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大方坯連鑄機二冷室進行的油氣潤滑改造
發布時間(jiān):2014-10-16
連鑄機設備的工作環境異常惡劣,尤其是二冷室溫度高、水汽大、氧化鐵多,扇形段處(chù)於低速、重載的(de)工作狀態,保持二冷室扇形(xíng)段軸承的(de)良好潤滑是(shì)一件很困難的事(shì)。
某煉鋼廠的5#連鑄機二冷室內油氣(qì)潤滑大約有152個潤滑點。投產初期由於存在設計缺陷,局部輥子潤滑不好,導(dǎo)致鑄坯產(chǎn)生劃痕影響鑄坯表麵質量,下麵(miàn)介紹一下具體的(de)改進:
1、對油氣潤滑係統的管路進性(xìng)了改造,實現分流、分段控製。
2、混合(hé)器到潤滑主管的油管、風管接頭密封改為錐麵密封。因為平麵“O”型圈密封效果不好,而且材料耐高溫性差,泄漏較多,導致油耗較高。
3、將氣源介質由壓縮空氣改為(wéi)氮氣。由於壓縮空氣壓力(lì)低(dī)且不穩定,係統不清潔,汙染混(hún)合器。將氣源(yuán)改為氮(dàn)氣,係統增設過濾裝置,不僅提高了清潔度等級,而且壓力(lì)穩定並有(yǒu)大幅提高,達到0.4~0.6MPa,符合(hé)油(yóu)氣潤滑(huá)係統的使用要求。
4、根(gēn)據現場(chǎng)實際情(qíng)況,優化了油氣潤滑保壓(yā)時(shí)間和(hé)間隔時間,爭取用最經濟的油耗使軸承取得最好的潤滑效果。
5、提高線下設(shè)備檢修(xiū)質量,集中力量處理二冷室油氣潤滑泄(xiè)漏(lòu)。線(xiàn)下另建一套油氣潤滑打壓(yā)係統,對線下維修扇形段,振動台備(bèi)品進行打壓,保證備品(pǐn)質量合格;利用一切主機停澆機會處理二冷室的(de)漏點(diǎn),將可控漏油降至最低。
通過對油氣潤滑係統的改造,大大降低了油氣潤滑係統故障次數及泄漏量,也不(bú)同程度提高了相關設備的使用壽命。現在油氣潤滑(huá)油耗由過去的每天540~720L降到每天(tiān)不到130L;因為潤滑不好而下線的扇形段也明顯(xiǎn)減少,扇形段(duàn)的使用壽(shòu)命也提高到了(le)6個月。而且油氣潤滑係統運轉平穩,故障率極低,鑄坯質量也大大提高。
某煉鋼廠的5#連鑄機二冷室內油氣(qì)潤滑大約有152個潤滑點。投產初期由於存在設計缺陷,局部輥子潤滑不好,導(dǎo)致鑄坯產(chǎn)生劃痕影響鑄坯表麵質量,下麵(miàn)介紹一下具體的(de)改進:
1、對油氣潤滑係統的管路進性(xìng)了改造,實現分流、分段控製。
2、混合(hé)器到潤滑主管的油管、風管接頭密封改為錐麵密封。因為平麵“O”型圈密封效果不好,而且材料耐高溫性差,泄漏較多,導致油耗較高。
3、將氣源介質由壓縮空氣改為(wéi)氮氣。由於壓縮空氣壓力(lì)低(dī)且不穩定,係統不清潔,汙染混(hún)合器。將氣源(yuán)改為氮(dàn)氣,係統增設過濾裝置,不僅提高了清潔度等級,而且壓力(lì)穩定並有(yǒu)大幅提高,達到0.4~0.6MPa,符合(hé)油(yóu)氣潤滑(huá)係統的使用要求。
4、根(gēn)據現場(chǎng)實際情(qíng)況,優化了油氣潤滑保壓(yā)時(shí)間和(hé)間隔時間,爭取用最經濟的油耗使軸承取得最好的潤滑效果。
5、提高線下設(shè)備檢修(xiū)質量,集中力量處理二冷室油氣潤滑泄(xiè)漏(lòu)。線(xiàn)下另建一套油氣潤滑打壓(yā)係統,對線下維修扇形段,振動台備(bèi)品進行打壓,保證備品(pǐn)質量合格;利用一切主機停澆機會處理二冷室的(de)漏點(diǎn),將可控漏油降至最低。
通過對油氣潤滑係統的改造,大大降低了油氣潤滑係統故障次數及泄漏量,也不(bú)同程度提高了相關設備的使用壽命。現在油氣潤滑(huá)油耗由過去的每天540~720L降到每天(tiān)不到130L;因為潤滑不好而下線的扇形段也明顯(xiǎn)減少,扇形段(duàn)的使用壽(shòu)命也提高到了(le)6個月。而且油氣潤滑係統運轉平穩,故障率極低,鑄坯質量也大大提高。
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