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冷軋機軸承油霧(wù)潤(rùn)滑過程中油霧濃度的(de)控製
發布時間:2014-8-25
冷軋機軸承油霧潤滑是將壓縮空氣經(jīng)過濾後送入油(yóu)霧(wù)發生器,使油霧化,然後經過噴嘴送到(dào)軸承摩(mó)擦表麵上,達到潤滑目的的一種潤滑方式(shì)。不(bú)過在使用油霧潤滑過程中,普遍存在油霧濃度(含油量)不合(hé)適的現象,或(huò)者太低(dī),或者太高。如果油霧(wù)濃度高,調節油(yóu)霧發生裝置上的油量調節(jiē)鈕就可以解決,但是油霧濃度低的話(huà),會牽扯到很多因素,因此(cǐ)尋找(zhǎo)到合適的油霧濃度是很必(bì)要的。
某鋼(gāng)廠1400mm四輥不可(kě)逆冷軋機組的支(zhī)承輥四列(liè)短圓柱滾子軸承采用油霧潤(rùn)滑,在長達三年的使用過程中(zhōng),不斷積累經驗(yàn),徹底消除了油霧濃度低的現象,找到了適合的油霧濃度:油霧量63m3/h,油霧濃度為3~12g/m3。下麵(miàn)介紹一下他們找到的油霧濃度低的原因。
造成油霧濃度低的因素很多。除了原設計以及選型失(shī)誤外,有以(yǐ)下四個主要原因:
1、壓縮空氣(qì)壓力調整不合適,致使負壓難以形成或太(tài)低(dī),潤滑(huá)油吸出量小;
2、油霧(wù)發生裝置或通油管路堵塞;
3、潤滑油的粘度太高,分子內聚力大,不易被吹成油霧;
4、潤滑油的加熱溫度不(bú)合適。
針對以上幾個原因,找出了對應的解(jiě)決辦法:
1、正常調節壓縮空氣壓力,調節壓力時注意將油(yóu)霧潤滑裝置的出口堵死,否則壓力表顯示的調定壓力指示油霧潤滑係統的內部阻力。
2、潤滑油(yóu)和壓縮空氣進入油(yóu)霧潤滑係(xì)統以前,一定要嚴格過濾,過濾精度不低(dī)於3微米。
3、 正確認識潤滑油粘度和加熱溫(wēn)度的關係,從而選用合適的潤滑油和加(jiā)熱溫度。對於冷軋機來講,28#軋鋼機油是比較合適的選擇,它的(de)粘度適中,100℃時的粘(zhān)度為30~31mm2/s,閃點高,抗分解能力強。據該廠的(de)經(jīng)驗總結,潤滑油最高加熱溫度選擇在50~60℃之間,同(tóng)時,在(zài)28#軋(zhá)鋼油中摻入10%~20%的低粘度潤(rùn)滑油的10#機械油。
通(tōng)過上(shàng)麵的解決辦法,我們在(zài)冷軋機油霧(wù)潤滑係(xì)統方麵重點(diǎn)是(shì)調定潤滑油的粘度和加熱溫度,而在其他方麵隻要仔細維(wéi)護,不會對(duì)油霧潤滑裝置的正常使用造(zào)成太(tài)大的影響。
某鋼(gāng)廠1400mm四輥不可(kě)逆冷軋機組的支(zhī)承輥四列(liè)短圓柱滾子軸承采用油霧潤(rùn)滑,在長達三年的使用過程中(zhōng),不斷積累經驗(yàn),徹底消除了油霧濃度低的現象,找到了適合的油霧濃度:油霧量63m3/h,油霧濃度為3~12g/m3。下麵(miàn)介紹一下他們找到的油霧濃度低的原因。
造成油霧濃度低的因素很多。除了原設計以及選型失(shī)誤外,有以(yǐ)下四個主要原因:
1、壓縮空氣(qì)壓力調整不合適,致使負壓難以形成或太(tài)低(dī),潤滑(huá)油吸出量小;
2、油霧(wù)發生裝置或通油管路堵塞;
3、潤滑油的粘度太高,分子內聚力大,不易被吹成油霧;
4、潤滑油的加熱溫度不(bú)合適。
針對以上幾個原因,找出了對應的解(jiě)決辦法:
1、正常調節壓縮空氣壓力,調節壓力時注意將油(yóu)霧潤滑裝置的出口堵死,否則壓力表顯示的調定壓力指示油霧潤滑係統的內部阻力。
2、潤滑油(yóu)和壓縮空氣進入油(yóu)霧潤滑係(xì)統以前,一定要嚴格過濾,過濾精度不低(dī)於3微米。
3、 正確認識潤滑油粘度和加熱溫(wēn)度的關係,從而選用合適的潤滑油和加(jiā)熱溫度。對於冷軋機來講,28#軋鋼機油是比較合適的選擇,它的(de)粘度適中,100℃時的粘(zhān)度為30~31mm2/s,閃點高,抗分解能力強。據該廠的(de)經(jīng)驗總結,潤滑油最高加熱溫度選擇在50~60℃之間,同(tóng)時,在(zài)28#軋(zhá)鋼油中摻入10%~20%的低粘度潤(rùn)滑油的10#機械油。
通(tōng)過上(shàng)麵的解決辦法,我們在(zài)冷軋機油霧(wù)潤滑係(xì)統方麵重點(diǎn)是(shì)調定潤滑油的粘度和加熱溫度,而在其他方麵隻要仔細維(wéi)護,不會對(duì)油霧潤滑裝置的正常使用造(zào)成太(tài)大的影響。