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數控機床故障分析與維修經驗總結
2014-9-10  來源:數控機床(chuáng)市場網  作者:-


  數控機床的應用越來越廣(guǎng)泛,其加工柔性好,精度高,生產效率高,具(jù)有很多的優點。但由於(yú)技術越來越(yuè)先進、複雜,對維修(xiū)人員(yuán)的素質要求很高,要求他們具有(yǒu)較(jiào)深的專業知識和豐富的維修經(jīng)驗,在數(shù)控機床出現故障才能及時排(pái)除。我公(gōng)司有幾十台數控設備,數(shù)控係統有(yǒu)多種類型,幾年來這些設備(bèi)出現一些(xiē)故障,通(tōng)過對這(zhè)些故障的分析和處理,我們取得(dé)了(le)一定(dìng)的經(jīng)驗。下麵結合一些典型的實例,對(duì)數控機床的故障進行(háng)係統(tǒng)分析,以供參考。

  一、NC係統故障

 

  1.硬件故障

  有時由於NC係統出現硬件的損壞,使機床停機。對於這類故障的診斷,首(shǒu)先必須了解該(gāi)數控係(xì)統的工作原理及各線路板的(de)功能,然後(hòu)根據故障現象進行分(fèn)析,在有(yǒu)條件的情況下利用交(jiāo)換法準確定位故障點。

  例一、一台(tái)采用德國(guó)西門子SINUMERIK SYSTEM3的數控機床,其PLC采用S5─130W/B,一次發生故(gù)障,通過NC係統PC功能輸入的R參數,在(zài)加工中不起作用,不能(néng)更改加工程序中R參數的(de)數值。通過對NC係統工作原理及故障現(xiàn)象的分(fèn)析,我們認為PLC的主板有問題,與另一台機床的主板對換後,進一步確(què)定為PLC主板的問題。經專業廠家維修,故(gù)障被排除。

  例二、另一台機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數控係統,其加(jiā)工程序(xù)程(chéng)序號(hào)輸入不進去,自(zì)動加工無法進行。經確認為NC係統存儲器板出現問題(tí),維修後,故障消除。

  例三、一(yī)台采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數控銑床,一次發生故障,工作時係統經(jīng)常死機,停電時經常(cháng)丟失機床參數和程(chéng)序。經檢查(chá)發現(xiàn)NC係統主板彎曲變(biàn)形,經校直固定後,係統恢複正常,再也沒有(yǒu)出現類似故障。

  2.軟故(gù)障

  數控機床有些故障(zhàng)是(shì)由於(yú)NC係(xì)統(tǒng)機(jī)床參數引起的,有時因設置不當,有時因(yīn)意外使參數發生變化或混亂,這類故障隻要調整好參數(shù),就會自然消失。還有些故障由於偶然原因使NC係統處於死循(xún)環狀態,這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢複係統的使用。

  例一、一(yī)台采用日本發那(nà)科公司FANUC-OT係統的數控車床,每次開機都(dōu)發生死機現象,任何正常操作都不起作用。後采取強製複位的方法,將係統內存全部清除後,係統恢複正常,重新輸(shū)入機床參數後,機床正常使用。這個故障就是(shì)由(yóu)於機床參數(shù)混亂造(zào)成的。

  例二、一台專用數控銑床(chuáng),NC係統采用西門子的(de)SINUMERIK SYSTEM 3,在(zài)批(pī)量加工中(zhōng)NC係統(tǒng)顯示2號報警(jǐng)“LIMIT SWITCH”,這種故障是因為Y軸行程超(chāo)出軟件設定的極限值(zhí),檢查程序數值並無變化,經仔細觀察故障現象,當出現(xiàn)故障時,CRT上(shàng)顯示的Y軸坐標確定達到軟件極限,仔細研究發(fā)現是補償值輸入(rù)變大引起的(de),適當(dāng)調整軟件限位設置後,故障被排除。這個故(gù)障就是軟件限位設置不(bú)當造成的。

  例三、一台采用(yòng)西門子SINUMERIK 810的數控機床,一次出現問題,每次(cì)開機係統都進(jìn)入AUTOMATIC狀態,不能進行任何操作,係統出(chū)現死機狀態(tài)。經強製啟動後,係統恢複正常工作。這個(gè)故障就是因操作人(rén)員操作失誤或其它原因(yīn)使NC係統處(chù)於死循環狀態。

  3.因其(qí)它原因引起的NC係統故障有時因(yīn)供電電源出現問題或緩衝電池失(shī)效也會引起係統故障。

  例一、一台(tái)采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數控機(jī)床,一次出現故障,NC係統加(jiā)上電(diàn)後,CRT不(bú)顯(xiǎn)示,檢查發現NC係統上“COUPLING MODULE”板上左邊的發光二極管閃亮,指示故障。對PLC進行熱啟動後,係統正(zhèng)常工作。但過幾天後(hòu),這個故障又出現了,經對(duì)發光二極(jí)管閃動頻率的分析,確定為電池故障,更換電池後(hòu),故障消除。

