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加氣塊設備澆注成型過(guò)程中不穩定現象分析解決方案

發布(bù)時間:2014-12-25

河(hé)南東方重(chóng)工生(shēng)產的加氣塊設(shè)備在澆注成型方(fāng)麵出現(xiàn)的不穩定現象:
(1)局部少量冒泡:基本原因料漿(jiāng)溫度偏高,而鋁粉(fěn)發氣時間偏長(zhǎng),由於料漿溫度高促成料漿稠(chóu)化較早,對氣泡膨脹形成阻礙,氣泡內壓過大,而穿破氣(qì)泡壁,使氣泡(pào)合並,最後(hòu)衝(chōng)擊料漿表(biǎo)麵而破裂。解決(jué)的工藝措施,采取降低料漿澆注溫度或降低料漿稠度或(huò)適當減(jiǎn)少石灰的加入量。

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(2)嚴重冒泡:不但損失氣泡,而使坯體內形成大量大氣孔,使氣孔分布(bù)不規則,孑 L 徑尺寸不均(jun1)勻, 甚至出現局部塌陷。造成此種現(xiàn)象影(yǐng)響的因素較多.必須(xū)從各方麵分析。如(rú)石灰的性能、配(pèi)合比,漿體的 比重、水料比、計量誤差、攪拌均勻度。工藝參數(shù)等。例如:石灰過多,坯體內部溫度高.就要減少石灰 加量;料(liào)粗造成料漿(jiāng)粘度差(chà),提高磨細度及降低料(liào)漿比重;使用皂莢粉穩泡劑。總之確(què)定具體原因後,有 針對(duì)性采取措施。
(3)早期塌模:在發氣初期,由(yóu)於料漿稀粘度(dù)小,中期稠化跟不上,發氣膨脹太快,使料漿不能很好(hǎo)穩 住氣泡造成沸騰塌模。主要應從增強料漿初期粘度和稠化速度采取措施以(yǐ)增加料漿 的支撐力。如適當增(zēng)加膠結料用量,適當減少水(shuǐ)料比,或延長料漿攪拌時間。調整外加劑(jì)用量。如增加穩泡劑等方麵考慮。hj

 

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