng)而(ér)保證了料層的穩定。
3、液壓管(guǎn)路劇烈抖(dǒu)動
磨(mó)機在初始運行(háng)階段,液壓管道及蓄能器劇烈抖動(dòng)。停機卸(xiè)壓檢查發現背壓蓄能器壓力為(wéi)4MPa,正常工作(zuò)時應為1.8MPa。由於蓄(xù)能器背(bèi)壓壓力(lì)過大,磨機正(zhèng)常工作中沒有起到緩衝作用,從而(ér)導致液壓管路的抖動。所以磨機開機前一定要認真檢查蓄能器的壓(yā)力是否(fǒu)正(zhèng)確,需(xū)要注意的是檢查蓄能器壓(yā)力時一定要將係統壓(yā)力泄掉直至為0MPa。
4、進料管堵料
本磨機采用的(de)是邊緣下料方(fāng)式,由於當地的(de)礦渣濕度較大(水分l4%-18%),在下料管處很(hěn)容易結(jié)塊堵料(liào),清理堵料需要較長的時間(jiān),給立磨生產帶來極大的影響。根據實際情況,我們設計(jì)了壓(yā)縮空(kōng)氣+脈衝閥裝置。通過程序設定1、2、3、4、5、6噴吹管道順序、循環噴吹將黏附在下料管的物料清(qīng)除,能有效解決(jué)經(jīng)常堵(dǔ)料(liào)的問題,從而提高磨機(jī)的運轉率。
5 、磨輥頻繁抬輥磨機在正常運轉一(yī)段時間後,輥壓最高隻能加到9MPa,選粉機頻率最高加到28.5Hz(轉速為160r/min),若再往(wǎng)上調整就會頻繁出現低限位報警信號,造成頻繁抬輥現象。現(xiàn)場我(wǒ)們(men)調整了能夠控製的各個參數(出磨(mó)風溫、磨內壓差、噴水量等)還是(shì)沒能解決問題(tí)。為此我們向(xiàng)天津水泥工業設計研究院工程師谘詢,經分析有(yǒu)以下原(yuán)因引起(qǐ):①以前的礦渣呈(chéng)灰白色,現在粉(fěn)磨的(de)礦渣呈灰黑色,流(liú)動性大,不易形成料層且磨蝕性強,物料性質發生變化;②係統漏風致風環處風速(sù)不足;③擋料圈與磨輥距離太大,物料沒(méi)有形成均勻的料層便進入粉(fěn)磨區研壓(yā)。采取的措施:1)將排風煙囪閥門開度減小,提(tí)高循環風的風速,保證足夠的(de)入磨風量和相對(duì)穩定的熱量。2)在磨盤擋料圈(quān)內(nèi)側增加與擋料圈等高圓環板厚16mm,使從(cóng)風(fēng)環吹回的物料落於更靠近磨盤中心的均勻區(qū),使其在離心(xīn)力的作用(yòng)下(xià),形成均勻料(liào)層後進入粉(fěn)磨(mó)區(qū)。
重新開機後,輥壓可加高至11MPa,選粉機頻率可增調至31-32Hz,磨機(jī)運行平穩(wěn),產(chǎn)量和成品細度均能達(dá)到設計(jì)要(yào)求。
二、結束語
立磨(mó)是集機械、液壓、電器(qì)自動化為一體的設備(bèi),立磨操作相對於其他設備要複雜的多,每台新的立磨投產時都需(xū)要一段時間的調整和摸索(suǒ),在生產調試過程中雖然出現了一(yī)些問題,但經過調試人員和各個廠家的多方努力,很好地解決了這些問題。自2010年4月份投(tóu)產(chǎn)以來,磨機運行平穩,比表麵積為430-450m2/kg,產量穩定在45-50t/h,係(xì)統單位電耗為50.6kWh/t。
礦渣立磨調試準備階段:http://www.rsjq.org/art/n728.html