  例二(èr)、一台采用西門子SINUMERIK 810的(de)數控機床,有時在自動加工過程中,係統突然掉電,測(cè)量其24V直(zhí)流供電電源,發現隻有22V左右,電網(wǎng)電壓向下波動時,引(yǐn)起這個電壓降低,導致 NC係統采取保護措施,自動斷電。經確認為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更(gèng)換新的整流變壓器後,故障排除。

  例(lì)三(sān)、另(lìng)一台也是采用西門子SINUMIK 810的數控機床,出現這樣的(de)故障,當係統(tǒng)加上電源(yuán)後,係統開始(shǐ)自檢,當自檢(jiǎn)完畢進(jìn)入基(jī)本畫麵(miàn)時,係統掉電。經分(fèn)析和檢查,發現X軸抱閘線圈對(duì)地短路。係統自檢後,伺服條件準備好,抱閘(zhá)通電釋放。抱閘線圈采用(yòng)24V電源供電,由(yóu)於線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,NC係統采取保護措施自動斷電。

 

  二、伺服係統的故障

 

  由於數控係統的控製核心是對機床(chuáng)的進給部分進行數字控製,而進給是由伺服單元控製伺(sì)服電機,帶動滾珠絲杠來實現的,由旋轉編碼器做位置反饋元件,形成半閉環的位置控製係統(tǒng)。所以伺服係統在數控機(jī)床上起的作用相當重要。伺服係統的故障一般都是由伺(sì)服控製單元、伺服電機、測(cè)速電機、編碼器等出現問(wèn)題引起的。下(xià)麵介紹幾例:

  例一、伺服電機損壞

  一台(tái)采用SINUMERIK 810/T的數控車(chē)床,一次(cì)刀塔出現故障,轉動不到位,刀塔轉動時,出現6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,根據工作原理和故障現象進行分(fèn)析,刀塔轉動是由伺服電機驅動的,電機一啟動,伺(sì)服單元就產生過載(zǎi)報警,切斷伺服電源,並反饋(kuì)給NC 係(xì)統,顯示(shì)6016報警。檢(jiǎn)查機械(xiè)部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電機後,故障被排除。

  例二、一台采用直流伺服係統的美國數控磨床,E軸運動(dòng)時產生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障發生過程,在啟動E軸(zhóu)時,E軸開(kāi)始運動,CRT上顯示的E軸數值變化,當數值(zhí)變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋(kuì)部(bù)分(fèn)存在問題,更換位置反饋板,故障消除。

  例(lì)三、另一台(tái)數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸(zhóu)能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞(zhuàng)到極限開(kāi)關。觀察發(fā)生(shēng)故障(zhàng)的過(guò)程,發現撞極限開關時,其顯(xiǎn)示的坐標值遠小於實際值,肯定是位(wèi)置反饋的問題。但(dàn)更換(huàn)反饋板(bǎn)和編碼器都未能解決問題。後仔(zǎi)細(xì)研究發現,E軸修整器是由Z軸帶動運動的(de),一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側,而修(xiū)整(zhěng)時(shí),E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了(le)這樣的試驗(yàn),將E軸修整器(qì)移到Z軸中間,然後回(huí)參考點,這(zhè)時回(huí)參點也出現失(shī)控現象;為此我們斷(duàn)定可能由於E軸修整器經常往複運動,導致E軸反饋(kuì)電纜(lǎn)折斷,而接觸不良(liáng)。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接並采取防折措施,使機床恢複工作。

 

  三、外部故障

 

  由於現代的數控係統可變性越來越高(gāo),故障(zhàng)率越來越低,很少發生故障(zhàng)。大部分故障都是非係統故障,是由外部原因引起的。

  1.現代的數控設(shè)備都是機電一體化的產品,結構比較複雜,保護措施完善,自動化程(chéng)度非常高。有些(xiē)故障並不是硬件損壞引起的,而是由於操作、調(diào)整、處理不當引(yǐn)起的。這類故障在設備使用初期發生的(de)頻率較高,這時操作人員和維護人員對設備都不特別熟悉。

  例一、一台數控銑床,在剛投入使用(yòng)的時候,旋轉工(gōng)作台經常出現不旋轉的問題(tí),經過對機床工作原理和加工過程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題與分度裝置有關,隻有分度裝置在(zài)起始位置時,工作台才能旋轉(zhuǎn)。

  例二、另(lìng)一台數控銑床(chuáng)發生打刀事故(gù),按急停按鈕後(hòu),換上新刀,但工作台不旋轉,通過PLC梯圖分析,發(fā)現其換刀過程不正確,計算(suàn)機認(rèn)為換刀過程沒有結(jié)束,不能(néng)進行(háng)其(qí)它操作,按正確程序重新(xīn)換刀後,機床恢複正常。

  例三、有(yǒu)幾台數控機床,在剛投入使用的時候,有時出現意外情況,操作人員按(àn)急停按鈕後,將係統斷電重新啟(qǐ)動,這時機床不回參考點,必須經過一番調整,有時得手工(gōng)將軸(zhóu)盤到非幹涉區。後來吸取教訓,按急停按鈕後,將操作方式變為手動,鬆開急停按鈕(niǔ),把機床(chuáng)恢複到正常(cháng)位置,這時再操作或斷(duàn)電,就不會出現問題。

  2.由外部硬件損壞(huài)引起的(de)故障

  這類故障是數控機床常見(jiàn)故(gù)障,一般都是由於檢測開關、液壓係統、氣動係統、電氣執行元件、機械裝置等出現問題(tí)引起的。有(yǒu)些故障可產生報警,通過報答信息,可(kě)查找故障原因。

  例一、一台數控磨床,數控係統采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,指示主軸冷卻係(xì)統有問題,而檢查冷卻(què)係統並無問題,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開(kāi)關B9.6檢測出來的,檢查這個開關,發現開關已損壞,更換新(xīn)的開關,故障消失。

  例二、一台采用西門子(zǐ)SINUMERIK 810的數控淬火機床,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作(zuò)。報警信息指示,淬火液麵不夠,檢查液麵已遠遠超出最低水平(píng),檢測液位開關,發現(xiàn)是液位開關出(chū)現問題,更換新(xīn)的開關(guān),故障消除。

  有些故障雖有報警信息(xī),但並不(bú)能反(fǎn)映故障的(de)根本原(yuán)因。這時要根據報警信息、故障(zhàng)現象來分析。

  例三、一台數(shù)控磨床,E軸(zhóu)在回參考點時,E軸旋(xuán)轉但沒有(yǒu)找到參考點,而一直運(yùn)動,直到壓到極(jí)限(xiàn)開關,NC係統顯示報警“EAXIS AT MAX.TRAVEL”。根據故障(zhàng)現(xiàn)象分析(xī),可能是零點開關有問題,經確(què)認為無觸點零點開關損壞,更(gèng)換新的開關,故障消除。

  例四(sì)、一台專(zhuān)用的數控銑床,在零件批量加工過程中發生故障,每(měi)次都發(fā)生在零件已加工完畢,Z軸後移(yí)還沒到位,這時出現故障,加工程(chéng)序(xù)中斷,主軸停轉,並顯示F97號報警“SPINDLESPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題(tí),檢查主(zhǔ)軸係統並無問題,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉,於是我們用機外編程器監視(shì)PLC梯圖的運(yùn)行狀態,發現刀(dāo)具液壓卡緊壓力檢測開(kāi)關 F21.1,在出(chū)現故(gù)障時(shí),瞬間斷開(kāi),它的斷開表示銑刀(dāo)卡緊力不夠,為安全起見,PLC使主軸停轉。經(jīng)檢查發現液(yè)壓(yā)壓力不穩,調整液壓係統(tǒng),使之穩定,故障(zhàng)被排除。

  還有些(xiē)故障不產生故障報警,隻是動作不能完成(chéng),這時(shí)就要根據維修經驗,機床的工作原理,PLC的運行狀態來判斷故障。

  例五、一台數控機床(chuáng)一次出現故障,負(fù)載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控製電(diàn)磁閥Y2.0來(lái)實現的(de)。用NC係統(tǒng)的PC功能檢查PLC

  Q2.0的狀態,其狀態為1,但電(diàn)磁閥卻沒(méi)有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控製電磁閥Y2.0,中間繼電(diàn)器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,故障被排除。

  例六、一台數控機床,工作(zuò)台不旋轉,NC係統沒有顯(xiǎn)示故障報警。根據工(gōng)作(zuò)台的動作原理(lǐ),工作台旋轉第一步應(yīng)將工(gōng)作(zuò)台氣(qì)動浮起,利用機外編(biān)程器,跟(gēn)蹤PLC梯圖的動(dòng)態變化,發現PLC這個信號並未發出,根據這個線索繼續查看,最後發現反映二、三(sān)工位分度頭起始(shǐ)位置檢測開關I9.7、I10.6動作不同步(bù),導致了工作台不旋轉。進一步確認為三工位分度頭產生機械(xiè)錯位,調整機(jī)械裝置,使其(qí)與二工(gōng)位(wèi)同步,這(zhè)樣使故障消除。

  發現(xiàn)問題是解決問(wèn)題的(de)第一步,而且是最重要的一步。特別是對數控機床的外部(bù)故障,有時診斷過程比較(jiào)複雜(zá),一旦發現問題所(suǒ)在,解決起來比較輕鬆。對外部故障的診斷,我們總結出兩點經驗,首先應熟練掌握機床的工作原理和動作順序。其次要熟練運(yùn)用(yòng)廠方提供的PLC梯圖,利用NC係統的狀態顯示功能或(huò)用機外編程器監測PLC的運行狀態,根據(jù)梯圖的鏈鎖(suǒ)關係,確定(dìng)故障點,隻要做到以(yǐ)上兩點,一般數控機床的(de)外部故障,都會被及時排除(chú)。

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